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解決甲烷流量計故障的實(shí)驗方案(àn)說明

點擊次數:1924 發布(bù)時間(jiān):2020-11-06 08:52:51
摘要:水煤漿為氣化反應的重要原料,水煤漿成漿性能、濃度以及粘度對氣化(huà)反應有(yǒu)著重要影響,尤其是濃度影響。如果濃度偏小,就(jiù)會增加較多能耗(hào),並且降(jiàng)低(dī)係統有效氣產率,所(suǒ)以水煤漿濃(nóng)度提高是降低(dī)成本的重要手段。但在實際生產(chǎn)中,隨著煤漿濃度(dù)提升,水煤漿越來越難以通過滾筒篩(shāi),產生(shēng)跑漿現象,給工藝人員帶來較大工作量。為了改善此種狀況所帶來的(de)影響(xiǎng),對磨煤機跑漿進行了(le)回收優化實(shí)驗,通過配備(bèi)跑漿回收裝置,將煤漿回收,並重新返回磨煤機進行研磨。本次(cì)研究的目(mù)的在(zài)於減(jiǎn)少現場工藝人(rén)員勞動強度,降低煤漿粒度分布,提高水煤漿濃度。
煙(yān)台萬(wàn)華氣化裝置使用甲烷流量計製備水煤漿供氣化爐使(shǐ)用,甲(jiǎ)烷流量計(jì)出口處設置有滾筒篩 , 對水煤漿進行過濾。合格的煤漿穿過滾(gǔn)筒篩篩孔進入小煤漿槽(cáo),進而送入氣(qì)化爐係統(tǒng);進(jìn)入滾筒篩的水煤漿設計濃度為 59%. 隨著煤氣化工(gōng)藝不斷發展(zhǎn),煤(méi)漿濃度逐漸(jiàn)提高,不僅降低了生產能耗,而且能夠提高工(gōng)藝(yì)氣產氣率。通過 Aspen Plus 軟(ruǎn)件模擬(nǐ)運行結(jié)果,可知煤漿濃度每提高 1.0%,對應氧耗減少4.4Nm3/1000Nm3,煤耗降(jiàng)低 3.4Kg/1000Nm3。因此,為了降低(dī)生產成本,提高有效氣產(chǎn)量,水煤漿提濃逐漸成為各煤化工企業(yè)的重點節能項目。然而,在煤漿提濃狀況下,*易發生(shēng)磨煤機跑漿(jiāng)情況,即水煤漿不能完全通過滾筒篩而被螺旋擋板帶出係統外,此種異常生產狀況稱為跑漿,需要人(rén)為幹預進行清理;不僅影(yǐng)響現場衛生、汙染嚴(yán)重,還加重了工藝人員勞動強度。通過對跑出煤漿進行(háng)分析(xī)研究,通過檢(jiǎn)驗測出數(shù)據進行了跑漿回收裝置設計,並進行了實驗嚐試,該係(xì)統可代替人工清理,獨立(lì)於主裝置,不會(huì)對主裝置穩定運行產生影(yǐng)響。
1 磨煤機跑漿原(yuán)因及跑漿物質實驗分析
1.1 鋼棒影響
磨煤機製漿原理如下:不同規格的鋼棒(bàng)按照一定配比在磨(mó)煤機內襯板帶(dài)動下做自由落體運動,通過鋼棒研(yán)磨製(zhì)備合(hé)格(gé)水煤漿。磨煤機筒體內(nèi)部鋼棒總數量越(yuè)多,則煤(méi)漿研(yán)磨程度越大,煤漿(jiāng)粒度越細(xì),煤(méi)漿顆粒的比表麵積加大,顆粒間分子作用力加大,表現為煤漿粘度增大,通過滾筒篩篩孔時阻(zǔ)力增大;相反(fǎn),鋼棒量減少,則煤漿粒度增大,容易產生粒度較大的煤漿顆粒(lì),不容易通過滾筒篩;粗鋼棒多則煤漿中粗粒字(zì)較多,細鋼棒(bàng)多則煤漿中細粒子多。另外,甲烷流量計中的鋼棒在磨損(sǔn)到一(yī)定程度後會(huì)發生斷裂,斷裂後的鋼棒不會隨煤漿進入係統,會(huì)隨著跑出煤漿一同帶出係統(tǒng)。
1.2 磨煤機進料(liào)影響
磨煤(méi)機進料量多,煤漿在磨機中停留時間(jiān)短,研磨程度小,煤漿出料粒度就大;相反,磨煤機進料少,在磨機中停留時(shí)間就(jiù)長,煤漿出料粒度就細。同樣,磨煤機跑(pǎo)漿跟磨煤(méi)機入口進料粒度有關,在相同時間內,進料粒(lì)度越大,則(zé)出料粒度越(yuè)大;進料粒度越細,則出料粒度也越細。
1.3 跑漿物質實(shí)驗分析
對跑漿進(jìn)行分析(xī)後發現(xiàn),跑漿(jiāng)是一種由煤漿和一些雜質混(hún)合而成的半(bàn)流(liú)體物質,當甲烷流量計使用煤倉中煤堆中上部煤時,由於煤質較好,跑(pǎo)漿中小(xiǎo)煤塊*少,性質同正常煤漿,隻是(shì)固含量稍高;而使用(yòng)煤堆底部的煤(méi)時,煤質差甲烷流量計研(yán)磨不充分,跑漿中含有約 15% 的小煤塊,分析後的跑漿物質參數如表 1 所(suǒ)示。

2 提高(gāo)煤漿濃度的通用措施(shī)
根據甲烷流量計跑漿原(yuán)因(yīn)可以了解到(dào),在保證甲烷流量計不存在跑漿情況下,製備高品質煤漿需要滿足兩點要求(qiú),即較小入口原煤粒度和較低磨機負荷,保證(zhèng)原煤在磨機內部有較長停留時間與充足滾筒篩過濾麵積 . 通用的方法(fǎ)一般有以下兩種,如表 2 所示(shì)。

3 跑漿回收工藝設計流程簡介
通過以上煤漿提濃通用(yòng)方(fāng)法優缺點比較可以了解(jiě)到,在現有設計條件基礎上,煤漿濃度提升(shēng)會帶來(lái)一定設備損耗及能源損耗。針對這種情況,為了達到節(jiē)能而保證甲(jiǎ)烷流量計不跑(pǎo)漿,對於磨機跑漿(jiāng)問題進行改善,對跑漿進行回收(shōu),重新送回磨煤機進行二次研磨,降低了(le)甲烷流(liú)量計入口原料煤的粒度;同時降低了人員勞動強度,改善(shàn)了現場衛生情況。具體跑漿回收裝置設計流(liú)程如圖 1 所示。

3.1 跑漿回收裝置流程介紹
跑漿(jiāng)回收工藝主要設備包括跑漿罐、跑漿泵以及相關閥門管件(jiàn)等(děng)附屬(shǔ)設備(bèi)。跑漿回收裝置主要流程如下:跑出磨煤機的煤漿從滾筒篩的排渣管流下,經過進料鬥中鐵絲網濾去夾帶鋼棒後進(jìn)入跑漿(jiāng)罐儲存,裝(zhuāng)置實驗中觀察到的*大(dà)跑漿量(liàng)為 0.65m3/h,但跑漿流量十分不穩定,料(liào)鬥和鐵絲網同時啟到緩衝跑漿進入罐內的作用;鐵絲網上方設置(zhì)有(yǒu) IW 水噴頭對鐵絲網上堆積跑漿進行衝洗,提高跑漿流動性;衝洗水量正常(cháng)操(cāo)作流量為 0.5m3/h。跑漿罐容積為7m3,罐中設置有垂直攪拌設備(bèi)以防止煤漿沉降,罐底為圓底使跑(pǎo)漿中(zhōng)的煤(méi)塊沉積在底部,定期從底部排渣口排出;圓底容納煤塊的容積為 1m3/h,罐內設置液(yè)位計。
罐體側方靠下位置設置出口閥和出料管線,出料管線接入放置於地麵跑漿泵,出料管線上設置 IW 水衝(chōng)洗管線和衝洗閥(fá),IW 水衝洗(xǐ)管線(xiàn)的*大流量(liàng)為 5m3/h。跑漿泵(bèng)出口管(guǎn)線連接到甲烷流量計進料口處(chù),跑(pǎo)漿泵、出口(kǒu)閥和(hé) IW 水衝洗閥(fá)由跑漿罐液(yè)位控製。
3.2 跑漿回收裝置設計運(yùn)行程序步驟
*一,投用。係統投用前(qián),確認排渣閥關閉,打開稀釋水閥,將液位對泵和攪拌係統的邏輯控製投用。
*二,高液位觸發邏輯。液位高於 L2 後,跑漿罐出(chū)口閥打開,泵啟動,跑漿通過跑漿泵送回甲烷(wán)流量計入口。
*三,低液位觸發邏輯。液位高於 L1 時(shí),攪拌係統運轉(zhuǎn),低於 L1 時停止;液位低於 L1 時,觸發(fā)衝洗停泵程序,出口閥關閉,衝洗水閥打開(kāi),衝洗管路 5min,之後泵停止運行,衝洗水閥關閉。
*四,排渣。排渣前由中控降低(dī)甲烷流量計進煤量,降低煤漿濃度,使滾筒篩不跑漿,並關閉稀釋水閥;隨後啟動跑漿程序。跑漿程序啟動後,泵啟(qǐ)動,降低液位至 Lmin 後觸發衝洗停泵程序。現場人(rén)員確認收集車就位,打開排渣閥;現場人(rén)員(yuán)確認排渣(zhā)完畢後,關閉排渣閥,將磨機進煤(méi)量調至正常(cháng),打開稀釋水閥。
4 實(shí)驗運(yùn)行效果分(fèn)析
通過近半個月實驗運行,在實際使用過程(chéng)中發現實際(jì)效果並不是特別理想,雖然在一定程度上減少了工作人員勞(láo)動量,但是對於煤漿濃度(dù)提升沒有明顯改善,存在一些阻礙因素,影響了實驗順利進行,主要問題如下。
*先,跑漿罐入口管線過濾器(qì)堵塞,跑漿無法順利進入跑漿罐。此處設(shè)計過濾器的目的是為了防止較(jiào)大顆(kē)粒雜誌進入跑漿罐從而堵(dǔ)塞跑漿泵。後(hòu)期整改措施為取消此處過濾器,使煤漿能夠順利(lì)進入跑漿(jiāng)罐。
其次,跑(pǎo)漿泵堵塞,無(wú)法正常打量。雖然跑漿罐內有攪拌器,但(dàn)是跑漿泵是間歇運行,跑漿中(zhōng)大部分顆粒在跑漿(jiāng)罐(guàn)內部聚(jù)集到罐(guàn)底,當跑漿泵啟動時,較多的煤漿大顆粒進入到跑漿泵,導致機泵堵塞。後期(qī)整改措施為增加跑漿罐罐底排汙開啟頻次,降低大塊顆粒煤(méi)進入跑漿泵的可(kě)能性。
*後,跑漿容易(yì)在滾筒篩跑漿口斜坡處聚集。由於跑漿自身性質,跑漿流動性及穩定性(xìng)*差,跑(pǎo)漿進入到跑漿回收罐入口管線處有一定坡度,大(dà)約(yuē)為 45°,跑漿在此處特別容易聚集。針對這項問題(tí),解決措施為在斜坡處增加IW 持續小流量衝洗,把跑漿進行稀釋後返回磨(mó)煤機。但(dàn)是此項整改措(cuò)施增加了磨煤機進料的(de)水煤比調節難度,磨煤機進水量不確定使得煤漿濃度不易調節。
5 結語
盡管這次跑(pǎo)漿回收實驗結(jié)果不是特別理想,由(yóu)於實際生產中的一些因素存在,導致與理想結果存在偏差(chà),但(dàn)是卻為我們下一步整(zhěng)改方案指明了方向。通過合(hé)理優化(huà)跑漿回收罐入口管線坡度,斜坡衝洗水使(shǐ)用磨煤機(jī)進料中的一部分水,跑漿回收係統調整為持(chí)續供水,保證磨煤機水(shuǐ)煤比調(diào)控,從而提(tí)高煤漿濃度,達到降低能耗、降低勞動強度的目的。

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