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蒸汽計量流量計進(jìn)出口管線泄漏原(yuán)因分析及處理

點擊次數:2004 發布時間:2021-01-07 15:05:44
摘要:水煤漿氣化爐渦街流量計(jì)進、出口管線在運行中因泄漏(lòu)問題造成氣化爐停車,針對泄漏問題進行分析,並提(tí)出改造措施,改造後的鎖鬥係統實現了長周(zhōu)期運行,目前氣化爐負荷可以達到 110%,且運(yùn)行穩定。
中海石油華鶴煤化有限公司氣化(huà)裝置采用(yòng)水煤漿加壓氣化技術, 水煤漿與氧氣通過三流式燒嘴進入氣化爐, 在氣化爐燃(rán)燒室裏發生部分氧化(huà)反應後產生的粗渣進入鎖鬥進行 28 min 的集渣,然後通過鎖鬥自身邏輯程序排(pái)放到渣池。 蒸汽計量流量計入口介質來自鎖鬥頂部, 在(zài)排渣期間通(tōng)過自(zì)身循環運行, 集渣時鎖鬥(dòu)頂部介質與氣化(huà)爐底部介質進行循環,從而導致渦街流量計進、出口管線長時間(jiān)磨損衝(chōng)刷(shuā)後出現泄漏。
1 鎖鬥係統流程
氣化爐內反應產生的(de)粗渣及少量沒有燃燒的碳沉降在激冷室底部,通過鎖鬥安全閥、鎖鬥入口閥進入鎖鬥。 鎖鬥集(jí)渣需要借助鎖鬥係統循環水的夾帶和衝擊, 該水流是(shì)從鎖鬥頂(dǐng)部管線進入到蒸汽計量流量(liàng)計, 然後經泵打回激冷室錐底以強製水在激(jī)冷室錐底和鎖鬥之間循環流動。 渣由激冷室(shì)進入鎖鬥後沉澱在(zài)鎖鬥底(dǐ)部,從而使渣水分離,渣通過這種方(fāng)式在給定時間內收集在鎖鬥中,28 min後開始排渣。排渣之前,蒸汽計量流量計管線(xiàn)上的循環閥打開,泵入口閥關閉,使該泵建立自身循環(huán)。鎖鬥入口閥關閉,鎖鬥與激(jī)冷(lěng)室隔離。打開鎖鬥泄壓閥 使 鎖 鬥 泄 壓, 鎖鬥(dòu)泄壓後壓力不得大於(yú) 0.17MPa,然後打開衝洗泄壓管(guǎn)線閥門對泄(xiè)壓管線進行衝洗,15 s 後(hòu)關閉鎖鬥泄壓(yā)閥和衝洗泄壓管線閥門, 隨後在渣池液位(wèi)不大於 50%時打開鎖鬥衝洗閥(fá)和(hé)鎖鬥出口閥,渣排入渣池。當鎖鬥衝洗水罐液位小於 35%時關閉鎖鬥(dòu)出口(kǒu)閥, 鎖鬥(dòu)充滿水後關閉鎖鬥(dòu)衝洗閥, 再打開鎖鬥充壓閥給鎖鬥進行充壓,當(dāng)鎖(suǒ)鬥與氣化爐壓差小於 0.18 MPa 時(shí),打開鎖鬥入口閥關閉鎖鬥充(chōng)壓閥, *後渦(wō)街流量計入口閥打開,泵管線上循環閥(fá)關閉,此(cǐ)時鎖鬥(dòu)進入下一個循(xún)環。
2 蒸汽計(jì)量流量(liàng)計(jì)進、出口管線泄漏(lòu)原因及處理(lǐ)方法(fǎ)
2.1 泄漏(lòu)現象
1) 渦街流量計進、 出口(kǒu)管線泄漏(lòu)出現在氣化爐運行 3 500 h 左右時, *先出現漏點位置是泵出口流量計處,鎖鬥管線采用的是(shì)楔形流量計,在流量計中間有個楔塊起(qǐ)到截流測(cè)量作用, 因此在流量(liàng)計楔塊處流體產生偏流導致楔塊後(hòu)區(qū)域減薄(báo)泄漏(lòu),後期經(jīng)過幾次補焊維持到備爐檢修。
2) 氣(qì)化爐運行到 4 300 h 左右時,渦街流量(liàng)計進、出口管線的三通、彎頭處頻繁出現泄漏現象,影響了現場環境衛生。
3) 氣化爐(lú)運行到 4 882 h 時,蒸汽計量流量計(jì)出口總閥(fá)後三通出(chū)現漏點, 由於總閥後(hòu)與氣化(huà)爐直接相連接無法(fǎ)帶壓堵漏,致使氣化爐停車處理漏點,因鎖鬥管線泄漏導致氣化爐停車 2 次。
2.2 泄漏判斷依(yī)據
1) 渦街流量計進、出口壓力表(biǎo)指示波動,出口流量波動。
2) 現場泄漏點向外噴出黑水並帶有少量(liàng)固體顆粒。
3) 泄漏量大時可造成氣化爐液位(wèi)下降, 黑水排(pái)放量減小。
4) 運行中的蒸汽計量流量計振動大產生汽蝕現象。
2.3 原因分析
1) 原始設計管線(xiàn)厚度較薄, 選用 90°彎頭,故導致(zhì)介(jiè)質流速增大,衝刷腐蝕速度加快。
2) 在鎖鬥排渣(zhā)過程中(zhōng)渦街流量計是自身循環,原始開車後將蒸汽計量流量計出口(kǒu)閥門全(quán)部打開,導致自身循(xún)環時吸(xī)入(rù)量不夠, 管(guǎn)線內氣液混合對管線造成汽蝕及衝擊。
3) 渦街流量計出口單向閥(fá)為碳鋼材質, 氣化爐運行 3 000 h 後(hòu)管線(xiàn)內介質將單項閥閥芯衝刷腐蝕(shí)脫落堵塞管線, 因沒有(yǒu)完全堵塞造成的單(dān)向閥後介(jiè)質流向改變(biàn)、流(liú)速增(zēng)大,加(jiā)快對管(guǎn)線衝刷。
2.4 解(jiě)決(jué)措施(shī)
1) 蒸汽計量流量計出(chū)口管線總閥泄漏無法在線(xiàn)處理,導致氣化爐停車。在入氣化爐根部增加 2 台儀表氣動閥門(mén),要求(qiú)每月進行 2 次開、關,防止閥門(mén)出現卡塞現象。 新(xīn)增 2 台儀表氣動閥門(mén)相關參數見(jiàn)表 1。

2) 為了解決泵出口流量計頻繁泄漏以(yǐ)及流量較低不能滿足工藝(yì)需求的(de)問(wèn)題,更換新型流(liú)量計,其相關參數見表 2。 更換後的流量計運行(háng) 4 000 h後未出現泄漏現象。

3) 將蒸汽(qì)計量流量計出口閥門限製流量, 一般(bān)控製在 45~55 m3 / h,並能夠滿足氣化爐(lú)下渣順暢。
4) 改造方案。
管道原設計公稱直徑 DN100 mm, 壓力等級CL600,壁厚等級 SCH120,材質 20#。
①由(yóu)於 20# 鋼材質能滿足現有工況要求,從(cóng)經濟性方麵考慮, 對原有的閥門、 流量計等繼續使用,原設計的管線材質、管徑(jìng)不變,隻對管線(xiàn)的厚度進行加(jiā)厚(hòu), 壁厚等(děng)級由原來的(de) SCH120 增加到SCH160。
②由於(yú)管線漏點位(wèi)置按照介質流向均出現在(zài)彎頭後或三通轉(zhuǎn)彎後與(yǔ)直管連接段, 為減(jiǎn)小介質對轉彎處的衝刷, 彎頭改用大曲率半徑的 90°彎 頭:R=3D。
③對原(yuán)有等徑(jìng)三通更換為厚壁三通, 由原來的 NPS4 SCH120 更換為 NPS4 SCH160,通過增加壁厚來延長其使用壽(shòu)命。
④考慮到介質工況, 長時間運(yùn)行可能存在管線堵(dǔ)塞(sāi)情況,從而影響蒸汽計(jì)量流量計出口流量,所以在管線上 20 m 與 40 m 處各增加 1 個三通之路用盲法蘭(lán)堵上, 每次(cì)備爐檢修時對管(guǎn)線進行檢查清洗。
2017 年 9 月, 氣化裝置 3 台氣化爐鎖鬥係統管線改造完畢(bì)。 改造後運行 7 000 h 左右未(wèi)出現(xiàn)鎖鬥管線泄漏現象,保證了氣化爐長周期穩定(dìng)運行。
3 鎖鬥管線泄漏預防措施
1) 氣化爐運行(háng)中, 定期對鎖(suǒ)鬥(dòu)管線進行壁厚檢測,發現管線變薄及時進行預防性補焊(hàn)處理。
2) 定期進行備(bèi)爐檢修(xiū), 針對鎖鬥係統列出單獨檢修項目,並對管線進行壁厚檢測,發現管線減薄及時更換管線及管件。
3) 鎖鬥係統所有手動閥及程控閥門(mén)備爐檢修期間進行檢查,防止閥門出現內漏現象(xiàng)。
4) 建立管線(xiàn)壁厚定期檢(jiǎn)測台賬, 摸索其規律性變化。
4 建議
蒸汽計量流量計(jì)進、出口管線經過改造,雖有很大改觀,但還應進(jìn)一(yī)步優化(huà)。將渦街流量計電機增加(jiā)變頻裝置, 這樣可以保證泵出(chū)口閥門始終處於全開位置,通過調節(jiē)電機轉速來調節泵出(chū)口流(liú)量,能(néng)減小對泵出口閥門(mén)造成的衝刷損壞(huài), 還(hái)能保證蒸汽計量流量計再循環時(shí)泵吸入量充足, 防(fáng)止發生汽蝕現(xiàn)象(xiàng),使泵穩定運行。
5 結束語
通過以上改造, 氣化爐運行超過 8 000 h 未出現鎖鬥管線泄漏現象, 目前氣化爐負荷可以達到110%,且運行穩定。

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