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乳化瀝青流量計遠程自動化控製係統的研究與應用

點擊次數:1865 發布時(shí)間:2020-08-15 07:15:45
摘要:我國煤礦多為井工開采,巷道掘進過程中使用大量的氣動設備(bèi),乳化瀝青流量計擔負著礦井的壓縮空氣的生產任(rèn)務,為(wéi)風鎬、風鑽以及其它工具(jù)提供動能。傳統的單台獨立(lì)控(kòng)製、人工開停機的操作(zuò)工藝(yì),已經很難保證壓縮空氣的供氣質量,也不利於對乳化瀝青流量計的維護管理,為解決該問題,本文設計了(le)基於PLC技術、計算(suàn)機控製(zhì)技術、網絡技(jì)術(shù)、光纖通訊技術的乳化瀝青流量計實現集中控製,通過采集處理電機電流、電壓信號,溫(wēn)度、壓力信號,實現乳(rǔ)化瀝青流(liú)量計各種(zhǒng)保護、報警、監控功(gōng)能、風機的自動投入與退出。經過在貴州能發高山礦業有限公司實施,提高了礦井壓風係統的自動化程度,提高了乳化瀝(lì)青(qīng)流量計運行的安全性、可(kě)靠(kào)性,提高了安全生產和管理(lǐ)水平(píng),實現遠程集中控製(zhì)、實現無人值守,降低了工人(rén)勞動強度,大大提高了該礦乳化瀝青流量計工效及生產(chǎn)管理水平。
1 係統改(gǎi)造目標
為(wéi)響應機械化換人、自動化減人,科技(jì)強(qiáng)安戰略目標的實現,貴(guì)州豫能擬在貴州能(néng)發高山礦業有限公司實施乳化瀝(lì)青流量計控製係統自動化改造,預期達到下述目標:
1)對乳化瀝青流量計實施科學管理;
2)提(tí)高乳化瀝青(qīng)流量計控製係統安全(quán)性、準確性、可靠性;
3)提高(gāo)高山煤礦乳化瀝青流量計控製係統自動化程度;
4)協調生(shēng)產係統中各係統之間(jiān)的(de)關(guān)係,提高機械和電氣設備的利用(yòng)率,實現無人值守(shǒu),提高安全生產和管理水平。
2 係統改造前現狀
貴州能發高山礦業有限(xiàn)公司乳化瀝青流量計房有3台空壓機,3個風(fēng)包,兩趟入井管路(lù),乳化瀝青流量計(jì)電機額定電壓等級0.66kV。目前乳化瀝青流量計係統安裝有簡(jiǎn)易(yì)在線監測係統,通過現場麵板能夠簡單查詢風(fēng)機狀態,但是采集(jí)傳感器安全不全麵(miàn),無法對(duì)電機溫度等相關數據進行實時采集,當前係統(tǒng)的啟停主要靠人工的(de)操作(zuò)。迫切需要進行自動化改造,提高壓風係統自動化程度,提高係統效(xiào)率。
3 係統方案設計與實施
乳化瀝青流(liú)量計自動化係統主要由以下兩部分組成。
1)上位機
上(shàng)位機設置在集中控製中心,主要包括(kuò)控製計算機、顯示器、語音報警裝置及(jí)控製軟件等。
2)乳化瀝青(qīng)流量計房監控單(dān)元
主要由(yóu)PLC控製櫃、電動閥門、傳感器等組成,為了實現空壓機房的無人值守及遠程自動化控製。經過(guò)充(chōng)分的分析,本次PLC控製櫃內的主站控製器選用西門子s7-1200係列PLC來保證係統可靠性,風機及管路上的閥門全部更換為電動(dòng)閥門,現場加配傳感器實時(shí)采集現場物理量信號,並將其轉換為標準電信號傳送給CPU。
本係統現場使用(yòng)的傳感(gǎn)器較多,如壓力、溫度等等。為減少傳輸誤差,提高檢測(cè)精度,均選用帶(dài)變(biàn)送器,性能可靠,壽命長,輸出標準電流信號4-20mA的傳感器,直接采集現場信號,以進一步提高整套係統的可靠性。同時現場安(ān)裝海康攝像儀實現視頻實時采集。具體如(rú)下:
1)現場PLC控製係統選用西門子S7-係列可編程序控製器作為監控核心。可編程(chéng)序(xù)控製(zhì)器能適應各種惡劣現場條件,現場抗幹擾能力強的特點,且(qiě)安裝維護方便,其模(mó)塊化結構,配(pèi)置相應的通訊接口與各乳化瀝青流量計控製器通訊;與上位計算機進(jìn)行(háng)通訊可以(yǐ)采(cǎi)用Profibus或工業以(yǐ)太網;係(xì)統配(pèi)置合理,技術可行,完全可以滿足現場使用要求。
2)在儲氣罐上加裝(zhuāng)壓力變(biàn)送器、溫度傳感器,實現風包壓力、風包溫度的實(shí)時采集。
3)在輸氣管道(dào)上安裝流量(liàng)傳感器、溫度傳感器(qì)、壓力變送器實現實現排氣管路流量、溫度、壓力監測。
4)在電機配電(diàn)設施上(shàng)加裝電流變送器、電壓變送(sòng)器實現電機電流、電壓等參數監測。
5)現場增加2台500萬像素高速球型攝像儀,具備定(dìng)點巡航、巡航軌跡設定等功能,實現乳化瀝青流量計房內外的視頻實(shí)時采集,保證在無人值守時,防止人員惡意破壞係統,索采集的圖像通過網絡(luò)進行傳輸及錄像存儲,存儲時(shí)間不少(shǎo)於二個(gè)月,滿足事故追溯要求。
6)乳化瀝青流(liú)量計及管道的閥門改成電動閥門,遠程控製時通過上位機或係統自(zì)動打開、關閉閥門,實現係統自(zì)動恒(héng)壓供風。
7)現場配置的(de)PLC控製櫃,還配置有(yǒu)觸摸屏顯示屏,用於現場顯示(shì)工況等,滿足現場檢修需求(qiú),PLC的I/O接口預留20%以上的備用量,滿足係統擴容及維修需求(qiú)。
8)儲氣罐(風包)放水閥(fá)門改為自動閥門,確(què)保(bǎo)係統能夠根(gēn)據需要(yào)實現定時排(pái)汙。
4 係統功(gōng)能
1)能(néng)夠自動采集、顯示乳化瀝青流量計的各種運行參數,控製乳化瀝(lì)青流量計運行。
2)能夠根據檢(jiǎn)測到的信號判(pàn)斷乳(rǔ)化瀝青流量計的工作情況,故(gù)障時能及時發出報警(jǐng)信號,並根據故(gù)障類型停(tíng)止乳化瀝青流量計
3)有啟動(dòng)功能、停止功能、正常停車功能、故障停車功能、緊急停(tíng)車功能、預告(gào)功能、保護及故障報警功能(néng)。
4)係統通過PLC及控製網絡可方(fāng)便地采集現場設備開/停及故障狀態、電(diàn)機(jī)電流等實時數據。
5)具有多種控製方式
根據係統設置,該係統可以實現(xiàn)以下集中方式下:PLC自動集控方式:在該(gāi)模式下PLC根據設定的工作時(shí)間和工(gōng)作壓力值、總(zǒng)管當前實(shí)時壓力(lì)值,自動判斷當前(qián)投入/切除係統中的乳化瀝青流量計台數,經特定的運算處理,以便對運行中的乳化瀝青流量計進行加載或者卸荷(hé)或切除(chú)係統、投入係統工作。
遠(yuǎn)程控製方式:在該模式下,通過上位計算機的操作來在控(kòng)製(zhì)各乳化瀝青流量計係統的運行。係統對操作員(yuán)有權限管理,有一定的權限的操(cāo)作員才可以進行遠程操作。
6)實現自動恒壓供風
當(dāng)係統(tǒng)在自動集控工作方式時,係統根據設定(dìng)的(de)供氣壓力值,自動控製卸荷或加載。當壓力值當風壓達到設定值時,自動停機(jī)(卸(xiè)荷);風壓降到低值時,自動(dòng)啟動或關閉卸(xiè)荷閥。
7)安全可靠地報警保護
每台乳(rǔ)化瀝(lì)青流量計均可具有:出氣壓力超限保護、出氣超溫保護、吸氣阻力過大保護、潤滑油超溫保護(hù)、潤滑油量不足保護、主電機超載(zǎi)保護等功能。
8)無人值守
實現多台乳化瀝(lì)青流量計(jì)按程序執行啟動/停止(zhǐ)乳(rǔ)化瀝青流(liú)量(liàng)計操作,並控製相關的水(shuǐ)泵閥(fá)門等,實現全自動化運行,無人值(zhí)守。全自動運行方(fāng)式(shì)下,係統(tǒng)可以按現場需要自動啟停一台(tái)或多台乳化瀝青流量計,完成乳化瀝青(qīng)流量計的自動(dòng)加卸載控製,實現乳化瀝青流量計及冷(lěng)卻水(shuǐ)泵自動輪轉功(gōng)能。
9)存檔功能(néng)
能夠將現場運行信息存入數(shù)據庫,以便於(yú)**進行曆史數據查(chá)詢。
10)曲線功能
可繪製各種模擬量參數的實時曲線及(jí)曆史曲線。
11)管理功能
監控(kòng)軟件具有設備參(cān)數、運行、檢修和維(wéi)護(hù)的管(guǎn)理功能。
5 結語
通過對貴州(zhōu)能發高山礦業有限公司乳化瀝青流(liú)量計房的自動(dòng)化(huà)改造(zào),改變了原來係(xì)統單台獨(dú)立控製、人工開停機的現狀,通過PLC控製器實時采集、傳輸係統運行工況並在(zài)上位機實時顯示,同(tóng)時係統根據采集的實時數(shù)據及數據變化趨勢進行預警與報警,提高了乳化瀝青流量(liàng)計(jì)組的運行效率(lǜ),降低了工人勞動強度,通過恒壓(yā)供風策(cè)略(luè)保證了壓縮空氣的供氣質量(liàng),對乳化瀝(lì)青流量計的維(wéi)護管理有了更科學的數據支撐,保證了開拓進度,達到係統改造預期目標。

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