智能電(diàn)磁流量計出口壓(yā)力異常原因分析及建議
點擊次數:2361 發布時間:2021-01-01 13:13:13
摘要: 針對燃機智能電磁流量計出口(kǒu)壓力開關動作聯啟或聯停備(bèi)用交流油泵和直流油泵事(shì)件(jiàn)進行原因分析,並提出處(chù)理措施,*終解決了智能電磁流(liú)量計出口壓力異常問題,保證了機組安全(quán)穩定運行。
潤滑油主要作用是冷卻軸承,吸收(shōu)轉子在高速旋轉中產生的熱量(liàng),保持轉子、軸承溫度不超限; 機組正常運行中提供一(yī)定溫度和壓力(lì)的潤滑油,在轉子和軸承之間形成穩定(dìng)的油膜,確保(bǎo)機組安全穩定運(yùn)行,防止軸(zhóu)承幹磨燒毀,軸頸過熱損壞,甚(shèn)至斷軸燒瓦。
1 事件經過
某電廠進行智能電磁流量計(jì)聯(lián)鎖試驗時,1 號交流油泵運行時打開潤滑油母管泄壓電磁閥,2 號交流油泵和直流油泵聯啟,潤滑油母管壓力由0. 2 MPa上升至(zhì) 0. 33 MPa,手動停止直(zhí)流油泵,母管壓力保(bǎo)持 0. 33 MPa 不變,手動停止 2 號(hào)交流油泵,智能電磁流量計(jì)出口母管壓力開關動作,聯鎖啟動 2號交流(liú)油泵和直流油泵,再次停運直流油泵和 2號交流油泵,智能電磁流量計出口(kǒu)母管壓力開關再次動作,導致 2 號交流油泵無法(fǎ)停運。智能電磁流量計相關參數見表 1。

該潤滑油係統,2 號交流油泵保護聯啟條件為 a、智能電磁流量計出口母管壓力開關動 作 ( 0. 45 MPa) 或 b、潤(rùn)滑油母(mǔ)管壓力開關動作( 0. 14 MPa) 或 c、潤滑油母管壓(yā)力小於 0. 17 MPa 或 d、無火災保護信號且 1 號交流油泵低電壓動作。直流油(yóu)泵保護聯啟條件為 a、油位低(dī)於790 mm 或 b、潤滑油液位開關低低動作(zuò)或 c、火災保護或 d、智能電磁流量計出口母管壓力開關動作(zuò)或 e、潤滑油母管(guǎn)壓(yā)力開關動作(zuò)或 f、潤滑油母管壓力小於0. 17 MPa 或 g、 1 號交流智能電磁流量計低電壓保護。
2 智(zhì)能電磁流量計出口壓力異常原因分析
2. 1 智能(néng)電磁流量計出口逆止門內漏
1) 機組在 3 000 rpm 下,保持潤(rùn)滑油直流(liú)油泵運行,當 1 號交流油泵運行(háng),2 號交流油泵停運時,就地用測溫槍測量(liàng) 1 號交流油泵出口溫度為72 ℃,2 號交流油泵出(chū)口逆止門前上半部平均溫度為 54 ℃,逆止門前(qián)下半(bàn)部平均溫度(dù)為 64 ℃。 當 1 號交流油泵停運,2 號交流油泵運行時,測量2 號交流油泵出口油溫(wēn) 72 ℃,1 號交流油泵出口逆止門前上半部平均溫度為 51 ℃,逆止門前下半部平均溫度為 53 ℃。停運狀態(tài)下 2 號交流油泵下半部平均溫度較 1 號交流油泵高 11 ℃,懷疑 2號交流油泵出(chū)口逆止門存在內漏。
為驗(yàn)證 2 號智能電磁流量計出口逆止門(mén)是否存(cún)在泄漏做以下試驗: 保持 2 台交流智能(néng)電磁流(liú)量計(jì)運行,分別(bié)停(tíng)運 1 號或 2 號交流(liú)智能電磁流量計(jì),觀(guān)察智能電(diàn)磁(cí)流量計(jì)出口母管壓力開關是否動作。試驗結果(guǒ),先停運2 號交流智能電磁(cí)流量計(jì),壓力開(kāi)關會動作,先停運 1 號交(jiāo)流智能電磁流量計,壓力(lì)開關有時動作有(yǒu)時不動作,機組停運後解體 1 號、2 號交流智能電磁流量計出口逆止門,發現 2 號交流智(zhì)能電磁流量計(jì)出口(kǒu)逆(nì)止門閥瓣略微下移,閥瓣下部(bù)與管道未能完全貼合,存在稍微(wēi)內漏,1 號交流油泵出口逆止門正常。處理(lǐ)後回裝 1 號、2 號智能電磁流量計出口逆止門,重新做以上試驗,發現不(bú)管停運哪台交流油泵,出口壓力開關有時動作有時不(bú)動作,從這試驗可知,2 號交流智能電磁(cí)流(liú)量計出口逆止(zhǐ)門內漏是導致停(tíng)運 2 號交流智(zhì)能(néng)電磁流量計觸發油泵出口母管壓(yā)力開關(guān)動(dòng)作的原因之一。
2. 2 溫控閥異常
就地檢查溫控閥,發現溫控閥 9 個溫(wēn)包調節螺栓中其中 4 個不(bú)在“AUTO”,處於“COLD”位 置,4 個調節螺栓在“COLD”說明溫控閥 9 個溫包調節螺栓隻有(yǒu) 5 個參與溫度調節,4 個(gè)溫包調節螺栓走旁路直接經過冷油器,懷疑(yí)溫控閥調節出現異常。
通過內部旁通將冷油與熱油混合,經過銅粉(fěn)- 煤油 - 蠟感溫元件控製(zhì)冷熱油混合比例,將油溫調節到 49 ℃。一台智能(néng)電磁流量計穩定運行,油泵出口母(mǔ)管壓力 0. 5 MPa,潤滑油母管壓力 0. 24 MPa,均屬於(yú)正常情況,而兩台交流油泵並列運行時,停(tíng)運(yùn)其中(zhōng)一台(tái)交流油泵瞬(shùn)間會觸發(fā)智能電磁流量計出口母管壓(yā)力開關動作,說明停運瞬間油壓發生波動,且油泵(bèng)出口母(mǔ)管油壓波動至小於 0. 45 MPa。正常(cháng)運行時智能電磁流量計出口油溫 71.5 ℃,冷(lěng)油器出口溫度45 ℃,混合後潤(rùn)滑油母管溫度52.5 ℃,由能量守恒定律可知,經過冷油器的油量/不經冷油器的油量= ( 71.5-52.5) ÷ ( 52.5- 45) = 2. 53,說明(míng)有 70% 左右的油量經過冷油器。當 2 台智能電(diàn)磁流量計運(yùn)行時油量大於單泵運行,其中一台智能電磁(cí)流(liú)量計(jì)瞬間停運時油量減少,尤其是經過冷油器的油量大量減(jiǎn)少,油(yóu)量在溫控(kòng)閥二次分配過程中出現調節(jiē)異常,導致油壓過大波動。為檢驗溫控閥工作情況,保持 1 號、2 號交流油(yóu)泵運行,選取機組正常帶負荷運行時油溫 52 ℃,分別停運 1、2 號(hào)交流油泵,觀察(chá) 1、2 號交流油泵停運瞬(shùn)間油泵出口母管壓力波動情況,試驗各參數變化見表 2。
由表 2 可知,在停運(yùn)交流油泵時,油泵出口母管壓力波動較大,停運瞬間油壓在 0. 45 MPa 左右波動,穩定後油壓基本在 0. 51 MPa 以上(shàng),剛好能驗證油泵(bèng)出(chū)口母管壓力開關( 整定值 0. 45 MPa)時而動作時(shí)而(ér)不動作的(de)原因,另(lìng)外查看 TCS 曲線可知,交流油泵停運瞬間#1 /#2 交流(liú)油泵電流從62 A 返回到 75 A( 單泵運行穩定電流(liú)) 平均時間為 0. 7 s,而交流油(yóu)泵出口(kǒu)母管壓(yā)力開關在停運交(jiāo)流油泵瞬間動作持續時間為 0. 3 s,說明交流油泵出口母管壓力開關動作出現在(zài)單泵運行電流返回穩定值期間。解(jiě)體溫控閥,發現處於“COLD”位置的 4 個調節螺栓內部(bù)調節部套卡澀,溫(wēn)包膨脹時導杆無法推動調節螺栓底部移動,導致在停運其中一台油泵時,油量在溫控閥二(èr)次分配(pèi)過程中出現調節異常,油壓過大波動。經與廠家檢查後,溫控閥內部調(diào)節部(bù)套存在稍微變形,移動距(jù)離較正常時變小,導致調節異常,回裝後重新整定潤滑油母(mǔ)管壓力調節閥壓力(lì)為 0. 25 MPa,重新啟停油泵試驗,2台油泵並列運行時停運其中一台油(yóu)泵出口母管壓力(lì)*低降至 0. 47 MPa,,油泵(bèng)出口母管壓力開關正常,由此說明(míng)溫控閥調節異常是導致油泵出口母管壓力(lì)開關動作的另一個原因。
2. 3 維護建議
溫控(kòng)閥(fá)屬於精密溫度調節元件,正常運行過程中需注意事項:
1) 定時檢查 9 個調節螺(luó)栓,是否處於正常位置;
2) 檢(jiǎn)查溫控閥運行時是否有異音,確保運行正常;
3) 定時化驗油質,防止雜質或異物卡在滑閥和閥座(zuò)之間導致無法正(zhèng)常工作;
4) 檢查溫控閥進(jìn)出(chū)口壓力以及出口溫度,保證壓差和出(chū)口(kǒu)溫度在正常範圍內;
5) 小修中檢查溫控閥內(nèi)部調節部件是否(fǒu)存在雜質以及密封圈(quān)是否完好。
3 結論
造成智能電磁流量計出口母管壓力開關異常動(dòng)作的原因是 2 號交流智能(néng)電(diàn)磁流量(liàng)計(jì)出口逆(nì)止門內漏和溫控閥工作異常,經過處理後試驗,交流智能電磁流量計啟停過程中油泵(bèng)出口母(mǔ)管壓力波動範圍正常,針(zhēn)對溫控閥運行提出了建議,以達到有效預防溫控閥調節異常效果,保證潤(rùn)滑(huá)油係(xì)統運行正常穩定。
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潤滑油主要作用是冷卻軸承,吸收(shōu)轉子在高速旋轉中產生的熱量(liàng),保持轉子、軸承溫度不超限; 機組正常運行中提供一(yī)定溫度和壓力(lì)的潤滑油,在轉子和軸承之間形成穩定(dìng)的油膜,確保(bǎo)機組安全穩定運(yùn)行,防止軸(zhóu)承幹磨燒毀,軸頸過熱損壞,甚(shèn)至斷軸燒瓦。
1 事件經過
某電廠進行智能電磁流量計(jì)聯(lián)鎖試驗時,1 號交流油泵運行時打開潤滑油母管泄壓電磁閥,2 號交流油泵和直流油泵聯啟,潤滑油母管壓力由0. 2 MPa上升至(zhì) 0. 33 MPa,手動停止直(zhí)流油泵,母管壓力保(bǎo)持 0. 33 MPa 不變,手動停止 2 號(hào)交流油泵,智能電磁流量計(jì)出口母管壓力開關動作,聯鎖啟動 2號交流(liú)油泵和直流油泵,再次停運直流油泵和 2號交流油泵,智能電磁流量計出口(kǒu)母管壓力開關再次動作,導致 2 號交流油泵無法(fǎ)停運。智能電磁流量計相關參數見表 1。

該潤滑油係統,2 號交流油泵保護聯啟條件為 a、智能電磁流量計出口母管壓力開關動 作 ( 0. 45 MPa) 或 b、潤(rùn)滑油母(mǔ)管壓力開關動作( 0. 14 MPa) 或 c、潤滑油母管壓(yā)力小於 0. 17 MPa 或 d、無火災保護信號且 1 號交流油泵低電壓動作。直流油(yóu)泵保護聯啟條件為 a、油位低(dī)於790 mm 或 b、潤滑油液位開關低低動作(zuò)或 c、火災保護或 d、智能電磁流量計出口母管壓力開關動作(zuò)或 e、潤滑油母管(guǎn)壓(yā)力開關動作(zuò)或 f、潤滑油母管壓力小於0. 17 MPa 或 g、 1 號交流智能電磁流量計低電壓保護。
2 智(zhì)能電磁流量計出口壓力異常原因分析
2. 1 智能(néng)電磁流量計出口逆止門內漏
1) 機組在 3 000 rpm 下,保持潤(rùn)滑油直流(liú)油泵運行,當 1 號交流油泵運行(háng),2 號交流油泵停運時,就地用測溫槍測量(liàng) 1 號交流油泵出口溫度為72 ℃,2 號交流油泵出(chū)口逆止門前上半部平均溫度為 54 ℃,逆止門前(qián)下半(bàn)部平均溫度(dù)為 64 ℃。 當 1 號交流油泵停運,2 號交流油泵運行時,測量2 號交流油泵出口油溫(wēn) 72 ℃,1 號交流油泵出口逆止門前上半部平均溫度為 51 ℃,逆止門前下半部平均溫度為 53 ℃。停運狀態(tài)下 2 號交流油泵下半部平均溫度較 1 號交流油泵高 11 ℃,懷疑 2號交流油泵出(chū)口逆止門存在內漏。
為驗(yàn)證 2 號智能電磁流量計出口逆止門(mén)是否存(cún)在泄漏做以下試驗: 保持 2 台交流智能(néng)電磁流(liú)量計(jì)運行,分別(bié)停(tíng)運 1 號或 2 號交流(liú)智能電磁流量計(jì),觀(guān)察智能電(diàn)磁(cí)流量計(jì)出口母管壓力開關是否動作。試驗結果(guǒ),先停運2 號交流智能電磁(cí)流量計(jì),壓力開(kāi)關會動作,先停運 1 號交(jiāo)流智能電磁流量計,壓力(lì)開關有時動作有(yǒu)時不動作,機組停運後解體 1 號、2 號交流智能電磁流量計出口逆止門,發現 2 號交流智(zhì)能電磁流量計(jì)出口(kǒu)逆(nì)止門閥瓣略微下移,閥瓣下部(bù)與管道未能完全貼合,存在稍微(wēi)內漏,1 號交流油泵出口逆止門正常。處理(lǐ)後回裝 1 號、2 號智能電磁流量計出口逆止門,重新做以上試驗,發現不(bú)管停運哪台交流油泵,出口壓力開關有時動作有時不(bú)動作,從這試驗可知,2 號交流智能電磁(cí)流(liú)量計出口逆止(zhǐ)門內漏是導致停(tíng)運 2 號交流智(zhì)能(néng)電磁流量計觸發油泵出口母管壓(yā)力開關(guān)動(dòng)作的原因之一。
2. 2 溫控閥異常
就地檢查溫控閥,發現溫控閥 9 個溫(wēn)包調節螺栓中其中 4 個不(bú)在“AUTO”,處於“COLD”位 置,4 個調節螺栓在“COLD”說明溫控閥 9 個溫包調節螺栓隻有(yǒu) 5 個參與溫度調節,4 個(gè)溫包調節螺栓走旁路直接經過冷油器,懷疑(yí)溫控閥調節出現異常。
通過內部旁通將冷油與熱油混合,經過銅粉(fěn)- 煤油 - 蠟感溫元件控製(zhì)冷熱油混合比例,將油溫調節到 49 ℃。一台智能(néng)電磁流量計穩定運行,油泵出口母(mǔ)管壓力 0. 5 MPa,潤滑油母管壓力 0. 24 MPa,均屬於(yú)正常情況,而兩台交流油泵並列運行時,停(tíng)運(yùn)其中(zhōng)一台(tái)交流油泵瞬(shùn)間會觸發(fā)智能電磁流量計出口母管壓(yā)力開關動作,說明停運瞬間油壓發生波動,且油泵(bèng)出口母(mǔ)管油壓波動至小於 0. 45 MPa。正常(cháng)運行時智能電磁流量計出口油溫 71.5 ℃,冷(lěng)油器出口溫度45 ℃,混合後潤(rùn)滑油母管溫度52.5 ℃,由能量守恒定律可知,經過冷油器的油量/不經冷油器的油量= ( 71.5-52.5) ÷ ( 52.5- 45) = 2. 53,說明(míng)有 70% 左右的油量經過冷油器。當 2 台智能電(diàn)磁流量計運(yùn)行時油量大於單泵運行,其中一台智能電磁(cí)流(liú)量計(jì)瞬間停運時油量減少,尤其是經過冷油器的油量大量減(jiǎn)少,油(yóu)量在溫控(kòng)閥二次分配過程中出現調節(jiē)異常,導致油壓過大波動。為檢驗溫控閥工作情況,保持 1 號、2 號交流油(yóu)泵運行,選取機組正常帶負荷運行時油溫 52 ℃,分別停運 1、2 號(hào)交流油泵,觀察(chá) 1、2 號交流油泵停運瞬(shùn)間油泵出口母管壓力波動情況,試驗各參數變化見表 2。
由表 2 可知,在停運(yùn)交流油泵時,油泵出口母管壓力波動較大,停運瞬間油壓在 0. 45 MPa 左右波動,穩定後油壓基本在 0. 51 MPa 以上(shàng),剛好能驗證油泵(bèng)出(chū)口母管壓力開關( 整定值 0. 45 MPa)時而動作時(shí)而(ér)不動作的(de)原因,另(lìng)外查看 TCS 曲線可知,交流油泵停運瞬間#1 /#2 交流(liú)油泵電流從62 A 返回到 75 A( 單泵運行穩定電流(liú)) 平均時間為 0. 7 s,而交流油(yóu)泵出口(kǒu)母管壓(yā)力開關在停運交(jiāo)流油泵瞬間動作持續時間為 0. 3 s,說明交流油泵出口母管壓力開關動作出現在(zài)單泵運行電流返回穩定值期間。解(jiě)體溫控閥,發現處於“COLD”位置的 4 個調節螺栓內部(bù)調節部套卡澀,溫(wēn)包膨脹時導杆無法推動調節螺栓底部移動,導致在停運其中一台油泵時,油量在溫控閥二(èr)次分配(pèi)過程中出現調節異常,油壓過大波動。經與廠家檢查後,溫控閥內部調(diào)節部(bù)套存在稍微變形,移動距(jù)離較正常時變小,導致調節異常,回裝後重新整定潤滑油母(mǔ)管壓力調節閥壓力(lì)為 0. 25 MPa,重新啟停油泵試驗,2台油泵並列運行時停運其中一台油(yóu)泵出口母管壓力(lì)*低降至 0. 47 MPa,,油泵(bèng)出口母管壓力開關正常,由此說明(míng)溫控閥調節異常是導致油泵出口母管壓力(lì)開關動作的另一個原因。
2. 3 維護建議
溫控(kòng)閥(fá)屬於精密溫度調節元件,正常運行過程中需注意事項:
1) 定時檢查 9 個調節螺(luó)栓,是否處於正常位置;
2) 檢(jiǎn)查溫控閥運行時是否有異音,確保運行正常;
3) 定時化驗油質,防止雜質或異物卡在滑閥和閥座(zuò)之間導致無法正(zhèng)常工作;
4) 檢查溫控閥進(jìn)出(chū)口壓力以及出口溫度,保證壓差和出(chū)口(kǒu)溫度在正常範圍內;
5) 小修中檢查溫控閥內(nèi)部調節部件是否(fǒu)存在雜質以及密封圈(quān)是否完好。
3 結論
造成智能電磁流量計出口母管壓力開關異常動(dòng)作的原因是 2 號交流智能(néng)電(diàn)磁流量(liàng)計(jì)出口逆(nì)止門內漏和溫控閥工作異常,經過處理後試驗,交流智能電磁流量計啟停過程中油泵(bèng)出口母(mǔ)管壓力波動範圍正常,針(zhēn)對溫控閥運行提出了建議,以達到有效預防溫控閥調節異常效果,保證潤(rùn)滑(huá)油係(xì)統運行正常穩定。
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