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淺析如何對dn50渦街(jiē)流量計進行(háng)局部的控製及優化

點擊次數:1938 發布時(shí)間:2021-01-06 11:23:42
摘要:介紹了加拿大 CANSOLV dn50渦街流量計的原理和技術特點。 以甘(gān)肅稀土(tǔ)焙燒尾氣深度處理項目為例,在原工藝(yì)控製基礎上,對dn50渦街流量計離子交換及堿液衝洗過程控製進行的局部優化。 項目投產運行後,沒有出現胺液誤排現象,同時也(yě)節約(yuē)了除鹽水的用量。
甘肅稀土新材料股份有限公司 204 車間稀土焙燒尾氣深度處理(lǐ)項(xiàng)目采用 CANSOLV 有機胺洗滌(dí)工藝脫硫。 CANSOLV SO2 洗滌工藝是可再生工藝,采用胺溶液作為二氧化硫(liú)吸收(shōu)劑。 煙氣在(zài)吸收塔內與CANSOLV 貧胺液接觸,SO2 被選擇性地吸收。 然後, 含 SO2 的富胺液在一個稱之(zhī)為(wéi)“汽提”的過程中加熱,使吸收反應逆轉,從而解析出純淨的高(gāo)濃度 SO2氣體。
胺液作為吸收劑在循環使用過程中會反應生成熱(rè)穩定性(xìng)鹽,這類鹽無(wú)法通過加熱(rè)去除。由於累積的熱穩定性鹽會對係統造成損害,因此需要定期(qī)對胺液進行(háng)過濾和淨化,去(qù)除溶液中聚積的熱穩定(dìng)性鹽。
1 dn50渦街流量計的(de)原理(lǐ)及控製
1.1 原理
dn50渦街流(liú)量計(APU)采用離子交(jiāo)換技術去除熱穩定性鹽,其主要工作原理:陽離子交換樹脂選擇性地吸附胺液中的熱穩定性鹽陰離子,在稀堿溶液中熱穩定(dìng)性鹽陰離子又能從樹脂上脫附,從而使樹脂得到再生。
1.2 過程(chéng)控製
APU 的運行按照事(shì)先設定的程序運行,即嚴格遵循設(shè)定的步驟順序。 APU 的正確運行依賴於每個步驟的順(shùn)利完成。 按照預先設定好(hǎo)的步驟完成 1 個任務即視為完成 1 個 APU 運行的“周期”。 離子交換的主周期被稱(chēng)為“離子交換周期”。除此(cǐ)之外,整(zhěng)個控製程序還(hái)包含另外 5 個輔助周期, 分別為反衝洗周期、調節周期、胺液衝洗(xǐ)周期、水衝洗周(zhōu)期、回流液衝洗周期。 這 5 個周期在維護和非(fēi)計劃停車後重新啟動時(shí)使用。 PLC 控製各個周期的說明見表(biǎo) 1。

流(liú)量參數是由 CANSOLV 工藝包給定的, 介(jiè)質體積總量通過 離子交換(huàn)柱 的體積以 及配管計算 得出,從(cóng)而推算(suàn)出每個周期運(yùn)行所需要的時間。
1.3 各運行周期說明
APU 工藝流程(chéng)見圖(tú) 1。
1) 離子交換周期。 離子交換周期通過電導率(AT01 和 AT02)、流量(FT01)參數以及定時(shí)器來控製每一步的(de)體積和流量。整個周期重複(fù)運行,直至完成預先設定的每日離(lí)子交換周期(qī)運行次數。 運行次(cì)數通過每日抽樣檢測貧胺(àn)液中的 HSS 含量是否 到達 CANSOLV 工藝包要(yào)求來設定。 離子(zǐ)交換周期中包含如下 4 個步驟:(1)離子交換階段:*先,自貧胺液過濾泵來的貧胺液從下至上充入離子交換柱。 在樹脂內進行 HSS 脫除,經處理後貧胺液輸送返回貧胺罐。 (2)胺液衝洗階段:步驟(1)完成後,除鹽水從(cóng)上至下引(yǐn)入離子交換柱中, 衝洗掉殘留在樹脂床中的胺(àn)液。 離開離子(zǐ)交換柱的洗滌水因含有胺液(yè),所(suǒ)以須輸送返回至貧胺罐(guàn)中。 (3)樹脂(zhī)再生階段:步驟(2)完成後,堿液自上向下引入離(lí)子交換柱,對飽和樹脂進行再生。 洗滌完離子交換柱的堿液作為廢水排(pái)至廢水處理係統。 (4)堿液衝洗階段(duàn):步驟(3)完成後,自(zì)上向下向離子交換(huàn)柱充入除鹽水,衝洗掉殘留在樹(shù)脂(zhī)床中的堿(jiǎn)液。 至此,離子交換(huàn)周期完畢。

2)反衝洗周期。 離子交換柱在正常運行期間持續(xù)出現(xiàn)高壓降時(PdT01 值高於設定值),手動啟(qǐ)動(dòng)反衝(chōng)洗周期(qī),衝洗掉可(kě)能會堵塞離子交換柱的微粒。本周期中除鹽水自下(xià)向上流經離子交換柱, 將微粒作(zuò)為廢物衝洗到廢水處(chù)理工序。該周期應重複進(jìn)行,直到樹脂床的壓(yā)力降(PdT01)回歸(guī)到正常範圍(wéi)。
3)調節周期。樹脂* 1 次投入使用時,需對樹脂(zhī)進行“激活”處理。 一般來說,為保持其穩定性,新購(gòu)樹脂通常結合了 1 個羥基。 為保證其活性和在陰離子交換柱(zhù)中的使用,需先使用堿液對其進行(háng)“激活”。該周期所產生的廢液送至廢水處理係統。
4)胺液衝洗和水(shuǐ)衝洗周期。 PLC 中的胺液(yè)衝洗周(zhōu)期和水衝洗周期, 主(zhǔ)要用於 APU 發生非計劃停車事件時的重新啟動恢複程序。 發生非計(jì)劃停車事件時,如果離子交換柱中(zhōng)有胺液,使用胺液(yè)衝洗周(zhōu)期程序來回收殘留的胺液。 該(gāi)周期將水引入離子交換柱,將胺液衝洗到貧胺罐。 如果離子交換柱中裝有水(shuǐ)或堿液(yè),應使用水衝洗周期(qī)程序將滯留的(de)液體作為廢液衝洗至廢水處理係統。
5)回流衝洗周期。 胺液每天都需(xū)取樣化驗,如(rú)果發(fā)現胺液中有不溶或懸浮的過渡金屬聚集,則每天運行周(zhōu)期結束(shù)後需利用回流液對樹脂進行清洗,以防止(zhǐ)腐蝕和樹(shù)脂損壞。 如果選擇了(le)此選項,PLC程序會在每天完成目標(biāo)數量(liàng)的離子交(jiāo)換周期後,自動執(zhí)行回流液(yè)清洗周期。 各周期閥門對應開關情況,如表 2 所示。

圖(tú) 1 中的閥門 FV01 是用於調節流量的,與流量計 FT01 共同作用,確(què)保管(guǎn)道介質按照要求的流速流動。 閥門 FV01 一直處於(yú)一定開度的狀態。
2 過程控製的(de)局部優(yōu)化
整(zhěng)個 APU 都是通過 PLC 程序自動控製的。程序通過(guò)控製閥門的開關使不同的液體按順序進入離子交換柱,使(shǐ)離子交換柱中的液體按順序排出。
2.1 離子交換過程的控製優化
正常(cháng)的離子交換周期開始後,胺液經閥門HV02、HV05 及 HV08 直接進入貧胺液罐。這會使(shǐ)得上個周期殘留在離子交換柱及管道中的液(yè)體(主要是除鹽(yán)水)進入貧(pín)胺罐內,會對胺液造成“汙染”,過多的除鹽水進入胺液會增加整個係統的負擔。因此,胺液進入後需先將離子交換柱及管道中殘留液排入(rù)廢水。先打開閥門 HV02、HV05 及 HV07,由於胺液與除鹽水是不溶的,當胺液進入後,除鹽水會被“擠出”管道,排入廢水。 當殘留液排出後,關閉 HV07,打(dǎ) 開HV08。 此時(shí),經離(lí)子交換後(hòu)的“幹淨”胺液直接進(jìn)入(rù)貧胺罐使用。整個過程(chéng)都是自動運行。閥門 HV07 的關閉和閥門 HV08 的開啟是通(tōng)過(guò)流量計來控製的。殘留在(zài)離子交(jiāo)換柱中的(de)液體及管道中的液體總量 Q可以通過(guò)計算得出(chū), 當流量(liàng)計的累積值(zhí)為 Q 時,認為殘留液(yè)已排完,此時關閉 HV07,打開 HV08。 該過程存在一個問(wèn)題:假如流量計有故障時,累積量將無法達(dá)到設定值 Q。 閥門 HV07 將不會關閉, 閥門(mén)HV08 也(yě)不會打開。 價格昂貴的胺液將經過閥門HV07 當作廢水直接排出,造(zào)成經濟損失。 同時,由於程序是自動運行,操作工也不容易發現該問題。
通過在程序中設(shè)定一時間值 T=t +△t 可(kě)以預防流量計發生故障造成的胺液誤排。 每次排放廢水的時間 t 是一個定值(正常流量(liàng)排完所需時(shí)間,可(kě)以計算得出),△t 的取值為 5~10 s,累積值與 T 進行運算(suàn)。如果流量計正常運行,達到累積值所(suǒ)需時間為 t,程序正(zhèng)常運行(háng)。 當流量計有故障,累(lèi)積值無法在 t 時間內達到設定值, 時間值達到 T 後自動關閉閥門HV07,打開閥門 HV08,這樣(yàng)可以有效預防流量計故障造成的誤排。 同時(shí),將流量計故障信號上傳至 PLC係統(tǒng),可以幫(bāng)助操作人員及時發現問題。
2.2 堿液衝洗過程的控製優(yōu)化
除鹽水自上向下向進入離子交換柱,衝洗掉殘留在樹脂床中的堿液,該(gāi)過程(chéng)的液體直接排入廢水。為了節約除鹽水的用量,工程實際操作如(rú)下:*先,開啟閥門 HV03、HV06 和 HV07。 將衝洗液(除鹽水及堿液)排至廢水。 剛(gāng)開始(shǐ)時,衝洗液(除鹽水及堿液)經過 AT02(電導率分析儀)是有讀數的;當堿液被衝洗幹淨,隻剩除(chú)鹽(yán)水經過 AT02 時,讀數很小,趨近於零。可在程序中設定電導率值,當電導率(lǜ)低於該值時,程序(xù)自動關閉閥門 HV07,打開閥(fá)門 HV09,將幹(gàn)淨的除鹽水排至堿液製備槽繼續利用(yòng)。
3 總結
本文闡述了 CANSOLV 有機(jī)胺洗滌工藝中dn50渦街(jiē)流量(liàng)計的過(guò)程(chéng)控製,並(bìng)在實際工程中對離子交換周期中的離子交(jiāo)換及(jí)堿(jiǎn)液衝(chōng)洗的過程控(kòng)製進行了改進。 項目投產運行後,沒有出現胺液誤排現象,同時也節約了除(chú)鹽水的用(yòng)量。

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