浮標(biāo)液位計波動的原因
點擊次數:2159 發布時間:2021-07-20 00:36:37
由於浮(fú)標液位計監測杆與卸油罐蓋孔配合間隙過大,卸(xiè)油時浮球在原油的衝擊下易發生遊動,監測杆不能垂(chuí)直升降,而(ér)且蓋孔管高度不夠.液麵上升時測杆傾斜,造成浮標卡(kǎ)住,不能正常顯示液住。通過調整卸油罐蓋孔管與浮標液位計監測(cè)杆的(de)配合間隙,以及增加蓋孔管的(de)高度(dù)後。無(wú)一例(lì)由於浮標原因引(yǐn)起的原油溢罐事故,減輕(qīng)了工作人員的心理壓力和勞動強度,避免了卸油罐外溢的汙(wū)染事故和經濟損失,也(yě)為清潔生產與安全生產提供了有力保障。

1 事故原因
沙南作業區(qū)北聯(lián)站卸油台白建(jiàn)站以來,使用的都是空心圓球式浮標(biāo)液位計,經過多年的使用。浮球與監測杆易發生腐蝕穿孔損(sǔn)壞,不得不另找材料重新加1=:。由於受材料的局限性,致(zhì)使浮標液位(wèi)計製(zhì)作時測杆尺寸與蓋孔尺寸不相配。在液(yè)位上升過程(chéng)中經常使測杆卡住,出現似液位導致卸油罐內油外溢,造成原油損失和環境汙染。浮標液(yè)位計卡(kǎ)住後,值(zhí)班人員監測到的液位與罐內實際液位相差很(hěn)多.罐內上升後的液位不能正確顯示,造(zào)成事故。
2結構及特點
浮標液位計由不鏽鋼空心球和液位監測杆兩部分(fèn)組(zǔ)成。優點(diǎn)是結構簡單、重(chóng)量輕(qīng)、測杆光滑、浮動效果好、耐腐蝕、製作簡易以及便(biàn)於更(gèng)換。缺點(diǎn)是(shì)對製作材料要求高(gāo)(不鏽鋼空心材料(liào)),焊口易(yì)腐蝕。
3被卡原因分析
(1)浮標液位計監(jiān)測杆與卸油罐蓋孔配合間隙過大。由於浮標液位計監測杆與浮球的焊1:3腐蝕損壞,自行加T時找不到合適的材料,浮標在(zài)製作時,隻能找到直(zhí)徑為(wéi)32 mill的不鏽鋼管(guǎn)做監測杆.而卸油罐(guàn)蓋孔管的直徑為(wéi)50mm,配合間隙過大,卸油時浮球在原油的衝擊下易發生遊動。監測(cè)杆不篚垂直升降(jiàng),傾斜的監測杆卡在(zài)過大的孔壁上,浮力作用於浮標底部。造成卡死。
(2)蓋孔管(guǎn)高度不夠。蓋孔管高度隻有80刪貳起不到對監測杆的扶正作用,液麵上升時測杆傾斜,造成浮標卡住,不能正常顯示液位。
4解決措施
(1)浮標液(yè)位計卡住後采用常規(guī)排除方法。卸油車卸油時,由於油流衝擊浮球(qiú),造成(chéng)監測杆偏移,值班人員與卸(xiè)油車司機每(měi)隔(gé)幾分鍾手動(dòng)活動監測杆,檢查是(shì)否(fǒu)卡住,將其(qí)扶正.才能正常顯示液(yè)位。這(zhè)雖是(shì)屬設備存在(zài)的嚴重缺陷,但也增加了操作人員的勞動強度,同(tóng)時也存在(zài)安全隱患。
(2)調整卸油罐蓋孔(kǒng)管與監測(cè)杆(gǎn)的配合間隙。在不影(yǐng)響浮標自由(yóu)升降的前提下縮小蓋孑L管徑,將原來(lái)為50mm的(de)管徑改為40mm,這樣(yàng)與直(zhí)徑為(wéi)32 mm的監測杆配合,間(jiān)隙就不會過大,恰好能使其自由升降。
(3)增加蓋孔管(guǎn)的高度。在不影響檢測杆自由升降的前(qián)提下,將蓋管孔高度(dù)由(yóu)原(yuán)來的80 mm增加到350 mm,起(qǐ)到對監測杆的扶正(zhèng)作用。未改裝(zhuāng)前浮標卡住(zhù)時(shí)監測杆顯示的液位是400 mm,與(yǔ)實際液位相差350 1111110改裝後監測杆(gǎn)顯(xiǎn)示液位是(shì)750 mm,與人T檢測相符。
5應(yīng)用效果
實施此項改造(zào)措施後。經(jīng)過(guò)近一年的生產實踐論證(zhèng)。浮標(biāo)液位計T作正常。值班人員(yuán)巡檢和卸油車司機卸油時,沒有發現一次浮標液位(wèi)計被卡住的現象.無一例因浮標(biāo)原因引起的原油溢罐(guàn)事故,顯示準確,取得了很好的應用效果;同時也減輕了工作(zuò)人員的(de)心理壓力和勞動強度。避免了卸油罐外溢的汙染事故和經濟損失,也(yě)為(wéi)清潔生產(chǎn)與安全生產提(tí)供了有力保障(zhàng)。
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