使用管道式流量計監測浮選係統提高藥劑消(xiāo)耗的準確性(xìng)
點擊次數:2257 發布時間:2021-01-03 08:49:57
摘(zhāi)要: 針對浮選成本(běn)高(gāo)、效率低,浮選精煤質量難以保證的問題(tí),呂家坨選煤廠的浮選自動加藥及乳化控製係統采用以 S7 - 300 PLC 為控製器,用管道式流量計和煤泥濃度計分別檢測(cè)進入浮選係統的流量和濃度,PLC 計算藥劑的加入量,變頻控製計量泵,乳化器實時(shí)準確的對藥劑實施乳化和(hé)加入。生產實踐(jiàn)表明,控製軟(ruǎn)件采用人工智能技術並結合數(shù)字濾波,使測量、計算數據存儲數據曲線,藥劑消耗量準確可靠(kào)。
開灤能源化工股份有限公司呂家坨選煤廠(以下簡稱呂家坨選煤廠) 設計能力為 3. 0 Mt /a,生產工藝為重介、浮選聯合工藝,該廠浮(fú)選工藝為原生煤泥和重介分流煤泥進入(rù) 2 個煤泥(ní)混料桶,然後進入(rù) 2 個礦漿預處理器(qì),1 個礦漿預處理器供料2 個浮選機,4 個浮選機的精礦進入再選預處(chù)理(lǐ)器,供再(zài)選浮選機。呂家坨選煤廠煤泥水量大,浮選係統設(shè)備多(duō)、工藝複雜,每班操作人員少,實現其全麵(miàn)自動化控製是非常必要的。
浮(fú)選是洗(xǐ)選 < 0. 5 mm 煤泥*有效的方法,利用浮選可以降(jiàng)低煤泥的灰分和硫分。在我國,煤(méi)泥(ní)浮選的(de)處理量一般占全部入(rù)選量的 20% 左右。因 此,在煤炭潔淨生產中,強化、優(yōu)化浮選過程是一個十分重(chóng)要的環節(jiē)。傳(chuán)統的浮選生(shēng)產都是依靠浮選司機經驗操作,生產效(xiào)率較低,一些主要工藝參數,如(rú)礦漿流量、礦漿(jiāng)濃度、藥劑添加、尾礦灰分等都沒有做到實時定量。人工(gōng)操作相對於自動加藥和乳化(huà)作業既不準確也不及時,造成(chéng)浮(fú)選成本高、效率低,浮選精煤質量難以保證。對該過程實(shí)現自動控製,可以提高精煤產率、準確控製精煤灰分、節省浮選藥劑、改善工(gōng)作環境和降低工人的(de)勞動強度(dù)。
浮選自動加藥及乳化控製(zhì)係統對穩定浮選精煤灰分,提高藥劑分散度(dù)及顆粒接觸麵積起到了一定的(de)作(zuò)用,獲得了較好的經濟效益和社會效益,也是選煤廠實現人工智能控製的有效單元。
1 硬件構成
該係統設有(yǒu)自動控製櫃(guì),配(pèi)有工業控製計算機和礦漿濃度計、流量計、藥劑(jì)計量泵、藥劑乳化裝置等單元(yuán)組成,根據選(xuǎn)煤廠浮選工藝的設計,在操作麵板和工控機(jī)均設有起泡劑(jì)和捕收劑的設定旋鈕電位器,旋(xuán)鈕設定隻針對噸幹煤(méi)泥的藥比,且具有全部的手(shǒu)、自動操(cāo)作裝(zhuāng)置。儀表(biǎo)櫃內裝有(yǒu)流(liú)量計和濃度計等二次檢測(cè)儀表,乳(rǔ)化(huà)器的操(cāo)作及控製在裝置本身上。開關電源、隔離模塊、PLC 等安裝在操作台內部,為提高係統的可靠性,所有控製和信號線纜全部采用 RVVP - 銅芯聚(jù)氯乙烯絕緣屏蔽型護套軟電纜,該電纜外(wài)層有較密(mì)的銅網屏蔽,信號穩定可靠。
1. 1 PLC 可編程序控製器
係統控製(zhì)核心由西門子 S7 - 300 的 CPU 及模擬量(liàng)、數字(zì)量輸入∕輸出模塊組成,輸(shū)入∕輸出通道均采取(qǔ)光(guāng)電隔離等措施,大大提高了係統的抗幹擾性能,可穩定工作在較惡劣的生產(chǎn)環境中。軟件采用 SIEMENS STEP7 6. 0 編程,用戶界麵全部漢(hàn)化,各功能采用菜單提示,界麵友好(hǎo),易於操作。控(kòng)製(zhì)程序主要完(wán)成的功能(néng): 數據采集、數字濾波、控製模型(xíng)運(yùn)算(suàn)、PID 輸出、存貯、顯示生(shēng)產主(zhǔ)要工(gōng)藝(yì)參數及運行曆史曲線。呂家坨選煤廠采用 3 台礦漿預處理器、6 台 16 m3機械攪拌式浮選機,分兩期施工,在軟(ruǎn)件設計時采用兩台 PLC 並行運行方式,兩台控製櫃(guì)分別控製南(nán)北浮選係統和新係統,內部含有 SIEMENS S7 - 300 係列 PLC,ABB 變頻器。計算機組成網絡係統,與兩(liǎng)台 PLC 組成 MPI網絡,係統*大的優點是獨立運行能力強。對計量泵的控製是輸出動力電源,由變頻(pín)器直接接線到計量泵電動機。輸(shū)入信號(hào)是兩台流量計、兩台濃度(dù)計,是 4 ~ 20 mADC 信號。控製櫃采用(yòng) 380VAC 動力電源。
1. 2 管道式(shì)流量計
流量計一(yī)般采用電磁(cí)式結構,根據現場(chǎng)工藝狀況,分別在原礦漿管道和稀釋(shì)水管道上,根據管(guǎn)徑選用不同的規格,管徑一般在100 ~ 500 mm 之 間。本係統采用 LZD 一體防爆型管道式(shì)流量計,整體設計符合 GB 3836-2000 爆炸性氣體使用環境要求,儀器儀表特點為: **的單片機智能化管理,分流量段進行修正,確保(bǎo)流量計(jì)量的(de)準確性與穩定性; 傳感器測量管(guǎn)內無活動及阻流部件,因此無壓力損(sǔn)失,無阻塞; 合理選用襯裏材料及電*材料,可實(shí)現良好的耐腐蝕性和耐磨性; 測(cè)量不受液體的密度、粘度(dù)、溫度(dù)、壓力和(hé)電導率(lǜ)變(biàn)化的影響; 低頻矩形波勵磁,不受工頻及現場各種雜散幹擾的影響,工作穩定(dìng)可靠; 不(bú)受流體方向影響,正、反向均可(kě)準(zhǔn)確計量; 高阻快速響應電路,無(wú)失真采(cǎi)集微弱信號和快速反應流量變(biàn)化; 寬量程比 (0. 3 ~ 10 m /s),滿量程流速範圍寬; 具有小信號切(qiē)除功能,用戶(hù)可通過設置切除幹擾性小流量; 大屏幕多參數(shù)同步顯示,瞬時流量、流速(sù)、正負向累計總量以及報警提示等; 故障自診斷功能,當流量計工作異常時,測量界(jiè)麵顯示故障部位及(jí)報警; 紅外遙控功能、磁(cí)力感應式非接觸操作以及按鍵接觸操作,操作(zuò)多樣、方便。測量精度可達(dá) 1. 5% ,相(xiàng)對濕度在 5% ~ 95% 之(zhī)間。
安裝方向可垂直、水平、傾斜,但水平安裝時要求二電*的中心軸線處(chù)於水平狀(zhuàng)態,安裝應保(bǎo)證測(cè)量(liàng)管內能充滿介質,不能(néng)有不滿管現象(xiàng)或有大量氣泡通過傳感器。對於液固兩相(xiàng)介質,*好(hǎo)是垂(chuí)直安裝,流體自下而上流動。這樣既可避(bì)免固體顆粒在測量管中沉積(jī),又使襯裏的磨損均勻,延長使用壽命。為了避(bì)免在安裝後形成旋渦流,應保證(zhèng)連接管、密封件、接地環及(jí)感(gǎn)應器這四者同心連接,不(bú)要相互錯開。要求前置直(zhí)管段長為 5 倍管道內徑,後置直管段長為(wéi) 3 倍管道內徑。
1. 3 濃度計
濃度計一般分為同位素濃度(dù)計和雙膜盒差(chà)壓濃度計。雖然同位素濃(nóng)度計的測量精(jīng)度較高,但由於價格昂貴難(nán)於維護和管理,目前現場(chǎng)一般(bān)推薦使用雙膜盒式(shì)濃度計,該儀表安裝(zhuāng)容(róng)易、使用安全和(hé)易於管理,實踐證(zhèng)明這(zhè)種方式的濃度計也能滿足生產要求(qiú)。選煤廠浮選生產中,入浮濃度是(shì)一個重要參數,它直接關係到洗選效果與精煤產率。*佳入浮濃度由小浮選試驗得出,多數選煤廠(chǎng)*佳(jiā)入浮濃度在 80 ~ 120 g /L 之間。主要技術參數為: 測量精度為 0. 25% ,通(tōng)過儀表(biǎo)量程的遷(qiān)移,選取密度測量變化(huà)範(fàn)圍為 1 000 ~ 1 200 g /L 的上下限值,對應測量信號為 4 ~ 20 mA,實(shí)際誤差應在±0. 5 g /L。管徑範圍為 0 ~ 750 mm,環境溫(wēn)度為 - 10 ~ 50 ℃。
1. 4 變頻式藥(yào)劑計量泵
計量泵(bèng)在市場上有多種方式(shì),其流量調節基本(běn)有兩種: 一是調節泵(bèng)的柱塞行程長度; 二是采用變頻器改變電源頻率調節泵速,後者便於實現流量的控製和計算機管理。主要技術(shù)參數為: 測量精度(dù)為±1% ,測量範圍為(wéi) 0 ~ 300 L /h 可調(diào),環境(jìng)溫度為(wéi)- 10 ~ 50 ℃。
1. 5 單一藥劑乳化(huà)器
選煤廠浮選藥劑乳化裝置是將藥劑和水製(zhì)成乳化液,實現(xiàn)藥劑的合理使用,將對浮選效果和節約藥劑起到(dào)一(yī)定(dìng)的作用。在使用中可根據(jù)藥劑和水(shuǐ)的配製比例觀(guān)察藥劑的乳化效(xiào)果,通過乳化器操作箱(xiāng)內(nèi)的的電位器調整水泵(bèng)轉速(sù),即調整乳化壓力。自動加藥控製是根據入浮流量與入浮濃(nóng)度的檢測結果,控製起泡劑(jì)與捕收劑的加入。乳化器的工作(zuò)原理如圖 1 所示。
2 控製原理及功能
2. 1 藥劑自動添加(jiā)原理
藥劑添加是浮選生產(chǎn)中的重要環節,其添加量(liàng)的大(dà)小、準確與(yǔ)否和油醇配比等都直接影響產品的質量(liàng)、效果及經濟效(xiào)益。傳統浮選司(sī)機憑經驗調節油嘴(zuǐ)加藥,沒有做到定量,在流量、濃度、煤質發生變化(huà)時(shí),不能及時調節,產品質量難以保證,尾礦跑粗現象嚴重。

STD - Ⅲ型浮選工(gōng)藝參數自動測控係統通過雙膜盒差壓計測量原礦漿濃度; 采用管道式流量計測量原(yuán)礦漿流量,由 PLC 計算出入(rù)浮幹煤泥(ní)量和藥劑的(de)瞬時添加量,用變頻式計量泵完成浮選藥(yào)劑的添加。通過上位機還可以打印小時、班、天及(jí)月的運行數據,更加有利於生產管理及技(jì)術分析,藥劑自動原理如圖 2 所示,k1、k2、k3 是計算修正參數。以 PID 算法(fǎ)為核心,通過優化控製程序計算(suàn)出藥劑給定量,在捕收劑和起泡劑管(guǎn)道上分別安裝藥劑測量裝置,用於檢測藥劑的添加量。當藥劑測(cè)量值小於藥劑給定(dìng)量時,PID 輸(shū)出(chū)增大,反(fǎn)之則減小(xiǎo)。加藥泵變頻器控製原理如圖 3 所示。

2. 2 改變藥強控製浮選精煤灰分
在控製係統中,通(tōng)過對入浮礦漿的流量、濃度檢測(cè),計算出入浮的煤泥量,根據人工設定的藥(yào)劑加入量/噸煤泥,計(jì)算出起泡劑和(hé)捕收劑的加入量,然後(hòu)通過在線乳化,分(fèn)別送到礦漿預處(chù)理器和浮選機各室。調節藥強旋鈕可以改變噸煤耗油量,這樣選煤廠(chǎng)可根據客戶要求(qiú),方便生(shēng)產(chǎn)出不同灰分等級的浮選精煤產品。
2. 3 乳化(huà)器構成及操作(zuò)
射(shè)流泵可產生一定壓力,通過文李氏管將藥劑吸入,並和水形成乳化液(yè)。
電氣操作箱(xiāng)通過(guò)對電機頻率的調(diào)整(zhěng)可使射流泵改(gǎi)變供水壓力,即達到調整乳化效果。操作箱上有啟動、停止按鈕,可控製射流泵的運行,操作箱內部有一個(gè)電位器,可用來調節射流泵電機的轉速,即調節射流泵產生的水(shuǐ)壓力,可通過乳化器上的壓力表觀察,一般壓力調節到 0. 25 ~ 0. 4 MPa 之間即可,在變頻器的小顯示屏上可查看運轉速(sù)度,電機電流等參數。
在(zài)乳化裝置的進水管處應安裝有閥門,工作(zuò)前將該(gāi)進水閥們打開,然後開(kāi)啟操作箱(xiāng)的啟動按鈕,注意觀察供水壓力,通常在(zài) 0. 25 ~ 0. 5 MPa 範圍內調整 (注意觀察乳化效果) 調整(zhěng)射流泵壓力。該裝置停止時,按操作箱上的(de)停止按鈕,關閉進水閥門。
係(xì)統的控製櫃、操作台和現場儀(yí)表(biǎo)在布線時,要信號線與動力線嚴格分(fèn)開,無法分開的地方控製(zhì)線要求穿管,以防動力電源幹擾(rǎo)控製信號。

2. 4 參數設定操作(zuò)
係統具有電腦操作和控(kòng)製櫃手動操(cāo)作,而電腦操作又有手動和(hé)自動兩種方式,在自動狀態下有測量參數的實際值(zhí)和人工給定值得選擇。手動運行是通過拖(tuō)動鼠標條改變藥劑量的添(tiān)加。選擇自(zì)動時係統是根據流量、濃度、起(qǐ)泡劑設定、捕收劑設定,自動確定藥劑(jì)的加(jiā)入量,此時手動拖動鼠標條是沒用的。藥(yào)劑比是由捕收劑除(chú)起泡劑運算所得(dé),在自動(dòng)運行時,需**調整起泡劑(jì)設定和捕收劑設(shè)定(dìng)。
3 結語
以呂(lǚ)家坨選煤廠應用前後的對比,在正(zhèng)確使用的情況下,除穩定產品煤質量、縮小精煤灰分(fèn)區間外,回收(shōu) 率 可 提 高(gāo) 1 ~ 1. 5 個 百 分(fèn) 點,以 選 煤 廠(3. 0 Mt /a) 年處理60 萬 t 浮選煤泥計算,可多產出(chū)商品煤 0. 6 ~0. 9 萬 t ,按噸精煤中煤差價 500 元計(jì)算,可增加收入300 ~450 萬(wàn)元 ; 另外還使浮選藥劑的消耗(hào)下降了 10 ~15 個百分點,節省藥(yào)劑 180 ~ 270萬元。浮選自(zì)動加藥(yào)及乳化控製係統實現了浮選生產過程中參數的精確實時(shí)檢測、內部(bù)數據(jù)浮點(diǎn)運算及精準的藥劑加入量(liàng)自動(dòng)控製,實時在線的(de)藥劑乳化及加入(rù),降低浮選藥劑消耗、穩定了浮選精煤灰分、提高了浮選精煤產率、減輕了工人勞動強度(dù)。該係統通過多種網絡接口可實現與全廠自動化係統的數據共享,下一步可結合浮選精煤(méi)灰分和尾礦灰分的測量,采用大數據(jù)處理技術構建浮選灰分智能控製閉環,實現浮選精煤灰分的在線測控,對提高選(xuǎn)煤廠的運行(háng)質量和經濟效(xiào)益有較大的意義。
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浮(fú)選是洗(xǐ)選 < 0. 5 mm 煤泥*有效的方法,利用浮選可以降(jiàng)低煤泥的灰分和硫分。在我國,煤(méi)泥(ní)浮選的(de)處理量一般占全部入(rù)選量的 20% 左右。因 此,在煤炭潔淨生產中,強化、優(yōu)化浮選過程是一個十分重(chóng)要的環節(jiē)。傳(chuán)統的浮選生(shēng)產都是依靠浮選司機經驗操作,生產效(xiào)率較低,一些主要工藝參數,如(rú)礦漿流量、礦漿(jiāng)濃度、藥劑添加、尾礦灰分等都沒有做到實時定量。人工(gōng)操作相對於自動加藥和乳化(huà)作業既不準確也不及時,造成(chéng)浮(fú)選成本高、效率低,浮選精煤質量難以保證。對該過程實(shí)現自動控製,可以提高精煤產率、準確控製精煤灰分、節省浮選藥劑、改善工(gōng)作環境和降低工人的(de)勞動強度(dù)。
浮選自動加藥及乳化控製(zhì)係統對穩定浮選精煤灰分,提高藥劑分散度(dù)及顆粒接觸麵積起到了一定的(de)作(zuò)用,獲得了較好的經濟效益和社會效益,也是選煤廠實現人工智能控製的有效單元。
1 硬件構成
該係統設有(yǒu)自動控製櫃(guì),配(pèi)有工業控製計算機和礦漿濃度計、流量計、藥劑(jì)計量泵、藥劑乳化裝置等單元(yuán)組成,根據選(xuǎn)煤廠浮選工藝的設計,在操作麵板和工控機(jī)均設有起泡劑(jì)和捕收劑的設定旋鈕電位器,旋(xuán)鈕設定隻針對噸幹煤(méi)泥的藥比,且具有全部的手(shǒu)、自動操(cāo)作裝(zhuāng)置。儀表(biǎo)櫃內裝有(yǒu)流(liú)量計和濃度計等二次檢測(cè)儀表,乳(rǔ)化(huà)器的操(cāo)作及控製在裝置本身上。開關電源、隔離模塊、PLC 等安裝在操作台內部,為提高係統的可靠性,所有控製和信號線纜全部采用 RVVP - 銅芯聚(jù)氯乙烯絕緣屏蔽型護套軟電纜,該電纜外(wài)層有較密(mì)的銅網屏蔽,信號穩定可靠。
1. 1 PLC 可編程序控製器
係統控製(zhì)核心由西門子 S7 - 300 的 CPU 及模擬量(liàng)、數字(zì)量輸入∕輸出模塊組成,輸(shū)入∕輸出通道均采取(qǔ)光(guāng)電隔離等措施,大大提高了係統的抗幹擾性能,可穩定工作在較惡劣的生產(chǎn)環境中。軟件采用 SIEMENS STEP7 6. 0 編程,用戶界麵全部漢(hàn)化,各功能采用菜單提示,界麵友好(hǎo),易於操作。控(kòng)製(zhì)程序主要完(wán)成的功能(néng): 數據采集、數字濾波、控製模型(xíng)運(yùn)算(suàn)、PID 輸出、存貯、顯示生(shēng)產主(zhǔ)要工(gōng)藝(yì)參數及運行曆史曲線。呂家坨選煤廠采用 3 台礦漿預處理器、6 台 16 m3機械攪拌式浮選機,分兩期施工,在軟(ruǎn)件設計時采用兩台 PLC 並行運行方式,兩台控製櫃(guì)分別控製南(nán)北浮選係統和新係統,內部含有 SIEMENS S7 - 300 係列 PLC,ABB 變頻器。計算機組成網絡係統,與兩(liǎng)台 PLC 組成 MPI網絡,係統*大的優點是獨立運行能力強。對計量泵的控製是輸出動力電源,由變頻(pín)器直接接線到計量泵電動機。輸(shū)入信號(hào)是兩台流量計、兩台濃度(dù)計,是 4 ~ 20 mADC 信號。控製櫃采用(yòng) 380VAC 動力電源。
1. 2 管道式(shì)流量計
流量計一(yī)般采用電磁(cí)式結構,根據現場(chǎng)工藝狀況,分別在原礦漿管道和稀釋(shì)水管道上,根據管(guǎn)徑選用不同的規格,管徑一般在100 ~ 500 mm 之 間。本係統采用 LZD 一體防爆型管道式(shì)流量計,整體設計符合 GB 3836-2000 爆炸性氣體使用環境要求,儀器儀表特點為: **的單片機智能化管理,分流量段進行修正,確保(bǎo)流量計(jì)量的(de)準確性與穩定性; 傳感器測量管(guǎn)內無活動及阻流部件,因此無壓力損(sǔn)失,無阻塞; 合理選用襯裏材料及電*材料,可實(shí)現良好的耐腐蝕性和耐磨性; 測(cè)量不受液體的密度、粘度(dù)、溫度(dù)、壓力和(hé)電導率(lǜ)變(biàn)化的影響; 低頻矩形波勵磁,不受工頻及現場各種雜散幹擾的影響,工作穩定(dìng)可靠; 不(bú)受流體方向影響,正、反向均可(kě)準(zhǔn)確計量; 高阻快速響應電路,無(wú)失真采(cǎi)集微弱信號和快速反應流量變(biàn)化; 寬量程比 (0. 3 ~ 10 m /s),滿量程流速範圍寬; 具有小信號切(qiē)除功能,用戶(hù)可通過設置切除幹擾性小流量; 大屏幕多參數(shù)同步顯示,瞬時流量、流速(sù)、正負向累計總量以及報警提示等; 故障自診斷功能,當流量計工作異常時,測量界(jiè)麵顯示故障部位及(jí)報警; 紅外遙控功能、磁(cí)力感應式非接觸操作以及按鍵接觸操作,操作(zuò)多樣、方便。測量精度可達(dá) 1. 5% ,相(xiàng)對濕度在 5% ~ 95% 之(zhī)間。
安裝方向可垂直、水平、傾斜,但水平安裝時要求二電*的中心軸線處(chù)於水平狀(zhuàng)態,安裝應保(bǎo)證測(cè)量(liàng)管內能充滿介質,不能(néng)有不滿管現象(xiàng)或有大量氣泡通過傳感器。對於液固兩相(xiàng)介質,*好(hǎo)是垂(chuí)直安裝,流體自下而上流動。這樣既可避(bì)免固體顆粒在測量管中沉積(jī),又使襯裏的磨損均勻,延長使用壽命。為了避(bì)免在安裝後形成旋渦流,應保證(zhèng)連接管、密封件、接地環及(jí)感(gǎn)應器這四者同心連接,不(bú)要相互錯開。要求前置直(zhí)管段長為 5 倍管道內徑,後置直管段長為(wéi) 3 倍管道內徑。
1. 3 濃度計
濃度計一般分為同位素濃度(dù)計和雙膜盒差(chà)壓濃度計。雖然同位素濃(nóng)度計的測量精(jīng)度較高,但由於價格昂貴難(nán)於維護和管理,目前現場(chǎng)一般(bān)推薦使用雙膜盒式(shì)濃度計,該儀表安裝(zhuāng)容(róng)易、使用安全和(hé)易於管理,實踐證(zhèng)明這(zhè)種方式的濃度計也能滿足生產要求(qiú)。選煤廠浮選生產中,入浮濃度是(shì)一個重要參數,它直接關係到洗選效果與精煤產率。*佳入浮濃度由小浮選試驗得出,多數選煤廠(chǎng)*佳(jiā)入浮濃度在 80 ~ 120 g /L 之間。主要技術參數為: 測量精度為 0. 25% ,通(tōng)過儀表(biǎo)量程的遷(qiān)移,選取密度測量變化(huà)範(fàn)圍為 1 000 ~ 1 200 g /L 的上下限值,對應測量信號為 4 ~ 20 mA,實(shí)際誤差應在±0. 5 g /L。管徑範圍為 0 ~ 750 mm,環境溫(wēn)度為 - 10 ~ 50 ℃。
1. 4 變頻式藥(yào)劑計量泵
計量泵(bèng)在市場上有多種方式(shì),其流量調節基本(běn)有兩種: 一是調節泵(bèng)的柱塞行程長度; 二是采用變頻器改變電源頻率調節泵速,後者便於實現流量的控製和計算機管理。主要技術(shù)參數為: 測量精度(dù)為±1% ,測量範圍為(wéi) 0 ~ 300 L /h 可調(diào),環境(jìng)溫度為(wéi)- 10 ~ 50 ℃。
1. 5 單一藥劑乳化(huà)器
選煤廠浮選藥劑乳化裝置是將藥劑和水製(zhì)成乳化液,實現(xiàn)藥劑的合理使用,將對浮選效果和節約藥劑起到(dào)一(yī)定(dìng)的作用。在使用中可根據(jù)藥劑和水(shuǐ)的配製比例觀(guān)察藥劑的乳化效(xiào)果,通過乳化器操作箱(xiāng)內(nèi)的的電位器調整水泵(bèng)轉速(sù),即調整乳化壓力。自動加藥控製是根據入浮流量與入浮濃(nóng)度的檢測結果,控製起泡劑(jì)與捕收劑的加入。乳化器的工作(zuò)原理如圖 1 所示。
2 控製原理及功能
2. 1 藥劑自動添加(jiā)原理
藥劑添加是浮選生產(chǎn)中的重要環節,其添加量(liàng)的大(dà)小、準確與(yǔ)否和油醇配比等都直接影響產品的質量(liàng)、效果及經濟效(xiào)益。傳統浮選司(sī)機憑經驗調節油嘴(zuǐ)加藥,沒有做到定量,在流量、濃度、煤質發生變化(huà)時(shí),不能及時調節,產品質量難以保證,尾礦跑粗現象嚴重。

STD - Ⅲ型浮選工(gōng)藝參數自動測控係統通過雙膜盒差壓計測量原礦漿濃度; 采用管道式流量計測量原(yuán)礦漿流量,由 PLC 計算出入(rù)浮幹煤泥(ní)量和藥劑的(de)瞬時添加量,用變頻式計量泵完成浮選藥(yào)劑的添加。通過上位機還可以打印小時、班、天及(jí)月的運行數據,更加有利於生產管理及技(jì)術分析,藥劑自動原理如圖 2 所示,k1、k2、k3 是計算修正參數。以 PID 算法(fǎ)為核心,通過優化控製程序計算(suàn)出藥劑給定量,在捕收劑和起泡劑管(guǎn)道上分別安裝藥劑測量裝置,用於檢測藥劑的添加量。當藥劑測(cè)量值小於藥劑給定(dìng)量時,PID 輸(shū)出(chū)增大,反(fǎn)之則減小(xiǎo)。加藥泵變頻器控製原理如圖 3 所示。

2. 2 改變藥強控製浮選精煤灰分
在控製係統中,通(tōng)過對入浮礦漿的流量、濃度檢測(cè),計算出入浮的煤泥量,根據人工設定的藥(yào)劑加入量/噸煤泥,計(jì)算出起泡劑和(hé)捕收劑的加入量,然後(hòu)通過在線乳化,分(fèn)別送到礦漿預處(chù)理器和浮選機各室。調節藥強旋鈕可以改變噸煤耗油量,這樣選煤廠(chǎng)可根據客戶要求(qiú),方便生(shēng)產(chǎn)出不同灰分等級的浮選精煤產品。
2. 3 乳化(huà)器構成及操作(zuò)
射(shè)流泵可產生一定壓力,通過文李氏管將藥劑吸入,並和水形成乳化液(yè)。
電氣操作箱(xiāng)通過(guò)對電機頻率的調(diào)整(zhěng)可使射流泵改(gǎi)變供水壓力,即達到調整乳化效果。操作箱上有啟動、停止按鈕,可控製射流泵的運行,操作箱內部有一個(gè)電位器,可用來調節射流泵電機的轉速,即調節射流泵產生的水(shuǐ)壓力,可通過乳化器上的壓力表觀察,一般壓力調節到 0. 25 ~ 0. 4 MPa 之間即可,在變頻器的小顯示屏上可查看運轉速(sù)度,電機電流等參數。
在(zài)乳化裝置的進水管處應安裝有閥門,工作(zuò)前將該(gāi)進水閥們打開,然後開(kāi)啟操作箱(xiāng)的啟動按鈕,注意觀察供水壓力,通常在(zài) 0. 25 ~ 0. 5 MPa 範圍內調整 (注意觀察乳化效果) 調整(zhěng)射流泵壓力。該裝置停止時,按操作箱上的(de)停止按鈕,關閉進水閥門。
係(xì)統的控製櫃、操作台和現場儀(yí)表(biǎo)在布線時,要信號線與動力線嚴格分(fèn)開,無法分開的地方控製(zhì)線要求穿管,以防動力電源幹擾(rǎo)控製信號。

2. 4 參數設定操作(zuò)
係統具有電腦操作和控(kòng)製櫃手動操(cāo)作,而電腦操作又有手動和(hé)自動兩種方式,在自動狀態下有測量參數的實際值(zhí)和人工給定值得選擇。手動運行是通過拖(tuō)動鼠標條改變藥劑量的添(tiān)加。選擇自(zì)動時係統是根據流量、濃度、起(qǐ)泡劑設定、捕收劑設定,自動確定藥劑(jì)的加(jiā)入量,此時手動拖動鼠標條是沒用的。藥(yào)劑比是由捕收劑除(chú)起泡劑運算所得(dé),在自動(dòng)運行時,需**調整起泡劑(jì)設定和捕收劑設(shè)定(dìng)。
3 結語
以呂(lǚ)家坨選煤廠應用前後的對比,在正(zhèng)確使用的情況下,除穩定產品煤質量、縮小精煤灰分(fèn)區間外,回收(shōu) 率 可 提 高(gāo) 1 ~ 1. 5 個 百 分(fèn) 點,以 選 煤 廠(3. 0 Mt /a) 年處理60 萬 t 浮選煤泥計算,可多產出(chū)商品煤 0. 6 ~0. 9 萬 t ,按噸精煤中煤差價 500 元計(jì)算,可增加收入300 ~450 萬(wàn)元 ; 另外還使浮選藥劑的消耗(hào)下降了 10 ~15 個百分點,節省藥(yào)劑 180 ~ 270萬元。浮選自(zì)動加藥(yào)及乳化控製係統實現了浮選生產過程中參數的精確實時(shí)檢測、內部(bù)數據(jù)浮點(diǎn)運算及精準的藥劑加入量(liàng)自動(dòng)控製,實時在線的(de)藥劑乳化及加入(rù),降低浮選藥劑消耗、穩定了浮選精煤灰分、提高了浮選精煤產率、減輕了工人勞動強度(dù)。該係統通過多種網絡接口可實現與全廠自動化係統的數據共享,下一步可結合浮選精煤(méi)灰分和尾礦灰分的測量,采用大數據(jù)處理技術構建浮選灰分智能控製閉環,實現浮選精煤灰分的在線測控,對提高選(xuǎn)煤廠的運行(háng)質量和經濟效(xiào)益有較大的意義。
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