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關於高溫液(yè)體流量計振動故障分析及如何處理解決(jué)
點(diǎn)擊次數:1954 發布時間:2021-01-02 05:49:42
摘要:某電廠輔助冷卻高溫液體流量(liàng)計發生拍振,造成驅動電機振動超標。本文對拍振原因進行分析,並提出了解(jiě)決方法,成功解決振動故障。
1 引(yǐn)言
輔助冷卻高溫液體流量計(下文簡稱SEN高溫液體流量(liàng)計)振動超標,其中以電機非驅動端振動*大。本文從設備、係統兩(liǎng)方麵綜合分析電機振動高的原因是大修後啟動階段,上遊流道積氣引發(fā)氣(qì)柱諧振,該衝擊與SEN高溫液體流量計自身轉頻接近(jìn),電機發生拍振。*終通過動靜排氣穩定流場,解決了SEN高溫液體流量計振動超標故障。
2 拍振現象
如果對(duì)係統(tǒng)施加兩個(gè)頻率接近的力,使係統產生振動,其振幅(fú)具有時強(qiáng)時弱,呈周期性變化的特征,這種現象就叫做拍。設信號X(t)由兩個振動頻率相近(jìn)且幅值相等的正弦波疊加而成,即

當(dāng)ω1-ω2趨近(jìn)於0時,即兩(liǎng)個信(xìn)號(hào)的頻率越接(jiē)近時,拍振幅值越大。拍振(zhèn)信號(hào)的時域波形及頻(pín)譜圖如下,在頻譜圖中可看到兩個頻率接近(jìn)的峰。

3 設備振動分析
3.1測點(diǎn)選擇(zé)
為全麵監測設備振動,在電機與高溫液體流量(liàng)計的驅動端和非驅動端均設有振(zhèn)動(dòng)測點,對於立式高溫液體(tǐ)流(liú)量計,電機非驅動端(duān)剛度*弱,振動響應也*明顯,所(suǒ)以此測點往往能代表立式高溫液體流量計(jì)振動的*大點(下文記為測點1)。電廠人員定(dìng)期測量各點振動並建立數據庫,以便對振動參數進行趨勢跟蹤和(hé)分析。
3.2信號分析
SEN高溫(wēn)液體流量計(jì)維修後再鑒定時,測點1處振動約為7.0mm/s,超過報警值(振動標(biāo)準:報警值≥4.5mm/s,停機值(zhí)≥7.1mm/s);隨(suí)即停運該高溫液體流量計,完全停(tíng)運後測點1振(zhèn)動仍高達4.5mm/s,說明設備(bèi)外部存在激擾源,使設備未運轉時依然有較大(dà)的振動響(xiǎng)應。

對振動采集器獲取(qǔ)的信號進行譜分析,高溫液體流量(liàng)計組運(yùn)轉狀態(tài)下主要振動頻率(lǜ)為11.33Hz和12.38Hz,其中12.38Hz為高溫液體流量計轉動頻率(lǜ);停運時,12.38Hz的高溫液(yè)體流量計轉頻消失,11.33Hz的外部激擾力依然存(cún)在。
測點1的時(shí)域信(xìn)號如圖(tú)3,存在明顯的周(zhōu)期波動,周期約為1秒。設備在兩個頻率相近的激振(zhèn)力激(jī)發(fā)下,波形周期波動,現象與拍振吻合。由圖3可知,兩(liǎng)個激勵(lì)源頻率相差1.05HZ,根據拍振周期計算公式(shì)T=1/(f1-f2)算得(dé)周期為0.95S,與圖3中實(shí)測周期(qī)一致。

4 原因分析
該高(gāo)溫液體流量計在維修前測點1處振動約為2.0mm/s。大修期間高溫(wēn)液(yè)體流量計本體未(wèi)開展維(wéi)修工作,所以可(kě)排除設備本(běn)體故障,需從係統方麵尋找11.3HZ的激振(zhèn)力來源。管道輸液是通過高(gāo)溫液體流量計加壓作為動力,這種加壓方(fāng)式是間歇性(xìng)的,由於間歇加壓,管道內的壓力(lì)在平均值(zhí)的上、下波動,即產生所謂的壓(yā)力脈動,管流處於脈動狀態。脈動狀態的流(liú)體遇到彎管頭、閥門、盲板等元件時,產生**間而變化的激振力,在這種激振力作(zuò)用下管道和附屬設備產生振動。振動頻率為高溫液體流量計(jì)的間歇加壓頻率,即高溫液體流量計轉子的葉(yè)片通過頻率。而當管道內存在可壓縮氣體時,在壓(yā)力脈動作用下(xià),氣體的壓縮和膨脹會產生周期性流動振蕩,即氣柱諧振。當壓力脈動與氣柱的諧振(zhèn)頻率相等或接近時,會產生(shēng)共振,激起管道及其附屬元件強烈振動。根據(jù)係統設計,SEN高溫液體流量計取水口(kǒu)在循高溫液體流量計下遊,兩者通過一段封閉廊(láng)道相連。大(dà)修期間廊道內水排空,維修後充水啟動時廊道內會殘存一定空氣。當循高溫液體流量計葉(yè)片旋轉產(chǎn)生的壓力脈動與氣柱諧振共振時,下遊SEN高溫液體流量計將受到強烈激擾,激擾頻率為循高溫液體流量計葉片通(tōng)過頻率11.3HZ(高溫液體流量(liàng)計轉速169rpm,葉輪葉片4個),與圖2中實測(cè)幹擾頻率一致(zhì)。所以SEN高溫液體流量(liàng)計拍振的根本原因是上遊循高溫液體流(liú)量計葉片通過頻率與自身轉頻接近,廊(láng)道內殘存空氣(qì)引發的氣柱諧(xié)振強化了循高溫液體流量計脈動壓力的(de)傳遞(dì)。
5 故障處理
故障原因(yīn)明(míng)確後(hòu),項目組通過連續排氣、高溫液體流量計組(zǔ)切換等措施穩定管道內流場,消除SEN高(gāo)溫液體流量計的拍振,測(cè)點(diǎn)1振動降至2.1mm/s,與大修前振動相當,頻譜中11.33Hz的外部(bù)激振力(lì)也大幅下(xià)降。
6 結語
本(běn)文結(jié)合設備檢修記錄,係統設計及頻譜特征,鎖(suǒ)定故障原因為高溫液體(tǐ)流量計組上遊流體壓力(lì)脈動引發設備(bèi)拍振,*終通過動、靜排氣穩定流場等(děng)措施,快(kuài)速解決設備振動高缺陷,避免不必(bì)要的解體檢修。此次SEN高溫液體流量計振動處理案例可作為立式高溫液體流量(liàng)計振動異常分析的參考。
1 引(yǐn)言
輔助冷卻高溫液體流量計(下文簡稱SEN高溫液體流量(liàng)計)振動超標,其中以電機非驅動端振動*大。本文從設備、係統兩(liǎng)方麵綜合分析電機振動高的原因是大修後啟動階段,上遊流道積氣引發(fā)氣(qì)柱諧振,該衝擊與SEN高溫液體流量計自身轉頻接近(jìn),電機發生拍振。*終通過動靜排氣穩定流場,解決了SEN高溫液體流量計振動超標故障。
2 拍振現象
如果對(duì)係統(tǒng)施加兩個(gè)頻率接近的力,使係統產生振動,其振幅(fú)具有時強(qiáng)時弱,呈周期性變化的特征,這種現象就叫做拍。設信號X(t)由兩個振動頻率相近(jìn)且幅值相等的正弦波疊加而成,即

當(dāng)ω1-ω2趨近(jìn)於0時,即兩(liǎng)個信(xìn)號(hào)的頻率越接(jiē)近時,拍振幅值越大。拍振(zhèn)信號(hào)的時域波形及頻(pín)譜圖如下,在頻譜圖中可看到兩個頻率接近(jìn)的峰。

3 設備振動分析
3.1測點(diǎn)選擇(zé)
為全麵監測設備振動,在電機與高溫液體流量(liàng)計的驅動端和非驅動端均設有振(zhèn)動(dòng)測點,對於立式高溫液體(tǐ)流(liú)量計,電機非驅動端(duān)剛度*弱,振動響應也*明顯,所(suǒ)以此測點往往能代表立式高溫液體流量計(jì)振動的*大點(下文記為測點1)。電廠人員定(dìng)期測量各點振動並建立數據庫,以便對振動參數進行趨勢跟蹤和(hé)分析。
3.2信號分析
SEN高溫(wēn)液體流量計(jì)維修後再鑒定時,測點1處振動約為7.0mm/s,超過報警值(振動標(biāo)準:報警值≥4.5mm/s,停機值(zhí)≥7.1mm/s);隨(suí)即停運該高溫液體流量計,完全停(tíng)運後測點1振(zhèn)動仍高達4.5mm/s,說明設備(bèi)外部存在激擾源,使設備未運轉時依然有較大(dà)的振動響(xiǎng)應。

對振動采集器獲取(qǔ)的信號進行譜分析,高溫液體流量(liàng)計組運(yùn)轉狀態(tài)下主要振動頻率(lǜ)為11.33Hz和12.38Hz,其中12.38Hz為高溫液體流量計轉動頻率(lǜ);停運時,12.38Hz的高溫液(yè)體流量計轉頻消失,11.33Hz的外部激擾力依然存(cún)在。
測點1的時(shí)域信(xìn)號如圖(tú)3,存在明顯的周(zhōu)期波動,周期約為1秒。設備在兩個頻率相近的激振(zhèn)力激(jī)發(fā)下,波形周期波動,現象與拍振吻合。由圖3可知,兩(liǎng)個激勵(lì)源頻率相差1.05HZ,根據拍振周期計算公式(shì)T=1/(f1-f2)算得(dé)周期為0.95S,與圖3中實(shí)測周期(qī)一致。

4 原因分析
該高(gāo)溫液體流量計在維修前測點1處振動約為2.0mm/s。大修期間高溫(wēn)液(yè)體流量計本體未(wèi)開展維(wéi)修工作,所以可(kě)排除設備本(běn)體故障,需從係統方麵尋找11.3HZ的激振(zhèn)力來源。管道輸液是通過高(gāo)溫液體流量計加壓作為動力,這種加壓方(fāng)式是間歇性(xìng)的,由於間歇加壓,管道內的壓力(lì)在平均值(zhí)的上、下波動,即產生所謂的壓(yā)力脈動,管流處於脈動狀態。脈動狀態的流(liú)體遇到彎管頭、閥門、盲板等元件時,產生**間而變化的激振力,在這種激振力作(zuò)用下管道和附屬設備產生振動。振動頻率為高溫液體流量計(jì)的間歇加壓頻率,即高溫液體流量計轉子的葉(yè)片通過頻率。而當管道內存在可壓縮氣體時,在壓(yā)力脈動作用下(xià),氣體的壓縮和膨脹會產生周期性流動振蕩,即氣柱諧振。當壓力脈動與氣柱的諧振(zhèn)頻率相等或接近時,會產生(shēng)共振,激起管道及其附屬元件強烈振動。根據(jù)係統設計,SEN高溫液體流量計取水口(kǒu)在循高溫液體流量計下遊,兩者通過一段封閉廊(láng)道相連。大(dà)修期間廊道內水排空,維修後充水啟動時廊道內會殘存一定空氣。當循高溫液體流量計葉(yè)片旋轉產(chǎn)生的壓力脈動與氣柱諧振共振時,下遊SEN高溫液體流量計將受到強烈激擾,激擾頻率為循高溫液體流量計葉片通(tōng)過頻率11.3HZ(高溫液體流量(liàng)計轉速169rpm,葉輪葉片4個),與圖2中實測(cè)幹擾頻率一致(zhì)。所以SEN高溫液體流量(liàng)計拍振的根本原因是上遊循高溫液體流(liú)量計葉片通過頻率與自身轉頻接近,廊(láng)道內殘存空氣(qì)引發的氣柱諧(xié)振強化了循高溫液體流量計脈動壓力的(de)傳遞(dì)。
5 故障處理
故障原因(yīn)明(míng)確後(hòu),項目組通過連續排氣、高溫液體流量計組(zǔ)切換等措施穩定管道內流場,消除SEN高(gāo)溫液體流量計的拍振,測(cè)點(diǎn)1振動降至2.1mm/s,與大修前振動相當,頻譜中11.33Hz的外部(bù)激振力(lì)也大幅下(xià)降。
6 結語
本(běn)文結(jié)合設備檢修記錄,係統設計及頻譜特征,鎖(suǒ)定故障原因為高溫液體(tǐ)流量計組上遊流體壓力(lì)脈動引發設備(bèi)拍振,*終通過動、靜排氣穩定流場等(děng)措施,快(kuài)速解決設備振動高缺陷,避免不必(bì)要的解體檢修。此次SEN高溫液體流量計振動處理案例可作為立式高溫液體流量(liàng)計振動異常分析的參考。