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機組壓縮空氣流量計(jì)卡澀分析及處理

點擊次數:1965 發布時間:2021-01-08 05:02:44
摘要:某發電廠1號機運(yùn)行期間,壓縮空氣(qì)流量計CV2活(huó)動試驗(yàn)出現卡(kǎ)澀(sè)現象。通過分析(xī)壓縮(suō)空氣(qì)流量計卡澀的原因,結合該廠現場的(de)實(shí)際情況,列出了對壓縮空氣流量計(jì)卡澀現象處理過程及采取(qǔ)的相應防範(fàn)措施,徹底解決了(le)壓縮空氣流(liú)量計的卡(kǎ)澀問題。
汽(qì)輪機壓縮空氣流量計(jì)卡(kǎ)澀是火力發電廠常見的故(gù)障之一,其危(wēi)害*大。正常運行時汽輪機負荷調均靠壓縮空(kōng)氣流量計來控製(zhì),且目前國內較多數大功率機組不得不進行快速(sù)深度變負(fù)荷運行來緩解電網的調峰壓力。啟機(jī)過程中,壓縮空氣流量計的卡澀會造成汽輪(lún)機變(biàn)速不穩,若遇上機組發生故障時或甩負荷時,壓縮空氣流量計出現卡澀現象嚴重的將發(fā)生飛車的重(chóng)大事故。
某發電廠汽輪機采用東方汽輪機廠優化型1000MW單軸、衝動式、四缸四排汽(qì)、一次中間再(zài)熱凝汽式汽輪機,型號:N1000-26.25/600/600。汽輪機配有2個高壓主汽閥、2個壓縮空氣流量(liàng)計(jì)及2個中壓聯合汽閥。高壓主汽閥和壓縮空氣流量計焊接在一起,懸(xuán)吊在機頭前的運行層下(xià)。
1壓縮空氣流量計卡澀現象判斷
2016年06月13日(rì)09時52分,1號機組高調閥活動(dòng)試驗(yàn),負荷817MW,進汽壓力20.67MPa,進汽溫度578℃,高調閥CV2指令41%,反饋(kuì)63%不變,09時55分調(diào)門關(guān)閉至41%,後續指令正常;22時09分負荷830MW,進汽壓力22.09MPa,進汽溫度586℃,高調閥CV2指令36%,反饋46%不變,22時(shí)12分高調閥CV2指令33%後反饋恢複正常。
2016年06月14日16時36分,1號機組高調閥進行活動試驗,負荷970MW,進汽壓力24.60MPa,進汽溫度574℃,高調閥CV2指(zhǐ)令85%,反饋92%不變,16時53分(fèn)高(gāo)調閥CV2反饋緩慢關至85%後快速關回至24%,主汽壓力*高被(bèi)憋(biē)至28.5MPa,爐側28.8MPa,PCV閥動作,16∶57分關閉PCV閥後逐漸恢複,見圖1。

從圖1的DCS畫麵上可以看出,壓縮空氣流量計(jì)指令曲線與壓縮(suō)空氣流量計反饋曲線不同步,發現該現象後,運行人員立即前往就地檢查,壓縮空氣(qì)流量計反饋杆未出現脫(tuō)落、斷裂等擾(rǎo)亂判斷的因素,經過多次反(fǎn)複活動試驗,*終得(dé)出結(jié)論1號機(jī)壓縮空氣流量計(jì)CV2出現卡澀現(xiàn)象。
2壓縮空氣流量計卡澀問題分析(xī)
壓縮空氣流量計卡澀(sè)問題有(yǒu)多方麵原因造成,為找出(chū)壓縮空氣(qì)流量計(jì)卡澀的根本原因,該電廠從液控係統(tǒng)、蒸汽品質(zhì)、外界影響因素及閥(fá)門內部結構(gòu)等方麵逐(zhú)項進行分析。
1)壓縮(suō)空氣流量計控製(zhì)係統
壓縮空氣(qì)流量計的開啟、關閉主要依靠DEH油係統的油壓實現。壓縮空氣流量計開啟時,通過油動機注(zhù)入壓力油(yóu)頂起執行機構,執行機構向上運動,從而帶動壓縮空氣流量計的(de)閥杆和閥碟向上動作,壓縮空(kōng)氣流量計完(wán)成開啟動作。壓縮(suō)空氣流量計在開(kāi)啟(qǐ)的同時,執行機構帶動操縱(zòng)座彈簧運動壓縮彈簧,將一(yī)部分動能(néng)轉化為彈簧的彈性勢能儲(chǔ)存起來。壓縮空氣流量計關閉時,先通過DEH係統發出指令,泄掉油動機活塞腔(qiāng)室的壓力油,操縱(zòng)座彈簧的彈性勢(shì)能釋放,驅動壓縮空氣流量計執(zhí)行機構向(xiàng)下運動,從而帶動壓縮空氣流量計的閥杆和閥碟向下運動,壓縮空氣流量計完成關閉動作。若DEH係統油質不合(hé)格,導致油動機伺服(fú)閥堵塞,在(zài)閥門(mén)關閉過程中不能正常泄油,則會(huì)影響壓縮空氣流量計的正常關閉動(dòng)作。通過對(duì)DEH油係統的取(qǔ)樣、化驗得出結論:該廠DEH油質NAS5級,大於50μm粒徑的(de)顆粒沒有,滿足DL/T571-2014標(biāo)準要求,DEH油內含水值48ppmm,符(fú)合要求。由此可以判斷(duàn)DEH油質未對壓縮空氣流量計控製元件造成堵塞(sāi)、鏽蝕等影響。
2)蒸汽品質分析
蒸汽品質是指(zhǐ)蒸汽的(de)潔淨程度,通常用單位質量蒸汽中所含雜質的(de)總量來表示,若飽和蒸汽中含有鹽分、雜質較多,會引起汽輪機側蒸(zhēng)汽管道、閥門、汽輪機通流部分(fèn)的雜質沉澱,若鹽分在閥門處(chù)沉積,直接會影響(xiǎng)閥門的嚴密性及動作的靈(líng)活性。通過汽水監督的(de)取樣、化驗得出結論(lùn):該廠的汽水品質均合格,可以排除蒸汽品質不良引起的積鹽、積垢現象導致(zhì)壓縮空氣流量計卡澀。
3)外界因(yīn)素及閥門內部結構分析壓縮空氣(qì)流量計(jì)周邊溫度大幅度(dù)變化,導致閥體溫度急劇變化產生動靜部位膨(péng)脹不均勻,會造成閥門卡(kǎ)澀現象。現場檢查閥(fá)體周圍(wéi)保溫未出現脫(tuō)開、裂紋、脫落等現象(xiàng),查(chá)閱DCS閥門溫度監控曲線,基本(běn)無異常波動,可以排除外界因素導致的閥門卡澀現(xiàn)象(xiàng)。
為了進一步找(zhǎo)出壓縮空氣流量計(jì)卡澀的原因,該廠於2016年09月26日對1號機組打閘(zhá)停機,針對壓縮空氣流量(liàng)計卡澀現象進行了一係列的檢修作業工作(zuò)。
3壓縮空氣流量計檢修情況
針對壓縮空氣流量計卡澀現(xiàn)象,在(zài)本次檢修中(zhōng)重點(diǎn)對易產生氧化皮的閥杆、閥芯進行了全麵排查,壓縮空氣流量計結構見(jiàn)圖2。

由圖2可以看出,易產生卡澀現象的部位位於閥杆與閥(fá)套(tào)之間(D2)、閥芯與閥套之間(D1),且在閥杆(gǎn)與閥套之間(jiān)(D2)處鑲嵌有一層司太立合金材質襯套,該襯套通過過盈配合與閥套鑲嵌組合在(zài)一起。檢修中測量了D1、D2處間隙,如表(biǎo)1。

1)由上表可以(yǐ)看出,閥芯與閥套(tào)間隙(D1)、閥杆與閥套間隙(D2)明顯小於標準(zhǔn)值,導致運(yùn)行時出現局部卡澀現象。
2)檢查中發(fā)現閥芯、閥杆均存在局部偏磨現象,在閥芯表麵發現大量氧化皮層,但是在閥杆表麵未發現明顯的氧化皮層。
4壓縮空氣(qì)流量計卡(kǎ)澀情況分析
壓縮空氣流量計卡澀的根本原因(yīn)在於閥(fá)體動(dòng)靜部分配(pèi)合間隙減(jiǎn)小,閥杆、閥(fá)芯存(cún)在局部偏磨現象。
1)動靜部分間隙減小現象分析在閥芯表麵產生了大量的(de)氧化皮層,是導致閥芯配(pèi)合間隙減小的根本原因。在閥(fá)杆部位未發現明顯(xiǎn)的氧化(huà)皮層,為了解其動靜間隙減小的原因,東方汽輪機廠將壓縮空氣流量計芯組件整體(tǐ)拉(lā)回廠進行檢查處理。
壓縮空氣流量計閥套材質為:2Cr12NiMo1W1V,其淬(cuì)火溫(wēn)度:980~1040℃,油回火溫度:650~750℃;內襯套材質為司太立(lì)合金,其金(jīn)屬性質與2Cr12NiMo1W1V性質完全(quán)不同,通過理論分析(xī)及工程實例證明司太立合金能夠更好地防止高溫氧化現象發(fā)生。
通過(guò)壓縮空氣流量計結構可以看(kàn)出,在閥套與司太立合金內襯套組合形式上采用的是鑲嵌形式,實際運用過程中,該組合件長期處在高溫、高壓環境下,兩(liǎng)種材質的應力釋放能力不相同,長(zhǎng)時(shí)間的應力(lì)釋放及相互作用導致司太立合(hé)金襯(chèn)套內徑變小,*終造(zào)成閥杆與閥套配合間隙(D2)減小。
2)閥門部件偏磨現象分析壓縮空氣流(liú)量計動態部分(fèn)(閥杆、閥芯)與靜態部分(閥套)配合在自(zì)由狀態(tài)下不存在碰磨(mó)現象,閥杆通過導向十字套與操縱座連接在一起,在安裝過程中,閥杆與操縱座的(de)對中性不易保證,從而導(dǎo)致閥杆在運行過程中橫向受力,出現偏磨現象。
5處理方案和效果
1)為了消(xiāo)除司太立(lì)合金襯套滑出和(hé)內徑減小的可能,東汽廠家將原襯套鑲嵌形式更(gèng)換成了噴塗形式,即在襯套內表麵通過噴塗堆焊一層厚度約0.5mm的司太立合金來達到防止高(gāo)溫氧化的作用。
2)閥芯表麵存在大量氧化皮,通過打磨加工將氧化皮全(quán)部清理幹淨後,在閥芯表麵堆焊一層厚(hòu)度約0.5mm的司太立合(hé)金來達到防止高溫氧化的作用。
3)將原閥杆、閥芯的外(wài)徑尺寸減小,使閥(fá)芯與閥(fá)套配合間隙(D1)、閥杆與閥套配合間隙(D2)增大,減小其卡澀的可能性,具(jù)體(tǐ)數據如表2。

4)優(yōu)化(huà)閥杆與閥座的對中性,由於原設計結構,閥杆與閥座的對中(zhōng)性不易(yì)保證,此次加工新導向十字套減(jiǎn)小了套環與閥杆的配合(hé)間(jiān)隙,同時增加套環與操縱座套筒(tǒng)的(de)配合,優(yōu)化後的導向十字套結構自身能夠保證閥杆的定位(wèi)及對中,如圖3。

2016年(nián)11月02日,1號(hào)機組啟機運行,高調閥(fá)CV2活動性試驗合格,任(rèn)何行程開關自如無卡(kǎ)澀,機組並網(wǎng)運行後,高調閥CV2各項性(xìng)能(néng)試驗均(jun1)合格,該廠高調閥卡澀現象(xiàng)得到了徹底的解決。
6結束語
壓縮空氣流(liú)量計卡澀在火力發電廠中是汽(qì)輪機常見的問題之一,造成壓(yā)縮空氣流量計卡澀的原(yuán)因有很多,一般(bān)在機組啟停過程(chéng)中(zhōng)容易出現,嚴重影響機組的安全穩定運行。所以及時對比分析,查找原因並采取措施減少壓縮空氣流量計卡澀情況對(duì)機(jī)組穩定運行是至關重要的(de)。希望(wàng)本文對解決(jué)電廠壓縮空氣流量計卡澀情況能(néng)夠起到一定的借鑒作用。

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