探(tàn)究不同類型管道對衛生渦輪流(liú)量計測量的影響
點擊次數:1967 發布時間:2021-01-13 17:38:54
摘(zhāi)要:大、中型管道小直管段風量測量是影響鍋爐自(zì)動化(huà)運行的難題(tí),設計開(kāi)發了(le)一種(zhǒng)新型多點截麵式防堵型流量測量裝置,可有效提升煤粉(fěn)爐(lú)磨煤機入口混合風測量的穩定性和防堵性,並(bìng)在實際運行(háng)中得到了驗證。
引言
燃煤鍋爐磨煤(méi)機(jī)入(rù)口風量測量(liàng)一直(zhí)是(shì)困擾機組運行人員的大(dà)難題,其本身的重(chóng)要性(xìng)就不再贅述,就測(cè)量來講目前主要(yào)有兩個方麵的問題。
一是測量的準確性和重複性問題。磨煤機入(rù)口前布置有(yǒu)熱風調節門、變徑管及冷風入口管,各種節(jiē)流件及鍋爐負荷的變化(huà)對安裝在在內部的測量元件穩定輸出會產生較大的(de)影響。二是其測量(liàng)裝置一次元件及引(yǐn)壓管路(lù)的堵塞問題(tí),一次元件本身的結構設計應(yīng)該(gāi)具有一(yī)定的防(fáng)堵措施,以保證差壓信(xìn)號的輸出。常規的補償是設置反吹裝置,由於沒有考慮(lǜ)好(hǎo)風速管本身的結構問題,要麽吹掃起不到作用(yòng)造成必然(rán)的(de)堵塞,要麽就是影響差壓正(zhèng)確輸出,使其無法投運,可用的風量測量裝置必須解決好這兩方麵問題,流量的準確測量才可能實現。
1原風量(liàng)測量裝(zhuāng)置存在的問題
1.1 運(yùn)行暴露的主要問題
某一項目現(xiàn)場原設計選(xuǎn)用的是一(yī)種(zhǒng)插(chā)入(rù)式雙文丘裏管衛生渦輪流量(liàng)計。在實際使用過程中,每當鍋爐負荷變化時,差壓變送器(qì)就會反向(xiàng)工作(zuò),即調門(mén)減小(xiǎo),輸出增加,由此*終導致無(wú)法(fǎ)投入鍋(guō)爐和磨煤機的自動運行。同時,輸出信號也不太穩定,偶爾出現時有(yǒu)時無的現象,導致差壓變送器輸(shū)出異常(cháng),給鍋爐運行(háng)帶(dài)來了很大的安全隱患。
1.2 原因分析
現場的具體工況如圖1所示。磨煤機一次熱風管(guǎn)道接自熱風總管,其管道尺寸為820mm,經調節風門後管道變徑擴大為920mm,緊接著在上部有冷風管接入,* 後經閘板門(mén)、混合風調節門和直角彎頭轉向為垂直管道,再(zài)經過膨脹節和(hé)變徑管後進入磨煤機。
從流量測量角度講,影響流場的主要為熱風調門、擴管、彎頭以及一次冷風的(de)混入,閘板門和混合風調門由於運行時處於全開狀態(tài),影響可忽略,目前使用了單點雙文丘裏管(guǎn)的測量方式(shì),有以下問題:
(1)由於雙文丘裏自身的尺寸以及安裝空間原因,其安(ān)裝位置緊臨彎頭,這樣造成彎頭後流體(tǐ)運動方向是斜向進入衛生渦輪流量計的,由於其本身不具有流體導向功能,導致測量信號波動(dòng)較大,無法輸出一個穩定(dìng)的測量(liàng)數值。

(2)從圖中可以看出,雙文丘裏前方(fāng)根本沒(méi)有直管段,其測量結果也基本上是不可信的(de)隨機數值。
(3)由於直管段本身較短,加上前方影(yǐng)響流量測量的多種因素,會導致流(liú)場分布不均,單點的雙文(wén)丘裏管衛生渦(wō)輪流量計根本無法(fǎ)測到整個管道的平均流速,在負荷變化(huà)時,會導(dǎo)致(zhì)反(fǎn)向運行結果(負荷增加,輸出減小(xiǎo)),致(zhì)使無法(fǎ)投(tóu)入自動(dòng)運行或保護。
2新型流量裝置的開發
根據(jù)多個現場實際運行情況的調研,結合目前該(gāi)類一次元件的使用時出現的問題,開發(fā)出了 FWZ-1100D- AM3-D920型多點截麵(miàn)式防堵型流量測量裝置,及與其相配套(tào)的(de)正壓式在線防堵吹(chuī)掃(sǎo)裝置。
2.1一次元件的特性
2.1.1 大差壓信(xìn)號
多(duō)點截麵式(shì)防堵型(xíng)衛生渦輪流量計是基於動、靜壓組(zǔ)合測量原理,動壓測點產生高於管道介質(zhì)壓力的正壓,而(ér)靜壓測點產生低於管道介質壓力負(fù)壓,二者組(zǔ)合(hé)後可實(shí)現增壓的目的(de),即差壓(yā)等於動(dòng)壓(yā)的2倍。
2.1.2 來流方向校正功能
新衛生渦輪(lún)流量計采用拋物麵導(dǎo)向型結構作為動壓測點,采用對稱自(zì)補償型式的靜壓測點,可以有效地解決來流方向偏流時信(xìn)號的穩定采(cǎi)集,來流偏離管道軸線時(shí),可以維持輸出差(chà)壓基本(běn)不變,如圖2所示。
2.1.3 有(yǒu)效的防(fáng)堵功能
采用了多組動壓和(hé)多(duō)組靜壓組合方式,動壓組采(cǎi)用無阻礙型自清掃結構,靜壓組采用抽吸(xī)型(xíng)自清掃結構,可實現自動清(qīng)掃。若介質含塵量(liàng)較大,可外配吹掃裝置進行定期吹掃(sǎo)。

2.2 一次元(yuán)件的(de)防堵設計
對於含有較大灰塵或風粉混合(hé)的流體介質,為了(le)解(jiě)決一次元件堵塞問題,結合(hé)本產品使用特點,開發了與一次元件配套(tào)的 LFC係列正壓式防堵吹掃裝置,其采用了以下的防堵原理,有效地解決了吹掃對測量值的影響(xiǎng)。
采用正壓吹(chuī)掃原理是借鑒了腐蝕性液體吹氣式液位測量方法,如圖3所(suǒ)示,當(dāng)液位為0時,壓縮(suō)空氣由於沒有(yǒu)受到阻力,直接排出,所以壓力計顯(xiǎn)示為0;當液位升至一(yī)定高度時,由於流體靜壓的影響,在其*下(xià)端口會形成(chéng)一個與液位深度和密度(dù)成正比的壓力(lì),該壓力阻礙了氣(qì)體的流出,那麽其核壓(yā)力大小就是壓力計所測到(dào)的值。
作為用於(yú)差壓式風量測(cè)量裝置時,為了保證不(bú)影響正壓側和負壓側正確的差壓輸出,就需要在正(zhèng)負壓側設置兩個吹掃裝置。在實際應用時保證正負壓(yā)兩端的壓力損失一樣,把兩個吹掃量調成大(dà)小(xiǎo)一致數值,如(rú)圖4所示。理論上(shàng)講,該吹(chuī)掃量越(yuè)大越好,一次元件一定不會堵(dǔ),但是,太大就會影響差壓(yā)的測量;當然,太小也不行,吹掃量太小時不能保證每個測量孔處的微正壓,就達不到防堵的目的,所以,吹掃量的大小取決於衛生渦輪流量計的(de)結構(gòu),需要相互匹配才能(néng)取(qǔ)得預期的效果。
3風量測量裝置的(de)改造方案
3.1 安裝位置的調(diào)整(zhěng)
現場(chǎng)原有的安裝位置,無法滿足衛生渦(wō)輪流量計正常工作的條件。根據新產品自身(shēn)的特點(diǎn),選用了一套磨煤機垂直管道專用的流量裝置,由3支多點導向防堵型衛生渦輪流量計(jì)組合而成的 FWZ-1100D-AM3-D920型多點截麵式(shì)防堵型流量測量裝置,布置在垂(chuí)直管道的(de)膨脹節後,根據現場測量,該部分長度為200mm,可以滿足安(ān)裝條(tiáo)件,詳見圖5所示。
3.2 多(duō)點測量平均輸出
從前麵的分析可以看出,由於流量(liàng)裝置前流場非常複雜,單點(diǎn)測量無法(fǎ)滿足現場使用要求,為此衛生渦輪流量計的測量采(cǎi)用了其使用18點防堵動壓和36點自(zì)補償式靜壓測點來(lái)進行平均流速的測量,如圖6所示,可以滿足現場工況的要(yào)求,如實地反映負荷(hé)的變化情況。
新(xīn)衛生渦輪流量計安裝完(wán)成後,將(jiāng)三支衛生渦輪(lún)流量計的正壓和負壓(yā)分別(bié)接至均壓容器後再送往(wǎng)差壓變送器。這樣有效解決了不同負荷不同流速下風量(liàng)的測量,另由於節流件采用流線(xiàn)型設(shè)計,壓損較小,安裝後對正常運行工(gōng)況(kuàng)影響甚微(wēi)。
3.3 防堵問(wèn)題的解決方案
依據現場發生堵塞的實際情況不完全統計,風量測量裝置本身的防堵(dǔ)性能差(chà)的占30%左右,測量管路係統氣密性差的占70%左右。
由於施(shī)工質量等(děng)原因,從衛生渦輪流量計到變送器的引(yǐn)壓管其氣(qì)密性無法完全保證,再加上測量(liàng)介質為低壓熱空(kōng)氣,密度很小,隻要引壓(yā)管有泄露點時,被測氣體裹挾著灰塵進(jìn)入(rù)引壓管,在泄露點處集聚,長此以往就形成了堵(dǔ)塞。
實際運行中發現,由上(shàng)至下的垂直管道的測量更容易堵塞,特別是那些動壓式(shì)衛生渦輪流量計。所以,為了徹底(dǐ)解決堵塞隱患,本次流量裝置配套了 LFC 係列正壓式防堵吹掃(sǎo)裝置,確保衛(wèi)生渦輪流量計的能夠正常工作。
3.4 方案(àn)的管路連接係統圖
整個流量測量係統主(zhǔ)要由(yóu)測(cè)量測量裝置、均壓容器、防堵吹掃裝置及差壓變送器組成。其中吹掃裝置包(bāo)括過濾減壓閥、衛(wèi)生渦輪流(liú)量計及調節閥等,詳細管路連接如圖 7所示(shì)。

引言
燃煤鍋爐磨煤(méi)機(jī)入(rù)口風量測量(liàng)一直(zhí)是(shì)困擾機組運行人員的大(dà)難題,其本身的重(chóng)要性(xìng)就不再贅述,就測(cè)量來講目前主要(yào)有兩個方麵的問題。
一是測量的準確性和重複性問題。磨煤機入(rù)口前布置有(yǒu)熱風調節門、變徑管及冷風入口管,各種節(jiē)流件及鍋爐負荷的變化(huà)對安裝在在內部的測量元件穩定輸出會產生較大的(de)影響。二是其測量(liàng)裝置一次元件及引(yǐn)壓管路(lù)的堵塞問題(tí),一次元件本身的結構設計應(yīng)該(gāi)具有一(yī)定的防(fáng)堵措施,以保證差壓信(xìn)號的輸出。常規的補償是設置反吹裝置,由於沒有考慮(lǜ)好(hǎo)風速管本身的結構問題,要麽吹掃起不到作用(yòng)造成必然(rán)的(de)堵塞,要麽就是影響差壓正(zhèng)確輸出,使其無法投運,可用的風量測量裝置必須解決好這兩方麵問題,流量的準確測量才可能實現。
1原風量(liàng)測量裝(zhuāng)置存在的問題
1.1 運(yùn)行暴露的主要問題
某一項目現(xiàn)場原設計選(xuǎn)用的是一(yī)種(zhǒng)插(chā)入(rù)式雙文丘裏管衛生渦輪流量(liàng)計。在實際使用過程中,每當鍋爐負荷變化時,差壓變送器(qì)就會反向(xiàng)工作(zuò),即調門(mén)減小(xiǎo),輸出增加,由此*終導致無(wú)法(fǎ)投入鍋(guō)爐和磨煤機的自動運行。同時,輸出信號也不太穩定,偶爾出現時有(yǒu)時無的現象,導致差壓變送器輸(shū)出異常(cháng),給鍋爐運行(háng)帶(dài)來了很大的安全隱患。
1.2 原因分析
現場的具體工況如圖1所示。磨煤機一次熱風管(guǎn)道接自熱風總管,其管道尺寸為820mm,經調節風門後管道變徑擴大為920mm,緊接著在上部有冷風管接入,* 後經閘板門(mén)、混合風調節門和直角彎頭轉向為垂直管道,再(zài)經過膨脹節和(hé)變徑管後進入磨煤機。
從流量測量角度講,影響流場的主要為熱風調門、擴管、彎頭以及一次冷風的(de)混入,閘板門和混合風調門由於運行時處於全開狀態(tài),影響可忽略,目前使用了單點雙文丘裏管(guǎn)的測量方式(shì),有以下問題:
(1)由於雙文丘裏自身的尺寸以及安裝空間原因,其安(ān)裝位置緊臨彎頭,這樣造成彎頭後流體(tǐ)運動方向是斜向進入衛生渦輪流量計的,由於其本身不具有流體導向功能,導致測量信號波動(dòng)較大,無法輸出一個穩定(dìng)的測量(liàng)數值。

(2)從圖中可以看出,雙文丘裏前方(fāng)根本沒(méi)有直管段,其測量結果也基本上是不可信的(de)隨機數值。
(3)由於直管段本身較短,加上前方影(yǐng)響流量測量的多種因素,會導致流(liú)場分布不均,單點的雙文(wén)丘裏管衛生渦(wō)輪流量計根本無法(fǎ)測到整個管道的平均流速,在負荷變化(huà)時,會導(dǎo)致(zhì)反(fǎn)向運行結果(負荷增加,輸出減小(xiǎo)),致(zhì)使無法(fǎ)投(tóu)入自動(dòng)運行或保護。
2新型流量裝置的開發
根據(jù)多個現場實際運行情況的調研,結合目前該(gāi)類一次元件的使用時出現的問題,開發(fā)出了 FWZ-1100D- AM3-D920型多點截麵(miàn)式防堵型流量測量裝置,及與其相配套(tào)的(de)正壓式在線防堵吹(chuī)掃(sǎo)裝置。
2.1一次元件的特性
2.1.1 大差壓信(xìn)號
多(duō)點截麵式(shì)防堵型(xíng)衛生渦輪流量計是基於動、靜壓組(zǔ)合測量原理,動壓測點產生高於管道介質(zhì)壓力的正壓,而(ér)靜壓測點產生低於管道介質壓力負(fù)壓,二者組(zǔ)合(hé)後可實(shí)現增壓的目的(de),即差壓(yā)等於動(dòng)壓(yā)的2倍。
2.1.2 來流方向校正功能
新衛生渦輪(lún)流量計采用拋物麵導(dǎo)向型結構作為動壓測點,采用對稱自(zì)補償型式的靜壓測點,可以有效地解決來流方向偏流時信(xìn)號的穩定采(cǎi)集,來流偏離管道軸線時(shí),可以維持輸出差(chà)壓基本(běn)不變,如圖2所示。
2.1.3 有(yǒu)效的防(fáng)堵功能
采用了多組動壓和(hé)多(duō)組靜壓組合方式,動壓組采(cǎi)用無阻礙型自清掃結構,靜壓組采用抽吸(xī)型(xíng)自清掃結構,可實現自動清(qīng)掃。若介質含塵量(liàng)較大,可外配吹掃裝置進行定期吹掃(sǎo)。

2.2 一次元(yuán)件的(de)防堵設計
對於含有較大灰塵或風粉混合(hé)的流體介質,為了(le)解(jiě)決一次元件堵塞問題,結合(hé)本產品使用特點,開發了與一次元件配套(tào)的 LFC係列正壓式防堵吹掃裝置,其采用了以下的防堵原理,有效地解決了吹掃對測量值的影響(xiǎng)。
采用正壓吹(chuī)掃原理是借鑒了腐蝕性液體吹氣式液位測量方法,如圖3所(suǒ)示,當(dāng)液位為0時,壓縮(suō)空氣由於沒有(yǒu)受到阻力,直接排出,所以壓力計顯(xiǎn)示為0;當液位升至一(yī)定高度時,由於流體靜壓的影響,在其*下(xià)端口會形成(chéng)一個與液位深度和密度(dù)成正比的壓力(lì),該壓力阻礙了氣(qì)體的流出,那麽其核壓(yā)力大小就是壓力計所測到(dào)的值。
作為用於(yú)差壓式風量測(cè)量裝置時,為了保證不(bú)影響正壓側和負壓側正確的差壓輸出,就需要在正(zhèng)負壓側設置兩個吹掃裝置。在實際應用時保證正負壓(yā)兩端的壓力損失一樣,把兩個吹掃量調成大(dà)小(xiǎo)一致數值,如(rú)圖4所示。理論上(shàng)講,該吹(chuī)掃量越(yuè)大越好,一次元件一定不會堵(dǔ),但是,太大就會影響差壓(yā)的測量;當然,太小也不行,吹掃量太小時不能保證每個測量孔處的微正壓,就達不到防堵的目的,所以,吹掃量的大小取決於衛生渦輪流量計的(de)結構(gòu),需要相互匹配才能(néng)取(qǔ)得預期的效果。
3風量測量裝置的(de)改造方案
3.1 安裝位置的調(diào)整(zhěng)
現場(chǎng)原有的安裝位置,無法滿足衛生渦(wō)輪流量計正常工作的條件。根據新產品自身(shēn)的特點(diǎn),選用了一套磨煤機垂直管道專用的流量裝置,由3支多點導向防堵型衛生渦輪流量計(jì)組合而成的 FWZ-1100D-AM3-D920型多點截麵式(shì)防堵型流量測量裝置,布置在垂(chuí)直管道的(de)膨脹節後,根據現場測量,該部分長度為200mm,可以滿足安(ān)裝條(tiáo)件,詳見圖5所示。
3.2 多(duō)點測量平均輸出
從前麵的分析可以看出,由於流量(liàng)裝置前流場非常複雜,單點(diǎn)測量無法(fǎ)滿足現場使用要求,為此衛生渦輪流量計的測量采(cǎi)用了其使用18點防堵動壓和36點自(zì)補償式靜壓測點來(lái)進行平均流速的測量,如圖6所示,可以滿足現場工況的要(yào)求,如實地反映負荷(hé)的變化情況。
新(xīn)衛生渦輪流量計安裝完(wán)成後,將(jiāng)三支衛生渦輪(lún)流量計的正壓和負壓(yā)分別(bié)接至均壓容器後再送往(wǎng)差壓變送器。這樣有效解決了不同負荷不同流速下風量(liàng)的測量,另由於節流件采用流線(xiàn)型設(shè)計,壓損較小,安裝後對正常運行工(gōng)況(kuàng)影響甚微(wēi)。
3.3 防堵問(wèn)題的解決方案
依據現場發生堵塞的實際情況不完全統計,風量測量裝置本身的防堵(dǔ)性能差(chà)的占30%左右,測量管路係統氣密性差的占70%左右。
由於施(shī)工質量等(děng)原因,從衛生渦輪流量計到變送器的引(yǐn)壓管其氣(qì)密性無法完全保證,再加上測量(liàng)介質為低壓熱空(kōng)氣,密度很小,隻要引壓(yā)管有泄露點時,被測氣體裹挾著灰塵進(jìn)入(rù)引壓管,在泄露點處集聚,長此以往就形成了堵(dǔ)塞。
實際運行中發現,由上(shàng)至下的垂直管道的測量更容易堵塞,特別是那些動壓式(shì)衛生渦輪流量計。所以,為了徹底(dǐ)解決堵塞隱患,本次流量裝置配套了 LFC 係列正壓式防堵吹掃(sǎo)裝置,確保衛(wèi)生渦輪流量計的能夠正常工作。
3.4 方案(àn)的管路連接係統圖
整個流量測量係統主(zhǔ)要由(yóu)測(cè)量測量裝置、均壓容器、防堵吹掃裝置及差壓變送器組成。其中吹掃裝置包(bāo)括過濾減壓閥、衛(wèi)生渦輪流(liú)量計及調節閥等,詳細管路連接如圖 7所示(shì)。
