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酒精渦街流(liú)量計不準處理方法

點擊次數:1991 發(fā)布時間:2021-11-13 10:13:05

1、酒精渦街流量計(jì)接通(tōng)電源,閥門未開,有信(xìn)號輸(shū)出。

解決(jué)辦法:①傳感(gǎn)器(或檢測元件)輸出信號的屏蔽或接地不良,引(yǐn)人了外界電磁幹擾;②儀表過於靠近強電(diàn)設備或高頻設備,空間(jiān)電磁輻射幹擾,對儀表造成影(yǐng)響;③安裝管道有較強的振動;④轉換器的(de)靈敏度過高(gāo),對幹(gàn)擾信號靈敏過高;應采取的措施是加強屏蔽和接地,消(xiāo)除管道振動,調整降低(dī)轉換(huàn)器的靈(líng)敏(mǐn)度。


2、處於間歇工作狀(zhuàng)態的酒精渦街流量計,電源未斷,閥門(mén)關閉,輸出信號不回(huí)零; 主要(yào)原因可能是管道(dào)振蕩影(yǐng)響和外界電磁幹擾。

解決辦法:應采取調低轉換器(qì)的靈(líng)敏度,提高整形電路的觸發(fā)電平(píng),可抑製噪聲,克服(fú)間歇期間的(de)誤觸發(fā)。



3、通電狀態下,關斷下遊閥門,輸出不回零(líng),關上遊閥門輸出回零,這主要來自禍(huò)街(jiē)流量計上遊流體脈動壓力的影響(xiǎng)。如果酒精渦(wō)街流量計安裝在(zài) T 型(xíng)支管上(shàng),且上遊主管有壓力脈動,或者(zhě)是酒精渦街流量計(jì)的上遊有脈動(dòng)的動力源(如活(huó)塞式泵或羅茨風機)時,脈動壓力造(zào)成酒(jiǔ)精渦(wō)街(jiē)流量計的假信號。

解決辦法:把下(xià)遊閥門安裝到酒精渦街流量計的上遊,在停機(jī)時關閉上遊的閥門,,隔絕脈動壓力的影響。但安裝時,上遊閥門應盡量遠離酒精渦(wō)街流量計,並保證足(zú)夠的直管段長度。


4、通電狀態下,關上遊閥門輸(shū)出不回零,隻有關(guān)下遊閥門輸(shū)出回零,這種故障是管內流體擾動引(yǐn)起的(de),擾動來自渦街流(liú)一量計下遊(yóu)管道。在管網中如果(guǒ)酒精(jīng)渦街流量計下遊直管段較(jiào)短且出口與管網中其(qí)他管(guǎn)道的閥門相距較近,則這(zhè)些管道內(nèi)流體擾動(例如下遊其他管道中的閥門開(kāi)、關、調(diào)節閥的頻繁動作)傳到酒精渦街流量計檢測元件,引(yǐn)起假信號。

解決辦法:加長下遊直管段,減小流體擾動的(de)影響。


5、通電、通流後,酒精渦(wō)街流量計輸出(或指示)信號不隨流量變化,由於信號線的(de)屏蔽層接地不良或接地點(diǎn)選擇不合適,外界電磁幹擾十分嚴重(chóng)(例如(rú) 50Hz 工頻幹(gàn)擾),完全抑製了微弱的渦(wō)街信號,輸(shū)出信號全被噪聲幹擾淹沒,這時(shí)調節閥(fá)門開度、儀表的增(zēng)益,都無濟於事。檢(jiǎn)測元件與轉換器之間的連接斷線,前置放(fàng)大器的輸人端開路,或檢測(cè)元(yuán)件有一根信號線與地短接造(zào)成前置放大器輸人嚴重失衡,共模幹擾趁機而(ér)人,渦街信號被噪聲幹(gàn)擾壓製(zhì),輸出端完全被幹擾(rǎo)控製。前置放大器(qì)的增(zēng)益過高,產生自激振蕩現象(xiàng),輸出被鎖定在自激頻(pín)率上。

解決辦法:以上屬(shǔ)於電氣方麵的原因引起的故障,隻有加強(qiáng)屏蔽(bì)與接(jiē)地,合理走線,減小或消(xiāo)除(chú)幹擾(rǎo),儀(yí)表正常工作(zuò)才能恢複。


6、管道(或環(huán)境)的強烈振動,當振動方向(xiàng)與儀表檢測元(yuán)件的敏感方向一致(zhì)時,振(zhèn)動把渦街信號(hào)完(wán)全(quán)抑製,輸出信號就是振(zhèn)動頻率信號。調整閥門開度也不能改變(biàn)輸出。解

解決辦法:采用減振(zhèn)措施(加(jiā)管道防振座、固定管道),弄清振動方向,把酒精渦街流量計的傳感器繞管軸轉動士 9 0 ℃ ,把檢測元件敏感方向調整到與(yǔ)振動方向相垂直,可減(jiǎn)小振(zhèn)動(dòng)的影響(xiǎng)口或(huò)適當降低前置放大器的增益和觸發靈敏度。采取以上措施可消除振動影響。


7、 脈(mò)動流對渦街信號的“鎖定” 在沒有采取有效抑製脈動流影響的情況(kuàng)下,脈(mò)動流(liú)對旋渦穩(wěn)定分(fèn)離的破壞作用不(bú)可低估,如果脈動頻(pín)率與渦街信號頻率合拍,可能把渦街信號“鎖定”在該頻率附近,這時調節閥門(mén)和儀(yí)表靈敏度,輸出信號頻率都不會改變。

解決辦法:在儀表的安(ān)裝管(guǎn)道設(shè)計、施工時采(cǎi)取吸收或降低流體(tǐ)脈動(dòng)的措施。


8、儀表超過檢定周期,儀表係數 K 發生了變(biàn)化;設定的參數(例如測量管內徑 , 標(biāo)準狀態密度和(hé)儀(yí)表係(xì)數)有誤;模擬轉換(huàn)電路的零點漂移或量程調(diào)整不對(duì);供(gòng)電電源過大地偏離額定值或紋(wén)波過大。

解決辦法:把儀表迅速(sù)送檢,及時檢查設定的各種參數,定(dìng)期(qī)校正儀表的零點和量程,保持儀表的完好率。


9、酒(jiǔ)精渦(wō)街流量計傳盛器(qì)發止異常(cháng)的嘯叫(jiào)聲:(1) 流速過高,引起發生體或檢測元件顫動;(2)管(guǎn)道內發生氣穴現象;(3)發(fā)生體或(huò)檢測元件鬆動。

解決辦法:為避免造成發生體或檢測元件的(de)損壞,*先應調(diào)整閥門,把流量減小,流速(sù)降低(dī),再進一步查明原因。


10、選型方麵的問(wèn)題。有些渦街傳(chuán)感(gǎn)器在口徑選型上或者在設計選(xuǎn)型之後由於工藝條件(jiàn)變動,使得選(xuǎn)擇大了―個規格,實際選型應選擇盡可能小的口徑,以提高測量精度。比如(rú),一(yī)條渦(wō)街管線設計上供幾個設備使用,由於工藝部分設備有時候不使用,造成目(mù)前實際使用流量減小,實際使用造成原設計選型口徑過大,相(xiàng)當於提高了可測的流量下(xià)限,工藝管(guǎn)道小(xiǎo)流量時指示(shì)無(wú)法保證(zhèng),流量大時還可以使用,因為如(rú)果要重新改造有時候難度太大.工藝條件的變動隻是臨時的。

解決辦法(fǎ):可結合參數的重新整定以提高指示準確度。


11、參數整定(dìng)方向的原因。由於參(cān)數(shù)錯誤,導致(zhì)儀表指示(shì)有(yǒu)誤.參數錯誤使得二次儀表滿度(dù)頻率計算(suàn)錯(cuò)誤。滿度頻率相差不多的使得指示長期不準,實際滿度頻率大幹計算的滿度頻率的使得指示(shì)大範圍波動,無法讀(dú)數,而資料上參數的不一致性又影響了參數(shù)的*終確定。

解決辦法:*終通過(guò)重新標定(dìng)結合相互比較確定了參數,解(jiě)決了這一問題。


12、二次儀(yí)表故障。這部分(fèn)故障較多,包括(kuò):一次儀表電路板有斷線之處,量程設(shè)定(dìng)有個別位顯示(shì)壞,K係數設定有個別位顯示壞,使得無法確定量程設定以及K係數設定。

解決辦法:通(tōng)過修複相(xiàng)應的故障,問題得以解(jiě)決。


13、四(sì)路線路連(lián)接問題。部分回路表麵上看線路連接很(hěn)好,仔細檢(jiǎn)查(chá),有的接頭實際已鬆(sōng)動造成(chéng)回路中斷,有的接(jiē)頭雖連(lián)接很緊但由於副線(xiàn)問題緊固螺釘卻緊固在了線皮(pí)上,也使得回路中斷。

解決辦法:重新接線。


14、由於二次儀(yí)表平軸電纜故障造成回路(lù)始終無指示。由於長期運行,再加上受到灰(huī)塵的影(yǐng)響,造成平軸電(diàn)纜故障.

解決辦法:通過清洗或者更換平軸電線,問題得以解決。


15、使用環境問題。尤其是安裝在地井中的(de)傳感器部分(fèn),由於環境濕度大,造成線路板受潮。

解決辦法:通過相應(yīng)的技改措施,對部分環境(jìng)濕度大的傳感器重新作了(le)把探頭部分與轉換(huàn)部分分離處理,改用了分離(lí)型傳感器,故(gù)善了工作環境,日前這部分儀表運行良好。


16、由於現場調校不好,或者由於調校(xiào)之後的實(shí)際情況(kuàng)的再變動。由於現場振動噪聲平衡調整(zhěng)以及(jí)靈敏度調整不好.或(huò)者(zhě)由(yóu)於調整之後運(yùn)行一段時間之後現場情況的再變動,造成指示問題。

解決辦法:使用示波器,加上(shàng)結合工藝運行情況,重新調整。

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