汙(wū)水流量計在鎢礦選廠生產自動(dòng)化監控(kòng)係統中的(de)應用
點擊次數(shù):1973 發布時間(jiān):2020-08-09 16:17:06
一、工程實例
某鎢礦選廠於2007年投入生產,在原礦中,金屬鎢的(de)儲(chǔ)量相對較大,同時伴生(shēng)金屬包括銅、鉬(mù)等(děng)。在選(xuǎn)廠(chǎng)生產中,全(quán)廠(chǎng)分為(wéi)重選段和細泥段二個作業工段,其中(zhōng),重選段每天能夠處理原礦約4500t,選礦工藝相對成熟,但還(hái)未實現(xiàn)係統的(de)自動化控製,工人僅(jǐn)僅能夠憑借自身的經驗進行手動調節,不僅較難(nán)實現對生產過程(chéng)的(de)及時準確控製,難以獲得良好的生產指標,同時也缺乏合理有效的(de)管理數據支撐(chēng),在成本核(hé)算中存在著較大(dà)的困難。應用選(xuǎn)礦(kuàng)自動化技術,能夠充分考慮選礦過程中存在的各種影響因素,同時能夠隨著入選礦石性質的變化,自動(dòng)改變對於各個變量的管理和控製,使得選礦指標能夠達到*佳值,同時豐富管理手段,提高管理效果,降低管理成本。在鎢礦選廠生產中,應用(yòng)汙水流量計組成自動化監控係統,能夠有效(xiào)豐富選(xuǎn)礦管理手段,降低生產成本,提(tí)高生產效率。本(běn)文結合相應的工程實例,對(duì)自動化監控係統在鎢礦選廠生(shēng)產中的設計應用進行了分析和探討。
二、自動(dòng)化(huà)監控係統設計(jì)
針對鎢(wū)礦選廠生產的實際(jì)需求(qiú),這裏應用(yòng)相應的自動化技術,對自動化監控(kòng)係統進行了設計。在係統設計中,遵循“方案合理(lǐ)、技術先進(jìn)、運行可靠、操作方便(biàn)”的原則,係統整體采用集散控製係統,基於現場總(zǒng)線通訊,其整體(tǐ)網絡構架如下:
在(zài)設(shè)計區域建設中央控製室,包(bāo)括一個工程師站(zhàn)和一個操作站。DCS主(zhǔ)櫃設置在設備室(shì),位於控製室旁邊,在現場相(xiàng)對集中的區域,放置一(yī)套遠程I/O櫃,在主櫃與I/O櫃間,采用Profibus總線通訊;在工程師站、操(cāo)作員站及DCS站主櫃間,采用以太網(wǎng)通訊。對於上位組態軟件,采用亞控組態王軟件平台,從實(shí)際管理需求出發,進行自主開發。
根據該選廠生產管理的實際需(xū)要,應該對(duì)以下設備(bèi)進行相應的監測和控製:
(1)水計量:包括全廠14處用水(shuǐ),都需要進行相應的計量考核,實(shí)現選廠用水調度的水平衡。
(2)合格礦計量:在(zài)選廠生產過程,一共需要4處合格礦需要進行計量。
(3)原礦石(shí)計量:主要是在礦石機(jī)車運輸軌道對需要運出的礦石進行計量。
(4)設備狀態監測:對選廠生產中各類機械設備運行狀態的監測和管理。

三、自動化監控(kòng)係統實現(xiàn)
應用自動化監控(kòng)係統,能夠(gòu)有效實現對選廠生(shēng)產過程(chéng)中用水、用電、物料(liào)、設備等的實時在線監測(cè),能夠及時對出現的故障進行報(bào)警,對需要調(diào)節的設(shè)備(bèi)進行控製,同時也可以根據(jù)實際生產(chǎn)需要,生成(chéng)相應的生產報表。整個自動化監控係(xì)統包括以下(xià)五個組成部分:
(1)設備狀態監測係統。該係統的主要功能,是針對設備啟停、故障及(jí)運行狀(zhuàng)態的監測和管理,以及對一些特殊設備,如圓錐破碎機(jī)、棒磨(mó)機等工作電流(liú)、壓力等的監測。在設備狀態監測係統中,通過采集設備電氣輔助點、熱繼信(xìn)號點的信號,並將其傳輸到相對集(jí)中的區域,然後經由多芯線纜,傳輸到I/O櫃的信(xìn)息采集模塊,為後續的分析和管理提供相應(yīng)的數據(jù)支持。在圓錐破碎機和棒(bàng)磨機中(zhōng),存在著獨立(lì)的控製係統,能夠實現與工(gōng)程師站和操作站的相互通信,設備的運行狀態和相關(guān)參數(shù)能夠通過通訊的方式,在自動監控係統(tǒng)中準確直觀的反映出(chū)來。
(2)棒磨控製(zhì)係統。在鎢礦選(xuǎn)廠生產中,棒磨流程如下:采集到的礦石經振(zhèn)動給料機送到輸送皮帶上(shàng),經單螺旋分級機等環節,進入棒磨機進行磨礦加工。在該企業中,棒磨車間一共(gòng)有二台棒(bàng)磨機。結(jié)合棒磨給料自動調(diào)節係統(tǒng),能夠以棒磨機(jī)的實際(jì)運行(háng)工況為依據,實現對於振動給料機給料量和給料皮帶運行速度的控(kòng)製,從而實現對於棒磨進料量的自動調節和控製。不僅如此,還能夠(gòu)根據實際需要,進行相應的人工幹(gàn)預。棒磨(mó)控製(zhì)係統主要包(bāo)括PLC、觸摸屏、變頻器(qì)以(yǐ)及電流檢測設備和(hé)通訊模塊等組成,通過以太網實現(xiàn)與(yǔ)整個自動化監控係統的連接。
(3)水計(jì)量係(xì)統。根(gēn)據選廠新水用量、尾礦回(huí)水(shuǐ)用量和廠前回水用量(liàng),結合相(xiàng)應的用水分配情況及水(shuǐ)處理工藝流程,在14處需要進行計量的供水管(guǎn)道上,安裝汙水流量計,將流量信號傳輸到I/O櫃的(de)模擬量輸入模塊,經(jīng)由PLC係(xì)統(tǒng)進行處理。水計量係(xì)統可以實時顯(xiǎn)示(shì)各處流量(liàng),並進行自動累計(jì),同時按照生產需要,自(zì)動生成生產(chǎn)報表。對各水池水位實時顯示,方便生產調度及時調整抽水時段,實現生產用電的平峰填穀。在(zài)對汙水流量(liàng)計進行選擇時,應該確保其附帶現場儀(yí)表,以方便現場(chǎng)了解(jiě)用水情況。
(4)圓錐破碎控製(zhì)係統。圓錐破碎(suì)控製係統是一(yī)個相對獨立的閉環控製係統,這裏選擇西門子200PLC作為核心控製器,利用溫度(dù)變送器,實現對於潤滑油溫度的監測;利用壓力變送器,實現對油(yóu)缸壓力的監測;利用(yòng)電流變送器,實現對主電機電流的檢測(cè)。PLC係統能夠根據采集到的數據,按照相應的控製(zhì)模(mó)型,輸(shū)出一定的控製量,結合變頻器,控製給礦電機的轉速,從而實現對給礦量的控製,保證圓錐破碎機工作負荷的穩定性。不僅如此,應該根據相應的要求,對排礦口(kǒu)的大小進行設定,並通過液壓係統的電磁閥,對錐(zhuī)體的升降進行控製,以調整排礦(kuàng)口的大小。在係統中,遠(yuǎn)程(chéng)監控級可以通過設計監控界麵,實現對於破碎機工作狀態的監測,同時也能(néng)夠實(shí)現(xiàn)參數的設(shè)置及破碎機的控製(zhì)。該係統同樣通過(guò)以太網,實現與自動化監(jiān)控係統的(de)相互通訊。
(5)供(gòng)電(diàn)計量(liàng)係統。在原本的選廠生產中,供電計量一(yī)般都是通過人工抄表(biǎo)的方式(shì)進行,不僅工作效率低下,而且容易出現人為失誤。而在該供電(diàn)計量係統中,可以在需要計量的位置安裝相應的(de)電計(jì)量模(mó)塊,從而實現對於(yú)用電度數的自動計量,以及對各種電參數的自動監測,如三相電壓、三相電流(liú)、有功功率、無功功率、功(gōng)率因數等。所有的電計量模塊(kuài)都能(néng)夠通過RS-485通訊,實現與上位計算機係統的相互通訊,並在操作站計算機係統中自動生成相(xiàng)應的記錄報表,方便進行(háng)管理。
四、結(jié)語
在實際應用過程中,基於PLC和計算機的選礦生產自動化監測(cè)係統取得了良好的效果,係統設計(jì)合理(lǐ),能夠有效滿足實際生產(chǎn)的需(xū)要,進行相應的功能和配置設計;設備選型合(hé)理,從鎢礦山的特(tè)點和周邊環境出發,對裝備進行的合理選擇,在保證係統穩定性和可靠(kào)性(xìng)的同時,有效減少了成本投入,為生(shēng)產(chǎn)成本的核算以及生產效率的提高提供了(le)準確的依據(jù),為企業的持續穩定發展奠定了堅實的基礎。
關於汙水流量計的安裝規範(fàn)與安裝圖 關於汙水流量計的工作原理及組成部分介(jiè)紹 汙水流量計的適用範圍特點(diǎn)及如何選(xuǎn)型 汙水流量計公稱通徑與流量範圍對照圖 汙(wū)水流量計電*與襯裏材料選型對照表 汙水流量計的外形(xíng)和安裝尺寸圖示與對照表 汙水流量計的故(gù)障檢查與分析匯總 分體式與一體式汙水流量計如何(hé)接線圖解 汙水流量計顯示波動大的原因分析 關於城市生活汙水與工業廢水的流量設計分析 用於測(cè)量各類(lèi)汙水處理排(pái)水流量計種(zhǒng)類以及選型 智能汙水處理(lǐ)排水流量計優(yōu)缺點及產生(shēng)誤差的(de)原因分析 智能汙水管道排(pái)水計量(liàng)表好與壞有哪7個重要的檢查要(yào)領 影響dn250汙水流量計精度(dù)的因素有哪三個方麵 明渠分體式汙水流量計在供水流量測量中的縮頸(jǐng)變徑運(yùn)用分析 dn25汙(wū)水管道流量計在自控儀(yí)表係統中的防幹擾策略 如何測量dn25汙水流量(liàng)計電(diàn)*與所測液(yè)體(tǐ)介質接觸電阻值 影響漿液型dn25汙水流量計廠家測量因素及解決辦法 dn25汙水(shuǐ)專用流量計的特點及與自來水電磁水表的區別 dn250汙水(shuǐ)流量計(jì)的結構(gòu)原理與安裝注意事項及運行維護 一體型管道汙水流量計在熱鉀堿溶(róng)液測量中的安裝與使用 造紙廠汙水流量計的內襯如何選擇及(jí)對於內襯的加工工藝介紹 造紙廠汙水排放計量表廠家指導分體式傳感(gǎn)器檢定校準方法 造紙廠汙水排放計量表監測數據有效性判別技術研(yán)究 關於國產紡織(zhī)汙水流量計價格產業如何提升研發(fā)短板的思(sī)路(lù) 紡織汙水流量計價格在安裝與使用(yòng)過(guò)程中(zhōng)不(bú)當操作(zuò)導致的 正確處理紡織汙水流量計測量過程(chéng)中液體均勻(yún)混合問 dn65汙水(shuǐ)流量計勵磁係統硬件研製 智能型電磁汙(wū)水流量計和超聲流量計在汙水處理廠(chǎng)的應用 關於幾種常用的生(shēng)活汙水流量計價格的性能比較
某鎢礦選廠於2007年投入生產,在原礦中,金屬鎢的(de)儲(chǔ)量相對較大,同時伴生(shēng)金屬包括銅、鉬(mù)等(děng)。在選(xuǎn)廠(chǎng)生產中,全(quán)廠(chǎng)分為(wéi)重選段和細泥段二個作業工段,其中(zhōng),重選段每天能夠處理原礦約4500t,選礦工藝相對成熟,但還(hái)未實現(xiàn)係統的(de)自動化控製,工人僅(jǐn)僅能夠憑借自身的經驗進行手動調節,不僅較難(nán)實現對生產過程(chéng)的(de)及時準確控製,難以獲得良好的生產指標,同時也缺乏合理有效的(de)管理數據支撐(chēng),在成本核(hé)算中存在著較大(dà)的困難。應用選(xuǎn)礦(kuàng)自動化技術,能夠充分考慮選礦過程中存在的各種影響因素,同時能夠隨著入選礦石性質的變化,自動(dòng)改變對於各個變量的管理和控製,使得選礦指標能夠達到*佳值,同時豐富管理手段,提高管理效果,降低管理成本。在鎢礦選廠生產中,應用(yòng)汙水流量計組成自動化監控係統,能夠有效(xiào)豐富選(xuǎn)礦管理手段,降低生產成本,提(tí)高生產效率。本(běn)文結合相應的工程實例,對(duì)自動化監控係統在鎢礦選廠生(shēng)產中的設計應用進行了分析和探討。
二、自動(dòng)化(huà)監控係統設計(jì)
針對鎢(wū)礦選廠生產的實際(jì)需求(qiú),這裏應用(yòng)相應的自動化技術,對自動化監控(kòng)係統進行了設計。在係統設計中,遵循“方案合理(lǐ)、技術先進(jìn)、運行可靠、操作方便(biàn)”的原則,係統整體采用集散控製係統,基於現場總(zǒng)線通訊,其整體(tǐ)網絡構架如下:
在(zài)設(shè)計區域建設中央控製室,包(bāo)括一個工程師站(zhàn)和一個操作站。DCS主(zhǔ)櫃設置在設備室(shì),位於控製室旁邊,在現場相(xiàng)對集中的區域,放置一(yī)套遠程I/O櫃,在主櫃與I/O櫃間,采用Profibus總線通訊;在工程師站、操(cāo)作員站及DCS站主櫃間,采用以太網(wǎng)通訊。對於上位組態軟件,采用亞控組態王軟件平台,從實(shí)際管理需求出發,進行自主開發。
根據該選廠生產管理的實際需(xū)要,應該對(duì)以下設備(bèi)進行相應的監測和控製:
(1)水計量:包括全廠14處用水(shuǐ),都需要進行相應的計量考核,實(shí)現選廠用水調度的水平衡。
(2)合格礦計量:在(zài)選廠生產過程,一共需要4處合格礦需要進行計量。
(3)原礦石(shí)計量:主要是在礦石機(jī)車運輸軌道對需要運出的礦石進行計量。
(4)設備狀態監測:對選廠生產中各類機械設備運行狀態的監測和管理。
三、自動化監控(kòng)係統實現(xiàn)
應用自動化監控(kòng)係統,能夠(gòu)有效實現對選廠生(shēng)產過程(chéng)中用水、用電、物料(liào)、設備等的實時在線監測(cè),能夠及時對出現的故障進行報(bào)警,對需要調(diào)節的設(shè)備(bèi)進行控製,同時也可以根據(jù)實際生產(chǎn)需要,生成(chéng)相應的生產報表。整個自動化監控係(xì)統包括以下(xià)五個組成部分:
(1)設備狀態監測係統。該係統的主要功能,是針對設備啟停、故障及(jí)運行狀(zhuàng)態的監測和管理,以及對一些特殊設備,如圓錐破碎機(jī)、棒磨(mó)機等工作電流(liú)、壓力等的監測。在設備狀態監測係統中,通過采集設備電氣輔助點、熱繼信(xìn)號點的信號,並將其傳輸到相對集(jí)中的區域,然後經由多芯線纜,傳輸到I/O櫃的信(xìn)息采集模塊,為後續的分析和管理提供相應(yīng)的數據(jù)支持。在圓錐破碎機和棒(bàng)磨機中(zhōng),存在著獨立(lì)的控製係統,能夠實現與工(gōng)程師站和操作站的相互通信,設備的運行狀態和相關(guān)參數(shù)能夠通過通訊的方式,在自動監控係統(tǒng)中準確直觀的反映出(chū)來。
(2)棒磨控製(zhì)係統。在鎢礦選(xuǎn)廠生產中,棒磨流程如下:采集到的礦石經振(zhèn)動給料機送到輸送皮帶上(shàng),經單螺旋分級機等環節,進入棒磨機進行磨礦加工。在該企業中,棒磨車間一共(gòng)有二台棒(bàng)磨機。結(jié)合棒磨給料自動調(diào)節係統(tǒng),能夠以棒磨機(jī)的實際(jì)運行(háng)工況為依據,實現對於振動給料機給料量和給料皮帶運行速度的控(kòng)製,從而實現對於棒磨進料量的自動調節和控製。不僅如此,還能夠(gòu)根據實際需要,進行相應的人工幹(gàn)預。棒磨(mó)控製(zhì)係統主要包(bāo)括PLC、觸摸屏、變頻器(qì)以(yǐ)及電流檢測設備和(hé)通訊模塊等組成,通過以太網實現(xiàn)與(yǔ)整個自動化監控係統的連接。
(3)水計(jì)量係(xì)統。根(gēn)據選廠新水用量、尾礦回(huí)水(shuǐ)用量和廠前回水用量(liàng),結合相(xiàng)應的用水分配情況及水(shuǐ)處理工藝流程,在14處需要進行計量的供水管(guǎn)道上,安裝汙水流量計,將流量信號傳輸到I/O櫃的(de)模擬量輸入模塊,經(jīng)由PLC係(xì)統(tǒng)進行處理。水計量係(xì)統可以實時顯(xiǎn)示(shì)各處流量(liàng),並進行自動累計(jì),同時按照生產需要,自(zì)動生成生產(chǎn)報表。對各水池水位實時顯示,方便生產調度及時調整抽水時段,實現生產用電的平峰填穀。在(zài)對汙水流量(liàng)計進行選擇時,應該確保其附帶現場儀(yí)表,以方便現場(chǎng)了解(jiě)用水情況。
(4)圓錐破碎控製(zhì)係統。圓錐破碎(suì)控製係統是一(yī)個相對獨立的閉環控製係統,這裏選擇西門子200PLC作為核心控製器,利用溫度(dù)變送器,實現對於潤滑油溫度的監測;利用壓力變送器,實現對油(yóu)缸壓力的監測;利用(yòng)電流變送器,實現對主電機電流的檢測(cè)。PLC係統能夠根據采集到的數據,按照相應的控製(zhì)模(mó)型,輸(shū)出一定的控製量,結合變頻器,控製給礦電機的轉速,從而實現對給礦量的控製,保證圓錐破碎機工作負荷的穩定性。不僅如此,應該根據相應的要求,對排礦口(kǒu)的大小進行設定,並通過液壓係統的電磁閥,對錐(zhuī)體的升降進行控製,以調整排礦(kuàng)口的大小。在係統中,遠(yuǎn)程(chéng)監控級可以通過設計監控界麵,實現對於破碎機工作狀態的監測,同時也能(néng)夠實(shí)現(xiàn)參數的設(shè)置及破碎機的控製(zhì)。該係統同樣通過(guò)以太網,實現與自動化監(jiān)控係統的(de)相互通訊。
(5)供(gòng)電(diàn)計量(liàng)係統。在原本的選廠生產中,供電計量一(yī)般都是通過人工抄表(biǎo)的方式(shì)進行,不僅工作效率低下,而且容易出現人為失誤。而在該供電(diàn)計量係統中,可以在需要計量的位置安裝相應的(de)電計(jì)量模(mó)塊,從而實現對於(yú)用電度數的自動計量,以及對各種電參數的自動監測,如三相電壓、三相電流(liú)、有功功率、無功功率、功(gōng)率因數等。所有的電計量模塊(kuài)都能(néng)夠通過RS-485通訊,實現與上位計算機係統的相互通訊,並在操作站計算機係統中自動生成相(xiàng)應的記錄報表,方便進行(háng)管理。
四、結(jié)語
在實際應用過程中,基於PLC和計算機的選礦生產自動化監測(cè)係統取得了良好的效果,係統設計(jì)合理(lǐ),能夠有效滿足實際生產(chǎn)的需(xū)要,進行相應的功能和配置設計;設備選型合(hé)理,從鎢礦山的特(tè)點和周邊環境出發,對裝備進行的合理選擇,在保證係統穩定性和可靠(kào)性(xìng)的同時,有效減少了成本投入,為生(shēng)產(chǎn)成本的核算以及生產效率的提高提供了(le)準確的依據(jù),為企業的持續穩定發展奠定了堅實的基礎。
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