磁翻板液位計堵塞如何處理
如何避免磁翻板液位計堵塞(sāi)和減少對發生堵塞的磁翻板液(yè)位計進行清理的工時,從而實現真實(shí)監測爐體水位,減(jiǎn)輕員工(gōng)勞動強度目的(de),利用PDCA過程控製(zhì)方法,明確(què)了(le)問(wèn)題結症,由症結(jié)入手分析了主要原因,製定了(le)應對對策並付(fù)諸(zhū)實施。
一、擴大連(lián)通管徑安裝隔離閥(fá)門
利用加熱爐檢(jiǎn)修期間進一步改造磁翻板液位計的結構,將磁翻板(bǎn)液(yè)位(wèi)計與爐體之間連通管由原來的φ16mm更換為φ20mm的管段,並安裝2個隔離球閥。通(tōng)過(guò)關閉液位計上下(xià)聯通管上加(jiā)裝的球閥,實現液位計與爐體(tǐ)隔離,減小拆卸液位計操作對加熱爐真空度和爐內水位的影響。
對於發生故障堵塞的磁(cí)翻板(bǎn)液位計(jì),可以通過隔離閥隔離拆卸,避免了加熱爐由於拆卸磁翻板液位計需要(yào)停爐、排水的過程;同時,重新回裝液位計以後,也免去了重新加水,再次做真空的現狀(zhuàng),可(kě)以有效保障加熱爐不受磁翻板液位計拆卸的影響。
二、磁翻板液位計本體改造增(zēng)設(shè)穩定缸
通過一段時間的運行(háng)和現場實際操作,發現液位計清理(lǐ)時還需長時間停爐(lú)給爐水(shuǐ)降溫。於是(shì)又提出進一步改造方(fāng)案,拆除了原液位計,通過法蘭連接,在(zài)原液位計處安裝(zhuāng)1個高600mm,直徑150 mm主穩定缸,增強液位計部分容納雜質的能力。同時在缸體下部法蘭外側安裝2塊活動磁鐵,利用磁性誘(yòu)導鐵質沉降進(jìn)行吸附的原理,讓(ràng)水中的金屬(shǔ)氧化(huà)物在進入液(yè)位計之前先在主穩定缸沉(chén)澱,控製減少進入液位計(jì)雜質的數量。
增設了穩(wěn)定缸以後,大(dà)大(dà)延(yán)長了液位計清理周期,由加(jiā)裝磁鐵吸附裝置以後的10d延緩至20d左右(yòu)。大部(bù)分雜質沉澱受磁*吸附的影響,沉積在穩定缸內(nèi),可以有效緩解(jiě)液位計堵塞的狀況;同時,穩定缸還有另外一個優點,當液位計堵塞以(yǐ)後,需要拆卸液位計(jì)時,穩定缸(gāng)與液位計都帶有隔離閥,拆卸時可將穩(wěn)定缸和液位計隔離,通過穩定缸底部放水閥門,將缸內爐水(shuǐ)放出,不必(bì)再像以往清理液位計(jì)時需要等爐水降低至安全溫度再操作,大大節省了液位(wèi)計衝洗(xǐ)維(wéi)護時(shí)間(jiān)。
三、磁翻板液位計(jì)本體加排汙閥
為加熱爐液位計本體設計安(ān)裝了排汙閥(fá),員工利用手搖泵將清水通過穩定缸上衝洗閥,泵進液位計穩定缸(gāng)內,利用液位計本體上的排汙閥將清水排出(chū),達到衝洗效果。這樣改造以後,液位計的衝洗清理可不(bú)必拆卸,節(jiē)省了員工勞動工作量,還可提高液位計(jì)的穩定性,衝洗(xǐ)液位計的時間也大大縮(suō)短。
四、利用采暖水改造(zào)衝洗流程
利用采暖水為磁翻板液位計提供衝洗水的改造流程,在換熱器上部開孔,安裝短接絲扣(kòu)和閥門。在加熱爐操作(zuò)間內,采暖換熱(rè)器上(shàng)安裝(zhuāng)了(le)來水閥,通過軟管將該絲扣和閥門(mén)分別與(yǔ)主穩(wěn)定缸衝洗閥門和液位(wèi)計衝洗(xǐ)閥門連接,實現正洗、反洗兩種(zhǒng)衝洗模(mó)式,完全取消了清理液位計時拆解、安裝的工作,大大地降低了(le)勞動強度和設備損壞率。
上一篇:磁翻板液位計在鍋爐上的應用
下一篇(piān):磁翻板液位計亂磁的(de)原因與處理