淺析丙烯流量計安(ān)全係統的開發(fā)與應用
點擊次數:2134 發布時間:2021-01-08 07:20:07
摘 要: 針對丙烯(xī)流量(liàng)計可能出現(xiàn)的(de)超壓、超溫、泄漏(lòu)等現象,采用自動檢測方式並在緊急情況下實現自動切斷進料係統,在報警的同時啟動自動噴淋係統,確(què)保丙烯流(liú)量計的安全穩定運行。
隨著**對危險化學品(pǐn)行業重大危險源監控要求越來越規範、嚴格,安徽晉煤中能化工股份(fèn)有限公司( 簡(jiǎn)稱晉煤中能) 也對重(chóng)大危險源丙烯流量計係統監控(kòng)進行了一係(xì)列改造。晉煤中(zhōng)能有 4個丙烯流(liú)量計裝(zhuāng)置,改造前每個丙烯(xī)流量計都(dōu)不能實現超壓、超溫、泄漏時丙烯流量計進出口閥門自動控製,也不能實現(xiàn)氨泄漏、丙烯流(liú)量(liàng)計超溫時噴(pēn)淋水閥門自動打開的功能,隻能靠操(cāo)作人員觀察實時數據來判斷,異常情況下也需要相應的(de)手動操作,這就給安全生產造成重大隱患,也對人身和設備(bèi)安全構成威脅(xié)。為此晉煤中能結合了計算機技術、控製技術、視頻通信技術,進(jìn)行(háng)遠(yuǎn)程監(jiān)控丙烯流量計的運行狀(zhuàng)態,並(bìng)能自(zì)動實現緊急情(qíng)況下切斷(duàn)丙烯流量計進出口閥門,打開自動噴淋裝置。利用安全儀表係(xì)統(tǒng)( SIS) 的快速處理數據能力,結合用戶設定的上限報(bào)警參數值對丙烯流量計壓力、液位、溫度等參數以及是否有(yǒu)氨泄漏等異常情況和故障類別進行正確判(pàn)斷和處理,保(bǎo)證丙烯流量計的安全穩定運(yùn)行,並通過操作界麵顯示的不同顏色指示發(fā)出(chū)報警信息,及時傳達給相應崗位,在危險時自動啟動安全聯鎖裝置的功能,保證了(le)丙烯流量計係統的安全穩定(dìng)運行,確保人身和(hé)設(shè)備安(ān)全(quán)。
1 研究內容
自丙烯流(liú)量計裝置運行(háng)以來,裝置連續運行周期較長,運行穩定。丙烯流量計裝置采用集散控(kòng)製係統( DCS) 集中顯示,同時設置了丙烯流量計超壓、高液(yè)位等報警,但是沒(méi)有安全(quán)聯鎖裝置,在(zài)緊急情況下不能確保人身和設備安全(quán)。
影響丙烯流量計安全(quán)穩定運行的因素較多,如超壓、超溫、超液位、氨(ān)泄漏等,裝置本(běn)身在運行(háng)過程中也存在一些不足。針對儀表自動控製部(bù)分的不足,如報警形式單一(yī)、異常情況下不能自動切斷等方麵,找出影響因素並對其進行不斷改進,希望對其他裝置運行提供參(cān)考,從而保證丙烯(xī)流量計係統測量數據的準確(què)性和及時性,並確保丙烯流量(liàng)計安全穩定運行。
2 改進方案和具體實施步驟
針對晉煤中(zhōng)能丙烯流量計裝置(zhì)儀(yí)表的運行狀(zhuàng)況,結(jié)合生產實際,為了確保丙(bǐng)烯(xī)流量計係(xì)統各參數數據顯示準確及時、報(bào)警顯(xiǎn)示醒目、超壓自動切(qiē)斷進出口管線、氨泄漏自動噴淋,決定從 4 個方麵對丙烯流量計控製係統進行改進。
2. 1 檢測儀表的改進
對一個壓力容器來說,丙烯流量計壓力的高低是保證丙烯(xī)流量計安全穩定運行的一個及其重要的參數。改造前(qián)丙烯流(liú)量計隻有氣(qì)相壓力一個檢測點,一旦該檢測點出現異常,操作人員就不能及時監控到球罐係統的壓力高低,雖然現場界區內安裝有現場壓力表,但離控製室較遠(yuǎn),對操作*為不利。為此在每個球罐進口液氨管線上增加(jiā)兩個壓(yā)力檢測點,這樣不僅確保了丙烯流(liú)量計壓力(lì)檢測的及時性和準確性,也為 SIS 的實施提供了必要條件,*大地方便了操作人(rén)員的操作。
丙烯流量計液位(wèi)的高低也是保證丙烯流量計安全運行的一個(gè)重要參數,液位過高會對丙烯流量計的套液位自動檢測裝置,和原有的液位檢測裝置構成二選二(èr)邏輯控製,確保了安全儀表聯(lián)鎖的可(kě)靠性。
2. 2 控製儀表的改進
丙烯流量計(jì)超壓切斷進(jìn)口管線後會造成液氨進口管(guǎn)線壓力急劇上升,壓力很快達到前(qián)段工段的放氨係統壓力,而晉煤中能(néng)丙烯流量計進口管線均采用中壓管道,不能承受 230 kg 左右的高壓係統壓力(lì),這*可能造成丙烯流量計進口管線破裂或(huò)連接法蘭處泄漏,造成安全事故的發生,人身和設備安全受到(dào)*大威脅。
為了杜絕此類(lèi)現象的發生,在高壓係統放(fàng)氨閥後增(zēng)加一個切斷閥,保證了丙烯流量計進口液氨管線切斷閥關閉(bì)後液氨進口管線不(bú)至於超壓,確保了丙烯流量計進口管線(xiàn)運行在安全壓力下; 確保了人身(shēn)和設備的安全。整個安全儀表閥門動作順序如下: 丙烯流量計係統超壓、超液位(wèi)、泄漏的情況下(xià)高壓係統放氨切斷閥*先動作(zuò),關到位後再切斷丙(bǐng)烯(xī)流量計進口(kǒu)管線切斷閥,這樣不僅(jǐn)確保了丙烯流量計的安全,而且不會使丙烯流量計進口管線超壓,保證(zhèng)了丙烯流量(liàng)計係統的安全(quán)穩定運行。
2. 3 自動噴淋的實現
晉(jìn)煤中(zhōng)能重大危險源丙烯流量計區雖設置了有毒氣體報(bào)警儀(yí),也能檢測到有毒有害介質的泄漏,但對介質的泄漏(lòu)隻有等(děng)到操作人員(yuán)發現後才能進行處理; 切斷裝置及噴淋裝置需人為進行手動操作,才能對噴淋水係統進行控製,起不到自(zì)動打開和自動噴淋的功(gōng)能。
為了確保液氨泄漏(lòu)檢測的準確(què)性和(hé)及時性,在每個丙烯流量計上(shàng)下部各增加(jiā)一(yī)台有毒氣體報警儀。為了實現自(zì)動噴淋,在每個丙烯流量計噴淋(lín)水係統管線增加一個切斷閥以便實現自動控製。運用智能邏輯實現二選一聯鎖控製。當兩個報警儀任一台顯示數據達到高高限設定值(zhí)時啟動自(zì)動切斷裝置(zhì),同時自動噴淋係統閥門打開,對丙烯流量計進行噴淋(lín); 由於增加了聯鎖投切和遠距(jù)離(lí)緊急自動切斷功(gōng)能(néng),遇(yù)到緊(jǐn)急情況係統可自(zì)動進行處理。
2. 4 安全(quán)聯鎖裝置的設置
鑒於丙烯流量計崗位 DCS 操作界麵隻能監控丙烯(xī)流量計運行參數,無法實現丙烯(xī)流量計超壓等參數異常超出限值時自動切斷功能。為此增加了一套 SIS,確保丙(bǐng)烯流(liú)量(liàng)計運行在(zài)安全狀態下,保證了人身和設(shè)備(bèi)安全。
另外又采用自動控製與視頻(pín)監控相結(jié)合的(de)方式,對丙烯流量計區情況進行視頻監控。
3 結語
檢測儀(yí)表的改進(jìn)大大地提高了測量數據的準確性和可靠性,為操(cāo)作人員提供了準確數據。控製儀表改進方案實施後使丙(bǐng)烯流量計能在安全條件下運行。
改進後提高了係統運行的安全性可靠性(xìng),有效避免了因係統超壓、泄漏等造成重(chóng)大安全事故的發生,保證了丙烯(xī)流(liú)量計在安全的條件下(xià)運行,為人身和設備安全提供了強有力保證。
隨著科學技術的不斷發展(zhǎn),自動化控製(zhì)技術在工(gōng)業生產(chǎn)上得到越來越廣泛的應用,DCS 控製技術(shù)和 SIS 結合將會在(zài)化工乃至工業生產上得到廣泛應(yīng)用。
隨著**對危險化學品(pǐn)行業重大危險源監控要求越來越規範、嚴格,安徽晉煤中能化工股份(fèn)有限公司( 簡(jiǎn)稱晉煤中能) 也對重(chóng)大危險源丙烯流量計係統監控(kòng)進行了一係(xì)列改造。晉煤中(zhōng)能有 4個丙烯流(liú)量計裝(zhuāng)置,改造前每個丙烯(xī)流量計都(dōu)不能實現超壓、超溫、泄漏時丙烯流量計進出口閥門自動控製,也不能實現(xiàn)氨泄漏、丙烯流(liú)量(liàng)計超溫時噴(pēn)淋水閥門自動打開的功能,隻能靠操(cāo)作人員觀察實時數據來判斷,異常情況下也需要相應的(de)手動操作,這就給安全生產造成重大隱患,也對人身和設備(bèi)安全構成威脅(xié)。為此晉煤中能結合了計算機技術、控製技術、視頻通信技術,進(jìn)行(háng)遠(yuǎn)程監(jiān)控丙烯流量計的運行狀(zhuàng)態,並(bìng)能自(zì)動實現緊急情(qíng)況下切斷(duàn)丙烯流量計進出口閥門,打開自動噴淋裝置。利用安全儀表係(xì)統(tǒng)( SIS) 的快速處理數據能力,結合用戶設定的上限報(bào)警參數值對丙烯流量計壓力、液位、溫度等參數以及是否有(yǒu)氨泄漏等異常情況和故障類別進行正確判(pàn)斷和處理,保(bǎo)證丙烯流量計的安全穩定運(yùn)行,並通過操作界麵顯示的不同顏色指示發(fā)出(chū)報警信息,及時傳達給相應崗位,在危險時自動啟動安全聯鎖裝置的功能,保證了(le)丙烯流量計係統的安全穩定(dìng)運行,確保人身和(hé)設(shè)備安(ān)全(quán)。
1 研究內容
自丙烯流(liú)量計裝置運行(háng)以來,裝置連續運行周期較長,運行穩定。丙烯流量計裝置采用集散控(kòng)製係統( DCS) 集中顯示,同時設置了丙烯流量計超壓、高液(yè)位等報警,但是沒(méi)有安全(quán)聯鎖裝置,在(zài)緊急情況下不能確保人身和設備安全(quán)。
影響丙烯流量計安全(quán)穩定運行的因素較多,如超壓、超溫、超液位、氨(ān)泄漏等,裝置本(běn)身在運行(háng)過程中也存在一些不足。針對儀表自動控製部(bù)分的不足,如報警形式單一(yī)、異常情況下不能自動切斷等方麵,找出影響因素並對其進行不斷改進,希望對其他裝置運行提供參(cān)考,從而保證丙烯(xī)流量計係統測量數據的準確(què)性和及時性,並確保丙烯流量(liàng)計安全穩定運行。
2 改進方案和具體實施步驟
針對晉煤中(zhōng)能丙烯流量計裝置(zhì)儀(yí)表的運行狀(zhuàng)況,結(jié)合生產實際,為了確保丙(bǐng)烯(xī)流量計係(xì)統各參數數據顯示準確及時、報(bào)警顯(xiǎn)示醒目、超壓自動切(qiē)斷進出口管線、氨泄漏自動噴淋,決定從 4 個方麵對丙烯流量計控製係統進行改進。
2. 1 檢測儀表的改進
對一個壓力容器來說,丙烯流量計壓力的高低是保證丙烯(xī)流量計安全穩定運行的一個及其重要的參數。改造前(qián)丙烯流(liú)量計隻有氣(qì)相壓力一個檢測點,一旦該檢測點出現異常,操作人員就不能及時監控到球罐係統的壓力高低,雖然現場界區內安裝有現場壓力表,但離控製室較遠(yuǎn),對操作*為不利。為此在每個球罐進口液氨管線上增加(jiā)兩個壓(yā)力檢測點,這樣不僅確保了丙烯流(liú)量計壓力(lì)檢測的及時性和準確性,也為 SIS 的實施提供了必要條件,*大地方便了操作人(rén)員的操作。
丙烯流量計液位(wèi)的高低也是保證丙烯流量計安全運行的一個(gè)重要參數,液位過高會對丙烯流量計的套液位自動檢測裝置,和原有的液位檢測裝置構成二選二(èr)邏輯控製,確保了安全儀表聯(lián)鎖的可(kě)靠性。
2. 2 控製儀表的改進
丙烯流量計(jì)超壓切斷進(jìn)口管線後會造成液氨進口管(guǎn)線壓力急劇上升,壓力很快達到前(qián)段工段的放氨係統壓力,而晉煤中能(néng)丙烯流量計進口管線均采用中壓管道,不能承受 230 kg 左右的高壓係統壓力(lì),這*可能造成丙烯流量計進口管線破裂或(huò)連接法蘭處泄漏,造成安全事故的發生,人身和設備安全受到(dào)*大威脅。
為了杜絕此類(lèi)現象的發生,在高壓係統放(fàng)氨閥後增(zēng)加一個切斷閥,保證了丙烯流量計進口液氨管線切斷閥關閉(bì)後液氨進口管線不(bú)至於超壓,確保了丙烯流量計進口管線(xiàn)運行在安全壓力下; 確保了人身(shēn)和設備的安全。整個安全儀表閥門動作順序如下: 丙烯流量計係統超壓、超液位(wèi)、泄漏的情況下(xià)高壓係統放氨切斷閥*先動作(zuò),關到位後再切斷丙(bǐng)烯(xī)流量計進口(kǒu)管線切斷閥,這樣不僅(jǐn)確保了丙烯流量計的安全,而且不會使丙烯流量計進口管線超壓,保證(zhèng)了丙烯流量(liàng)計係統的安全(quán)穩定運行。
2. 3 自動噴淋的實現
晉(jìn)煤中(zhōng)能重大危險源丙烯流量計區雖設置了有毒氣體報(bào)警儀(yí),也能檢測到有毒有害介質的泄漏,但對介質的泄漏(lòu)隻有等(děng)到操作人員(yuán)發現後才能進行處理; 切斷裝置及噴淋裝置需人為進行手動操作,才能對噴淋水係統進行控製,起不到自(zì)動打開和自動噴淋的功(gōng)能。
為了確保液氨泄漏(lòu)檢測的準確(què)性和(hé)及時性,在每個丙烯流量計上(shàng)下部各增加(jiā)一(yī)台有毒氣體報警儀。為了實現自(zì)動噴淋,在每個丙烯流量計噴淋(lín)水係統管線增加一個切斷閥以便實現自動控製。運用智能邏輯實現二選一聯鎖控製。當兩個報警儀任一台顯示數據達到高高限設定值(zhí)時啟動自(zì)動切斷裝置(zhì),同時自動噴淋係統閥門打開,對丙烯流量計進行噴淋(lín); 由於增加了聯鎖投切和遠距(jù)離(lí)緊急自動切斷功(gōng)能(néng),遇(yù)到緊(jǐn)急情況係統可自(zì)動進行處理。
2. 4 安全(quán)聯鎖裝置的設置
鑒於丙烯流量計崗位 DCS 操作界麵隻能監控丙烯(xī)流量計運行參數,無法實現丙烯(xī)流量計超壓等參數異常超出限值時自動切斷功能。為此增加了一套 SIS,確保丙(bǐng)烯流(liú)量(liàng)計運行在(zài)安全狀態下,保證了人身和設(shè)備(bèi)安全。
另外又采用自動控製與視頻(pín)監控相結(jié)合的(de)方式,對丙烯流量計區情況進行視頻監控。
3 結語
檢測儀(yí)表的改進(jìn)大大地提高了測量數據的準確性和可靠性,為操(cāo)作人員提供了準確數據。控製儀表改進方案實施後使丙(bǐng)烯流量計能在安全條件下運行。
改進後提高了係統運行的安全性可靠性(xìng),有效避免了因係統超壓、泄漏等造成重(chóng)大安全事故的發生,保證了丙烯(xī)流(liú)量計在安全的條件下(xià)運行,為人身和設備安全提供了強有力保證。
隨著科學技術的不斷發展(zhǎn),自動化控製(zhì)技術在工(gōng)業生產(chǎn)上得到越來越廣泛的應用,DCS 控製技術(shù)和 SIS 結合將會在(zài)化工乃至工業生產上得到廣泛應(yīng)用。
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