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關於熱(rè)式氣體流量計在脫(tuō)硝采樣係統改造與優化中的應用

點擊次數:2115 發布時間:2021-01-25 16:18:39
摘要:簡要概述中電投寧夏臨河電廠的脫硝(xiāo)係統流程,總結在脫硝采樣係統優(yōu)化(huà)改造之(zhī)前存在的問題,並分(fèn)析原因(yīn),提出針對性的措施,以解決脫硝(xiāo)存在(zài)的主要缺陷,確保脫硝(xiāo)係統能夠穩定可靠地運行,提高電廠的經濟性以及達(dá)到**的節能環保要求(qiú)。
1 研究背景
臨河發(fā)電廠一期為 2×熱式氣體流量計,1 號、2 號(hào)熱式氣體流量計分別於 2011 年 6 月 12 日、7 月 2 日完成 168 小時試運行 , 投產發電。其中 1 號、2 號熱式氣體流量計分別(bié)於 2014 年 05 月、06 月投入脫硝係統,並使用目前使用較廣泛的選擇性催化還原技術,簡稱 SCR。係統自投運以來,由北(běi)京中電興業有限公司設計生產的脫硝采樣器暴露出的問題較多,特別是在該係統投運之初,脫硝 CEMS 係統(tǒng)的故(gù)障率較高,嚴重影(yǐng)響了整套脫硝係(xì)統的安全運行,後來幾經分析和調研,並(bìng)逐一改進,故障(zhàng)發生率穩步下降,取得了明顯的效(xiào)果(guǒ)。
1.1 脫硝采樣係(xì)統簡介
CEMS(Continuous Emission Monitoring System) 即連續煙氣監測係統,本廠(chǎng)使用直接抽取采樣法進行測量。其工作原理:被分析的煙氣經過探(tàn)頭後(hòu),被(bèi)該探頭內裝的燒結濾芯所(suǒ)過濾;樣氣過濾後成(chéng)為較純淨的氣體,經過電(diàn)伴熱管線進入冷凝器除水、二次過濾後好終到達分析儀表。取樣探頭帶有電加熱器(qì),從取樣(yàng)探頭出口到(dào)分析儀(yí)表櫃入口的取樣(yàng)管采用電加熱取樣管,可將被分析(xī)氣體加熱到 90 ~ 120℃,從而避免煙氣中所含水分在輸(shū)運過程中(zhōng)冷凝或結凍(dòng),確保(bǎo)易(yì)溶於水的氣(qì)體組份(fèn)的分析精度。本廠脫硝 CEMS 係統設備由北京(jīng)中電興業公司提供,其中分析儀為 ABB AO2020 Uras14 型紅(hóng)外分(fèn)析(xī)儀,每台鍋爐(lú)各設兩套,分為 A、B 側。其中,入口為一根取樣管線,用於測(cè)量煙氣 ** 含(hán)量,出口為一條取樣管線,用於測量煙(yān)氣中 **、O2 含量,**x 的值由 ** 乘以經驗值(zhí)換算而來。
1.2 脫硝采樣係統改造背景
**頒布的新標準中關於(yú)氮氧(yǎng)化物( **x )的排放質量濃(nóng)度的限值為 100 mg /m 3 ,且要求到 2015 年國內已運行和新建火電熱式(shì)氣(qì)體流量計要(yào)全部安裝煙氣脫硝設施。隨著環保新標準的實施,火力發電廠鍋爐減排壓力越來越大,脫硝作為(wéi)減少(shǎo) **x 排放(fàng)的主要手段,成為“十二五”期間火電企業麵臨的(de)*要任務 ,隨著節能環保的要求越(yuè)來越高,**x 測量精準程度的(de)要求也越(yuè)來越高 。本廠自脫硝(xiāo)投運以來一直存(cún)在 **x 測量不準確、不穩定的問題,導致供(gòng)氨調門無法投自動,嚴重影響(xiǎng)到 **x 排放的穩(wěn)定性(xìng),嚴(yán)重違背了節能環保的理念。
1.3 N O x 測量不準原因分析及解決辦法

2 脫硝采(cǎi)樣係(xì)統改造與優化
2.1 采樣管線過(guò)濾環節的優化
在投運之初(chū),1B 出口每次在(zài)反吹結束(shù)時取樣管(guǎn)線存在憋(biē)壓現(xiàn)象,導致蠕動泵出口橡膠管瞬間(jiān)膨脹,加速了橡膠管的老化程度,需要經常更換橡膠管。經多方查找,反(fǎn)複(fù)驗證確認(rèn),發現問題出(chū)現在燒(shāo)結濾芯(xīn)上(shàng)。因中電(diàn)興業公司提(tí)供的燒結濾芯較小且過濾效果差,容易積(jī)灰堵塞,造成煙氣的通透性較差,以及取樣探頭處(chù)容易板結,從而造(zào)成取樣流量始終偏低,由此造成反吹(chuī)時(shí)管線存在憋壓現象。所以聯係了中電興業公司專門定做了過濾效果好的大號濾芯,這樣在源頭上就能過濾掉大部分的煙(yān)氣灰塵,並更換了測量氣室入口清潔過濾器,在浮子流量計出口與分析儀表入口之間加裝了阻水半透膜,有效防止了氣室再次(cì)進水進灰被(bèi)汙染,好後將原來已經汙染的氣室更換掉。
2.2 更換冷凝器
由於以前的冷凝器雙進雙出是集成在一根冷凝罐上,冷凝效果不是很理想,蠕動泵(bèng)出口很少有冷凝水排出,冷凝罐出力差。經多方考察取證,決定選用雙級冷(lěng)凝罐,冷凝罐為單好分開的兩個,經實際(jì)使用驗證後,能夠達到所需要的冷凝效果。
3 改造優化後的效果
在改造優化之前(qián),出入口 4 個測(cè)點經常存在測量偏小或者壞點的現象,熱控人員需要花費大量的(de)時間和(hé)精(jīng)力去處理缺陷,*大地增加了重複(fù)的工作量(liàng),每個月脫硝的缺陷幾乎占到總缺陷(xiàn)數的 25%。經過此次 #1 熱(rè)式氣體(tǐ)流量計的脫硝采樣係統的改造(zào)優(yōu)化後,** 示值穩定可靠(圖 1),噴氨調門可以投入自(zì)動,提升了本廠的自(zì)動投入率,減(jiǎn)輕了運行的監盤壓力,並且幾乎沒(méi)有缺陷,減少了熱控維護人員的工作量。

4 結語
經過對本廠(chǎng)脫硝采樣管路的優化(huà)改造,主要取得了以下成果:一是減少了脫(tuō)硝(xiāo) CEMS 係統的(de)維護工作量,降低了熱控維護人員的勞動強度,*大地降(jiàng)低了維護費用,在改造優化之前,由於管線(xiàn)過濾效果(guǒ)差,平均每(měi)個(gè)月就需要清(qīng)洗一次采樣泵,每季度更換一次采樣泵(bèng),改造優化後采樣泵均能使用到其平均壽命(9 個月(yuè)),**一項(xiàng)每年可(kě)為公司節約 4.3 萬元。二是徹底根治了 **x 長期測量不準,*大地提高了 **x測量的精確性。三是可以使噴氨調門投自動,使出口 **x 的值保持在理想範圍內(nèi),降低了運行(háng)人員的監盤強度。四是提高了噴氨的經濟性(xìng),在保(bǎo)證煙囪出口 **x 不超標的前提下,減少了噴氨量,降低了氨逃逸率,預防(fáng)了(le)因噴氨量過多(duō)而產生(shēng)的亞(yà)硫酸氨銨鹽堵塞空氣預熱(rè)器受熱(rè)麵(miàn),進而引起引風機的喘振,危及熱式氣(qì)體流量計運行安全。

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