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變(biàn)徑整流器在高爐煤氣流量計的流量測量中的作用及(jí)應用

點擊次數:2176 發布時間(jiān):2021-01-08 06:06:10
一、概(gài)述
在管道類的(de)流量測量過程中,管路中液體流速分布不均(jun1)勻和旋混(hún)流的存(cún)在,是一些流量計(主要是速度式流量計) 測量精度(dù)、運行穩定性差的主要原因,尤其是高爐(lú)煤氣流量計,孔板流量計,差壓(yā)式流量計和(hé)旋進旋渦,對此(cǐ)因素對於(yú)流量計測量效果的影響*為嚴重(chóng),所以現在的旋進(jìn)旋(xuán)渦流量計都是自帶的整流器(qì),而引起管道 中液體流速不均和旋渦流的原(yuán)因,是由於流量計上遊管路存在諸如管線結構(gòu)、閥(fá)、泵 、接頭不同心或焊接毛邊、墊片突出管路內等其他障礙因素。為了克服(fú)管道中存(cún)在的 流速分布不均,並消除旋渦流,在上遊部分的管道內裝入一束導管組成(或其他元件) 整流器。這是(shì)安裝整流器的原因(yīn)。整(zhěng)流器也(yě)是流量計量係統中一個主要的附屬設備。
傳統的(de)流體整流器經長期的(de)研究與實踐已趨於(yú)成熟,它一般采用(yòng)阻隔體分隔流道來調整管(guǎn)道內的速度分(fèn)布,以達到整流的目的;這一類整流器主要用於實驗室和流量(liàng)標定(dìng)係統。但這種方法易引起(qǐ)汙物堵(dǔ)塞和增加阻力損失,所(suǒ)以在工(gōng)業管道上很少采用。
高(gāo)爐煤氣(qì)流量計由於其獨特的性能,一直受到人們重視,並己到了廣泛(fàn)的應用,但仍有兩個方麵的(de)問題困擾著人(rén)們,一是由於儀表上遊管道阻流件的幹擾,流場發生畸變,影響旋渦正常撥(bō)離。為了克服流(liú)場擾(rǎo)動,儀表前需要配裝較長直管道(一般為15~40倍的工藝管內(nèi)徑的長度),而(ér)在實際現場是很難滿足(zú)的。二是,高爐煤氣流量計主(zhǔ)要特點之一(yī)是量程(chéng)寬,一般在10:1左右,應該說這樣寬(kuān)的測量範圍應屬比較優良的性(xìng)能,但(dàn)在實際工業應(yīng)用中,*大流量遠低(dī)於儀表的(de)上限值,*小流量又往往會低於儀表的下限(xiàn)值,一(yī)些(xiē)儀表經常工作在下限流量附近,造成儀表的計量準(zhǔn)確度下降,這時信號較弱,儀表(biǎo)的抗幹擾能力也下降。為(wéi)了測量小流量,人們往往采用內腔形狀為園台的傳統變徑管,經過縮徑提高測量處的流速。使高爐煤氣流量計工作在正常流速範(fàn)圍內,但這種(zhǒng)變徑方式,結(jié)構尺寸大(一般長度為工藝管內(nèi)徑的3~5倍),同時,由於流體流經變徑管,在變徑處產生大量旋轉流團,增大局部阻力損失,也使流場發生畸變。所以必須在變徑管與儀表之間加裝大於15倍工藝管內徑(jìng)長度的(de)直管道進(jìn)行整流,且增加了沿(yán)程阻力(lì)損失(shī)(如圖1所示),這種方法增加(jiā)施(shī)工成本(běn),也給加工、安裝帶來不便。

縱端麵(miàn)采用特殊形線的變(biàn)徑整流器(己(jǐ)申(shēn)報****),具有整流,提高流速及改變流速分布的多重作用,其結構尺寸小,長度僅為工藝管內徑的1/3,可以直接卡裝在(zài)儀表的兩端,不僅不(bú)需要另外附加直管道,而且可以降(jiàng)低儀表對上遊(yóu)直(zhí)管道的要求。實驗表明:儀表(biǎo)上(shàng)遊阻力(lì)件為一個平麵內的兩(liǎng)個(gè)90°彎頭 在一般情況下,高爐煤氣流量計上遊側應加裝大於20倍管(guǎn)道內徑長度的直管道,而高爐煤氣流(liú)量計加裝了變徑(jìng)整流器大(dà)大降低了對(duì)上遊測直管道長度的要求,其阻力遠遠小於傳統的變徑(jìng)管(guǎn)。更主要的是,可(kě)使下限流速降為(wéi)原來的1/3,量程(chéng)比提高到15:1以上。
二、原理及分析
*先應該指出,傳統的變徑管可以經過縮徑,並配以較小口徑的流量計來(lái)達到測量小(xiǎo)流量的目的,但是這種方法不可能擴大儀表的量程比,因為它並末改變(biàn)管道的流速分布狀態。我們知道,高(gāo)爐煤氣(qì)流量(liàng)計的理論及推導是基於在無窮大的均勻(yún)流場中得到的,而在實際封閉圓管中,卻是非均勻流場,橫斷麵的流速分布是一回轉拋物麵,雖然選擇(zé)合理的柱(zhù)型,使柱體兩側弓形麵的流速分布均勻,但實際上,工藝管道上回(huí)轉拋物麵的流速分布的影響是(shì)客觀存在的。實驗表明(míng)在比較大的(de)流(liú)量時,這個(gè)影響較小,或說這(zhè)個影響(xiǎng)在(zài)允許的範圍內;但隨著流(liú)量的下降(jiàng),這個影響越來越大,從大量標定數據看,儀表常數總是隨著流量的減小而增大。這說明取樣點的流速與平均流速差異越來越大。
采用了變徑整(zhěng)流器後(見圖2),由於縮經斷麵的流速在逐(zhú)漸增大,在(zài)斷麵上(shàng)各點流速的增加是不一樣的,靠近中心流速增加小,而靠近喉徑邊沿處流速增加大(dà)。
設整流器進(jìn)口處壓力為P1,平均流速為V1,某點上的速度不均勻度為U1,出口處壓力為P2,平均流速為V2,通過進口處某點同**線,在出口處(chù)的速度不均勻度為U2,沿該(gāi)流線,由(yóu)伯努利方程得(dé):


由式(shì)(6)可見,收縮比對出口處流速均勻度的影響,即對於一定的進口速度不均勻度,
出口處的速度不均勻度將縮(suō)小n2倍。因(yīn)此(cǐ)出口處流速趨於均勻,更接近高(gāo)爐(lú)煤氣流量計(jì)理論的均勻流場的條件,不僅使漩渦趨於穩(wěn)定,且提高了儀表的測量範(fàn)圍。另外,這種變徑整流器,在流體動能的(de)轉換過程中有效的抑製了幹擾。
三、實驗驗正
例1:一台口徑為40mm的高爐煤氣流量計安裝在φ40的工藝管道上,標定滿(mǎn)足精度1%的(de)量程比為8:1,當安裝(zhuāng)在φ50工藝管道上,並在儀表兩側安裝變徑整流(liú)器,在15:1的範圍內精度為1.0%。
例2:二台口徑為50mm和40mm高爐(lú)煤氣流量計配裝整流器後,分別安裝在口徑為80mm工藝管道上,進(jìn)行水標定。實(shí)驗數據見表1。
工藝管內徑(jìng)/整流器(qì)喉部直徑(mm) 儀表常數 重(chóng)複性  非線性  量程  *小流(liú)速(米/秒)
80/50  17452  0.05%  0.95%  15:1  0.1
80/40  10197  0.04%  0.78%  15:1 0.16

再將兩台口徑為(wéi)φ50mm和φ40mm高爐煤氣流量計配裝整(zhěng)流器後,分別(bié)安裝在φ80mm工以管道上,且儀表上遊尉為一個平麵(miàn)內兩個90°彎頭,變徑整流器前端與*二個90°彎頭距離為3倍工藝管內徑長段(duàn),進行水標定,工藝圖(tú)如圖3,實驗數據見表2
工藝管內徑/整流器喉(hóu)部直徑(mm) 儀表常數 重複性  非線性  量程  *小流速(米/秒)
80/50  17266  0.02%  0.9%  16:1  0.1
80/40  10278   0.15%  0.08%  15:1  0.15
實驗結果表明:
1、在管道流速較低(dī)時,采用變徑整流器,使儀表特性(xìng)總體保持良(liáng)好狀態;
2、采用變徑整流(liú)器,在儀表上遊阻流件形式為(wéi)一個(gè)平麵內2個90°彎頭,直管道很短(3D)的情況(kuàng)下,儀(yí)表(biǎo)常數的偏移(yí)在0.7%左右,說明整流器具有良好的流(liú)動調整性能。(與實驗(yàn)相同的上遊阻流件形式在不(bú)裝整流器(qì)條件下,儀表(biǎo)上遊直管道(dào)長(zhǎng)段為8倍工(gōng)藝管內徑時,儀表常數偏移為2.0%!)
3、在(zài)儀表前(qián)加(jiā)裝變徑整流(liú)器,投展了儀表的測量範圍。
這與理論分析是相吻合的(de)。
四、阻力計算
設工藝管道直(zhí)徑(jìng)為D1, 介質的密(mì)度為ρ,流速為V1高爐煤氣流量計(jì)的壓力損失為(wéi)?ω1, 整流器壓力損失為?ω3, 總壓力(lì)損失為?ω。
?ω1=0.3ρV2 1(Pa)
采用整流器後,儀表口徑為D2,則高爐煤氣流量計處的流速(sù)為V2壓損為?ω2。
?ω2=1.3ρV2 2=(V2/V1)2·?ω1=(D1/D2)4·?ω1
整流器(qì)的壓損,取決於縮徑比D2/D1,之值一(yī)般都在0.8以上,則整流器的壓損:
?ω3=0.12?ω2
所以總的壓損?ω為:?ω=1.12?ω2=1.12(D1/D2)4×1.3ρV2 1(Pa)
例:管(guǎn)徑為D1=100mm的水計量係統,采用高爐煤(méi)氣流量計(jì)作為流量計量儀表,其*大流速Vmax為1m/s,其*小(xiǎo)流速Vmin為0.3m/s,擬采用100/80整流器計算各相關參數:
縮徑後流速為V2:V2max=(100/80)2×1=1.56m/s
V2min=0.47m/s
?ωmax=1.12(D1/D2)41.3ρV2 1
=1.12(100/80)4×1.3×998×1=3547(Pa)
五、應用舉例
加裝變(biàn)徑整流器滿管式高爐煤氣流量計已大量用於(yú)氣體、水、蒸氣等介質的測量,其實例枚不勝舉,均收到了令人滿意的效果。
更值得一(yī)提的是,將變徑整(zhěng)流器與插入(rù)式(shì)高爐(lú)煤氣流(liú)量計配套使用(見圖4),用於(yú)大(dà)口徑(jìng)煤氣測量,成功地解決了大口徑煤氣介(jiè)質髒,流速(sù)低、流量變化大,允許(xǔ)壓損小等者大難問(wèn)題。
在冶金行業中,測量大口徑煤氣一般采用孔板流星計,由於其自身的局限性,很難滿足實際測量要(yào)求,其問題是:①煤氣中含有粉塵和各種雜質,經一段時(shí)間運行,大(dà)量(liàng)粉塵堆積在孔板的上遊側,各種雜(zá)質附著在測量元件表麵,就孔板來說,已無準確度可言,同時又經常發生(shēng)導管堵塞的問題。由於生(shēng)產的連續性,不可能停氣清洗或更換孔板。②由於介質
流速低,為獲得(dé)較大(dà)的差(chà)壓,孔板的開孔徑一般都比較小,造(zào)成壓損大,當流量(liàng)增大(dà)時,孔
板卻起不了限(xiàn)流作用,遇到此類情況,有些(xiē)企業不得不拆除孔板來滿足生產。③普通孔板流量計(jì)的量(liàng)程近為3:1,往(wǎng)往不能滿足實際工況的需要。
已投入實際運行的變徑整流器(qì)與插入式高爐煤氣流量計所構成煤(méi)氣流量計量(liàng)係統:①變徑整流器入(rù)口處為光滑曲線,介質流經時,有自清洗的效果,不會造成粉(fěn)塵堆積。②變徑處流速提升可滿足插入式渦銜流量(liàng)計下(xià)限流速的要求,且高爐煤氣流量計量程比為10:1,完全滿足煤氣測量範(fàn)圍的要求。③插入式(shì)高爐煤氣流量計可在管道不斷流的情況下拆出測(cè)頭進行定(dìng)期或(huò)不定期清洗。滿足連續生(shēng)產的要求。④壓損小,插入式高爐煤氣流量計測頭部分(fèn)在大口徑管道內的流阻很小(xiǎo)可忽略不計,變徑部分的變徑比一般都大於0.7,管(guǎn)道*大(dà)流速按25米(mǐ)/秒計算,壓損僅在200Pa以內。
上述表明,此種方法是解決大口徑煤氣計量的行之有效的方法。
六(liù)、結束語
高爐煤氣流量計與變(biàn)徑整(zhěng)流器配套使用,形成了一種(zhǒng)新的流量測量係統(tǒng),可使流量測量下限(xiàn)為下(xià)降(為原來的1/3),測量範圍擴大(15:1以上),並可(kě)以(yǐ)大大降低儀表對上遊直管道長(zhǎng)度(dù)的(de)要求。這對一個流量計來講無疑是一個不(bú)小的進步,它拓寬了(le)高爐煤氣流量(liàng)計的應用範(fàn)圍,在燃氣、 城市(shì)煤氣、水、熱水、蒸汽、油品、奶液、藥液、化工產品(pǐn)(上述介質一般要求下限流速(sù)低,測(cè)量範圍寬(kuān))的(de)流量測量中將發揮突出(chū)優勢。變徑整流器在工業(yè)用戶中實際應用情況還表(biǎo)明,變徑整流器簡化了儀表安(ān)裝工(gōng)藝,並(bìng)且大大降低了工程造價。
變徑整(zhěng)流器研究與應(yīng)用是流量應用技術研(yán)究的典型實例(lì),它本身的研究還有待於進一步的深入,同時我們還應進一步關注其它(tā)與流量(liàng)鋇幢相關的應用技術(shù)研究(jiū),充分利利用現有的技術設(shè)備資(zī)源,真正解決一些流量測量的難點問題。

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