關於超聲波汙水流量計振動故障分析及如(rú)何處理解決
點擊次數:2301 發布時間:2021-08-19 08:11:08
摘要:某電廠輔助(zhù)冷卻(què)液體流量計發生拍(pāi)振,造成(chéng)驅動電(diàn)機振動超標。本文(wén)對(duì)拍振原因進行分析,並提出了解決方法,成功解決振動故障。
1 引言
輔助冷卻(què)超聲波汙水流量計(下文簡稱SEN液體(tǐ)流(liú)量計)振動超標,其中以電(diàn)機非驅動端振動*大。本文從設備(bèi)、係統兩方麵(miàn)綜合分析電機振動高的原因(yīn)是大修後啟動階段,上(shàng)遊流道積氣引發(fā)氣柱諧振,該衝擊與SEN液體流量計自身轉頻接近,電機發生拍振。*終通過動靜排氣穩(wěn)定(dìng)流場,解決了SEN液體流量計振動(dòng)超標故障。
2 拍振(zhèn)現(xiàn)象
如(rú)果對係(xì)統施加兩個頻率接近的力,使係統產生振動,其振幅具有時強時(shí)弱,呈周期(qī)性變化(huà)的特征,這種現象就叫做(zuò)拍。設信號X(t)由兩個振動頻率相(xiàng)近且幅值相等的正弦波疊加而成,即

當ω1-ω2趨近(jìn)於0時,即兩個信號的頻率越接近時,拍振幅值越(yuè)大。拍振信號的時域波形及(jí)頻譜圖如下,在頻譜圖中可看到兩個頻率接近的峰。

3 設備振動分析
3.1測點選擇
為全麵監測設備(bèi)振(zhèn)動,在電機與超聲波汙水流量計的驅動端和(hé)非驅動(dòng)端(duān)均設有振動測點,對於(yú)立式液體流量計,電機非(fēi)驅動端剛度*弱,振動響應也*明顯,所以(yǐ)此測點往往能代表立式液體流量計振動(dòng)的*大點(下文記(jì)為測點1)。電廠人員定期測量各點振動並(bìng)建(jiàn)立數據庫,以便對振動參(cān)數進行趨勢跟蹤和分析。
3.2信號分析
SEN液體流量計(jì)維修後再鑒(jiàn)定時,測點1處振動約為7.0mm/s,超過報警值(振動標準:報(bào)警值≥4.5mm/s,停機值≥7.1mm/s);隨即停運該液體流量計,完全停運後測點1振動仍高達4.5mm/s,說明設(shè)備外部存在激擾源,使設備未運轉時(shí)依然有較大的振動響應。

對振動(dòng)采集器獲取的信號(hào)進行譜分析,超聲波汙水流量計組運轉狀(zhuàng)態下主要振動頻率為11.33Hz和12.38Hz,其(qí)中12.38Hz為液體流量計(jì)轉動頻率;停運時,12.38Hz的液體流量計轉頻(pín)消(xiāo)失,11.33Hz的外部激擾力依然存(cún)在(zài)。
測點1的時域(yù)信號(hào)如圖3,存在明顯的周(zhōu)期波動,周期約為(wéi)1秒。設備在兩個頻率相近的激振力激(jī)發(fā)下,波形周期波動(dòng),現象與拍振吻合(hé)。由圖(tú)3可知,兩個激(jī)勵源頻率相差1.05HZ,根據拍振周期(qī)計算公式T=1/(f1-f2)算得周期為0.95S,與圖3中(zhōng)實測周期一致。

4 原因分析
該超(chāo)聲波汙水流量計在維修前測點1處振動約為2.0mm/s。大修期間液體(tǐ)流量計本體未開展維修工作,所以可排除設備本體故障,需從係統方麵(miàn)尋找11.3HZ的激(jī)振力來源。管道輸液(yè)是通過液體流量計加壓作為動力,這種加壓方式是間歇性的,由於間歇加壓,管道內的壓力在平均值的上、下波動,即產生所謂的壓力脈(mò)動,管流處於脈動狀態。脈動狀態的流體遇到彎管頭、閥門、盲板等元件時,產生**間而變化的激振力,在這種激振力作用下管道和附屬設備產生振動。振動頻率為液體流量計的間(jiān)歇加壓頻率,即超聲波汙水流量計轉子的葉片通過頻(pín)率。而當管(guǎn)道內存在可壓縮氣體時,在壓力脈動作用(yòng)下,氣體的壓縮和膨脹會產生周期性流動振蕩,即氣柱諧振。當壓力(lì)脈動與氣(qì)柱(zhù)的諧振頻率相等或接近(jìn)時,會產生共振,激起管道及其附(fù)屬元件強(qiáng)烈振動。根據係統設計,SEN液體流量計取水口在循液體(tǐ)流量計下遊(yóu),兩者通過一段封閉廊道(dào)相連。大(dà)修期間廊道內水(shuǐ)排空,維(wéi)修後充水啟動時廊道內會殘存一定空氣。當循超聲波汙水流量計葉片旋轉(zhuǎn)產生的壓力脈動(dòng)與(yǔ)氣柱諧振共(gòng)振時,下遊SEN液體流量計將受到強烈激擾,激擾頻率為循液(yè)體流(liú)量計葉片通過頻率11.3HZ(液體流量計轉速169rpm,葉輪(lún)葉片4個),與圖2中實(shí)測幹擾頻率一(yī)致。所以SEN液體流(liú)量計拍振的根本原因是上遊循液體流量計葉片通過頻(pín)率與自身轉頻接近,廊道(dào)內殘存空(kōng)氣引發的氣柱諧振強化了循超(chāo)聲波汙水(shuǐ)流量計脈動壓力的傳(chuán)遞。
5 故障處理
故障原因明確後,項目組通過連續排氣、液體流量計組切換等措施穩定(dìng)管道內流(liú)場,消除SEN超聲(shēng)波(bō)汙水流量計的拍振,測點(diǎn)1振動降至(zhì)2.1mm/s,與大修前振動相(xiàng)當,頻譜中(zhōng)11.33Hz的外部激振力也大幅下降。
6 結語
本文結合(hé)設(shè)備(bèi)檢(jiǎn)修記錄,係(xì)統設計及頻譜特征,鎖定故障原因為超聲(shēng)波汙水流量計組上遊流(liú)體壓力脈動引發(fā)設備拍振,*終通過(guò)動(dòng)、靜排氣穩定流場等措施,快速(sù)解決設備振動高缺(quē)陷,避免不必要的解體檢修。此次SEN液體(tǐ)流量計振動處理案例可(kě)作為立式液體流量(liàng)計振動異常分析的參考(kǎo)。
1 引言
輔助冷卻(què)超聲波汙水流量計(下文簡稱SEN液體(tǐ)流(liú)量計)振動超標,其中以電(diàn)機非驅動端振動*大。本文從設備(bèi)、係統兩方麵(miàn)綜合分析電機振動高的原因(yīn)是大修後啟動階段,上(shàng)遊流道積氣引發(fā)氣柱諧振,該衝擊與SEN液體流量計自身轉頻接近,電機發生拍振。*終通過動靜排氣穩(wěn)定(dìng)流場,解決了SEN液體流量計振動(dòng)超標故障。
2 拍振(zhèn)現(xiàn)象
如(rú)果對係(xì)統施加兩個頻率接近的力,使係統產生振動,其振幅具有時強時(shí)弱,呈周期(qī)性變化(huà)的特征,這種現象就叫做(zuò)拍。設信號X(t)由兩個振動頻率相(xiàng)近且幅值相等的正弦波疊加而成,即

當ω1-ω2趨近(jìn)於0時,即兩個信號的頻率越接近時,拍振幅值越(yuè)大。拍振信號的時域波形及(jí)頻譜圖如下,在頻譜圖中可看到兩個頻率接近的峰。

3 設備振動分析
3.1測點選擇
為全麵監測設備(bèi)振(zhèn)動,在電機與超聲波汙水流量計的驅動端和(hé)非驅動(dòng)端(duān)均設有振動測點,對於(yú)立式液體流量計,電機非(fēi)驅動端剛度*弱,振動響應也*明顯,所以(yǐ)此測點往往能代表立式液體流量計振動(dòng)的*大點(下文記(jì)為測點1)。電廠人員定期測量各點振動並(bìng)建(jiàn)立數據庫,以便對振動參(cān)數進行趨勢跟蹤和分析。
3.2信號分析
SEN液體流量計(jì)維修後再鑒(jiàn)定時,測點1處振動約為7.0mm/s,超過報警值(振動標準:報(bào)警值≥4.5mm/s,停機值≥7.1mm/s);隨即停運該液體流量計,完全停運後測點1振動仍高達4.5mm/s,說明設(shè)備外部存在激擾源,使設備未運轉時(shí)依然有較大的振動響應。

對振動(dòng)采集器獲取的信號(hào)進行譜分析,超聲波汙水流量計組運轉狀(zhuàng)態下主要振動頻率為11.33Hz和12.38Hz,其(qí)中12.38Hz為液體流量計(jì)轉動頻率;停運時,12.38Hz的液體流量計轉頻(pín)消(xiāo)失,11.33Hz的外部激擾力依然存(cún)在(zài)。
測點1的時域(yù)信號(hào)如圖3,存在明顯的周(zhōu)期波動,周期約為(wéi)1秒。設備在兩個頻率相近的激振力激(jī)發(fā)下,波形周期波動(dòng),現象與拍振吻合(hé)。由圖(tú)3可知,兩個激(jī)勵源頻率相差1.05HZ,根據拍振周期(qī)計算公式T=1/(f1-f2)算得周期為0.95S,與圖3中(zhōng)實測周期一致。

4 原因分析
該超(chāo)聲波汙水流量計在維修前測點1處振動約為2.0mm/s。大修期間液體(tǐ)流量計本體未開展維修工作,所以可排除設備本體故障,需從係統方麵(miàn)尋找11.3HZ的激(jī)振力來源。管道輸液(yè)是通過液體流量計加壓作為動力,這種加壓方式是間歇性的,由於間歇加壓,管道內的壓力在平均值的上、下波動,即產生所謂的壓力脈(mò)動,管流處於脈動狀態。脈動狀態的流體遇到彎管頭、閥門、盲板等元件時,產生**間而變化的激振力,在這種激振力作用下管道和附屬設備產生振動。振動頻率為液體流量計的間(jiān)歇加壓頻率,即超聲波汙水流量計轉子的葉片通過頻(pín)率。而當管(guǎn)道內存在可壓縮氣體時,在壓力脈動作用(yòng)下,氣體的壓縮和膨脹會產生周期性流動振蕩,即氣柱諧振。當壓力(lì)脈動與氣(qì)柱(zhù)的諧振頻率相等或接近(jìn)時,會產生共振,激起管道及其附(fù)屬元件強(qiáng)烈振動。根據係統設計,SEN液體流量計取水口在循液體(tǐ)流量計下遊(yóu),兩者通過一段封閉廊道(dào)相連。大(dà)修期間廊道內水(shuǐ)排空,維(wéi)修後充水啟動時廊道內會殘存一定空氣。當循超聲波汙水流量計葉片旋轉(zhuǎn)產生的壓力脈動(dòng)與(yǔ)氣柱諧振共(gòng)振時,下遊SEN液體流量計將受到強烈激擾,激擾頻率為循液(yè)體流(liú)量計葉片通過頻率11.3HZ(液體流量計轉速169rpm,葉輪(lún)葉片4個),與圖2中實(shí)測幹擾頻率一(yī)致。所以SEN液體流(liú)量計拍振的根本原因是上遊循液體流量計葉片通過頻(pín)率與自身轉頻接近,廊道(dào)內殘存空(kōng)氣引發的氣柱諧振強化了循超(chāo)聲波汙水(shuǐ)流量計脈動壓力的傳(chuán)遞。
5 故障處理
故障原因明確後,項目組通過連續排氣、液體流量計組切換等措施穩定(dìng)管道內流(liú)場,消除SEN超聲(shēng)波(bō)汙水流量計的拍振,測點(diǎn)1振動降至(zhì)2.1mm/s,與大修前振動相(xiàng)當,頻譜中(zhōng)11.33Hz的外部激振力也大幅下降。
6 結語
本文結合(hé)設(shè)備(bèi)檢(jiǎn)修記錄,係(xì)統設計及頻譜特征,鎖定故障原因為超聲(shēng)波汙水流量計組上遊流(liú)體壓力脈動引發(fā)設備拍振,*終通過(guò)動(dòng)、靜排氣穩定流場等措施,快速(sù)解決設備振動高缺(quē)陷,避免不必要的解體檢修。此次SEN液體(tǐ)流量計振動處理案例可(kě)作為立式液體流量(liàng)計振動異常分析的參考(kǎo)。
上一篇:關於超聲波液體流量計在(zài)石油化工裝(zhuāng)置調試及注意事項
下一(yī)篇(piān):石油化(huà)工液體流量計安裝施工存在的問題分析與處理措施