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液氨流量計(jì)使用(yòng)案例

點擊次數:2298 發布時(shí)間:2021-09-29 03:12:15
摘要:質量流量計以其優越的產品性(xìng)能在化工行業(yè)中得到了越來越廣泛的應用。本文簡要介紹了流量計在液氨計量中的應用,提出了一種(zhǒng)適應現(xiàn)場的計量(liàng)方案,保證了質量流量計的準確計量,提高了公司的科學管理水平。
 
我公司生產係統由合成分廠,聯堿分廠,尿素(sù)分廠組成。生產尿素、純堿、氯化氨產(chǎn)品所消(xiāo)耗的液氨由氨分廠產出供給。由於液氨的密度(dù)受壓力(lì)、溫度影響的變化很大,因此在生(shēng)產係統中在氨(ān)的計量上有一定難度。91年我廠按照化工部推薦的“高位槽配廣東南海儀表廠生產的旋渦(wō)流量計(jì)液氨計量方案”實施於合成氨分廠的液(yè)氨產量計量,但未取得(dé)成功。94年新上尿素分耗氨計量選用德國原裝渦街流量(liàng)計。由於渦街流(liú)量計是體積流量計量,因此要經常根據液(yè)氨的壓力、溫度來修(xiū)正脈衝係數F。如不進行修正,計(jì)量誤差很(hěn)大。從94年尿素投產到99年渦街流量計徹底失效停用僅僅5年(nián)時間(實(shí)際尿素分廠至99年累積(jī)生產時間也隻有(yǒu)3年左右)就返(fǎn)回德國維(wéi)修一次,而且經多次檢定,線性度很差,*後無法使用而停用。因此,在2001年9月以前生產上氨係統(tǒng)的計量是以耗代產。即以尿素分(fèn)廠耗氨計量與聯堿分廠耗氨計量(liàng)之(zhī)和,再加上(shàng)液氨儲罐的液(yè)位高低折算出的氨儲(chǔ)量,這就(jiù)是合成氨分廠的產氨量。99年因尿素分廠渦街流量計失效停用,使這種粗曠的計量也無法維(wéi)持下去,嚴重影響了公司目標成本考核管理。因(yīn)此,公司下(xià)決心對(duì)氨係統的(de)計量(liàng)進行整改,完善氨係統的準確計量。
 
一、儀表選型
要準確計量,計量儀表的選擇很重要。近幾年(nián),隨(suí)著高科技的飛速發展,計量儀表的種(zhǒng)類越來越多(duō),計量品質也越來越(yuè)好。其中,質(zhì)量流(liú)量計是利用(yòng)科裏(lǐ)奧(ào)利(lì)力原理來測(cè)量流量(liàng)。當沒有液體流過兩(liǎng)段平行安(ān)裝並以(yǐ)一定頻率振動著的流量管時,流(liú)量管不產生扭振,管兩邊信號(hào)檢測器輸出(chū)的兩個檢測信號是同相位(wèi)的;當有流體流過(guò)流量管時,流量管在科裏奧(ào)利力的作用下產(chǎn)生扭振,從而導(dǎo)致管兩邊信(xìn)號檢測器輸出的兩個檢測信號存在相位差,這個相位差(也即(jí)時間差)直接正比於流過T型流量管(guǎn)的質量流量。因此(cǐ)尼蒙特T型質量流量計對流(liú)體質量計量(liàng)不受流體密度、溫度、壓力、粘度(dù)、導電性、流(liú)體狀態的影響。質量流量計所(suǒ)具有的優點(diǎn),非常適合液氨的計量,因此,選(xuǎn)擇質量流量計來完善氨係統計量。
*好、*先進的儀表,都必然有它的特性(xìng)和(hé)使用條件。必須充分了解儀表的(de)特性和使用條件,同時再掌握(wò)被測介質的特性,並(bìng)根據安裝的現場(chǎng)情(qíng)況,做出有效(xiào)的計量控製方案,是(shì)計量成功的關鍵。
 
二、技術方案的實施
在合成氨分廠(chǎng)產氨計量中,由於液氨產出後,在不同壓力條件下,會溶解有H2、N2、CH4、Ar等氣體。液氨壓力降到3.0MPa左右進入液氨儲罐,在壓力降低後,H2、N2、CH4、Ar等氣(qì)體就從(cóng)液氨中釋放出來。同時因壓力、溫度的變化也會產生一(yī)些氨蒸汽。因(yīn)此(cǐ)在進入(rù)液氨儲罐前的流量會(huì)出(chū)現氣液兩相混流,有時氣體會高過30%(一般在15%~20%左右)。而在我們深入了解(jiě)T型流量計的特(tè)點時,知道該流量計在(zài)氣液相(xiàng)混流時(shí),其氣體(tǐ)不能高於5%。為滿足(zú)計(jì)量表的要求,我們在(zài)計量方案設計中,在液氨儲罐之前,增加1個(gè)中繼槽。
增加中繼槽並對中繼槽進行了液位(LIC-101)、壓力(PIC-101)自動控製(zhì)的(de)目的是(shì)保證液氨(ān)在中繼槽中進行氣液分離,使進入計(jì)量表中的液氨含氣量(liàng)小於5%,滿足流量計使用要求,從中繼槽底部出來的液氨經過FIQ-102計量後進入液(yè)氨儲(chǔ)罐,尿素用氨是(shì)從(cóng)液氨大儲罐底部出來,經FIQ-103計量後(hòu)送尿素分廠,聯堿分廠用氨是液氨小儲(chǔ)罐底部出來,經FIQ-101計量後送聯堿分廠。這個計量(liàng)方案,使液氨產量與液氨耗量分開計量,滿足(zú)公司對各分(fèn)廠進(jìn)行的目標成本考核管理。
在施工中,考慮到質量流量計傳(chuán)感器輸出的是一個諧振頻率信號。因此在安裝中,對質量流量計(jì)兩端(duān)的直管道進行了特別的防振處理。並要求液氨必須從中繼槽底部出來。經FIQ-102計(jì)量和液位調節閥LV-101後的(de)管道必(bì)須提高(gāo)到一定高度,目的是(shì)對質量流量計開成液封,使液氨(ān)在流量計中達到滿管,使之進一步減小管道的振動,從(cóng)而保證其計量精度。由(yóu)於(yú)流(liú)量計安裝位置正處於循環機、大型壓縮機的包圍圈中,大電機啟動(dòng)時,會引起電網電壓的波動,為保證流量計T型管的諧振頻率穩定在80Hz,振幅小於1mm,必須保(bǎo)證(zhèng)驅動線圈的(de)電壓頻率穩定(dìng),為此,在儀表(biǎo)電源安裝中,增加了1台交流穩(wěn)壓器。
 
三、應用結果
液氨計(jì)量係統於2011年11月10日1次投運成功。在滿負荷生產條件下,技(jì)術開發部(bù)組織相關(guān)人員(yuán)從12月8日零點起至12月16日24時止,對液氨計量(liàng)係統(tǒng)進行了全麵考核。九日(rì)中平均產氨表(biǎo)計193.11t,日平均消(xiāo)耗氨表計(jì)(FIQ-103與FIQ-101表計之和)188.30t,日平均氨庫存提庫(上漲)4.82t(193.11-188.30=4.82),而實(shí)際氨庫存9日日平均提庫5.37t(此數據是以液氨儲罐液位計高度換算得出。在長期經驗積累中,液位計高度換算法基本可靠) 。因氨計(jì)量係統是一個閉合係統,而且也沒有辦法用比T型流量計精度(動態±0.2%)更高的儀表來單獨逐台檢(jiǎn)測流量計的計量準(zhǔn)確度。因此,隻好采(cǎi)取以上對比方法。相比(bǐ)之下,日平均液氨庫存量表計數據比液位計(jì)換算得出的數據偏小。這(zhè)說(shuō)明液(yè)氨(ān)計量係統中尚存在問題:在(zài)液氨產量計量表管路中,設有一旁路管線,從現場目視可見,旁路稍有內漏,內(nèi)漏的液氨沒有經過表計量。因此日平均表計庫存量稍小於液位計計算量是可信的。經過長達9天的實際考核,考核組成員一致認為,液氨計量係(xì)統運行穩定,質量流量計檢測準確可靠(kào),符(fú)合生產實際情況。2011年12月17日,液氨計量以表計數(shù)據正式列入公(gōng)司目標成本考核。
至今(jīn),液氨計量係統投入運(yùn)行已近9個月,流量計從未發生過(guò)任何故障。實際上,聯堿的用氨計量表早在97年5月中旬投運,也是我們(men)*一(yī)次使用質量流量(liàng)計。從97年5月(yuè)中旬投運,到現在已近6年的使用中,計量非常準確,並且(qiě)沒有發生過任何(hé)故障。因此,在2001年完善液氨計(jì)量(liàng)係統時,質量流量計2台,投運也非常成功。
通過以上實踐(jiàn)表明,選用質量流量計進行液氨計量是正確的,係統方案是(shì)合理的,可行的。液氨計量係統的投運,結(jié)束了幾十年來,生產液氨產量計量靠液氨儲罐玻璃液位計來計算的曆史,同時,因質量流量計的準(zhǔn)確計量,化解(jiě)了各分廠之間因液氨計量靠分攤而引(yǐn)起的矛盾糾紛,也減少了儀表的工作量和維護量,深受公司全體幹(gàn)部和(hé)員工的好評(píng)。液氨計量係統的完(wán)善,提高了公司的科(kē)學管理水平。

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