煙(yān)氣流量計(jì)在電廠脫硝係統蒸汽耗量過(guò)大問題中的分析
點擊次數:2146 發布時間:2021-01-08 05:55:06
某電廠為2×600MW 燃煤汽輪發電機組,鍋爐采用哈爾濱鍋爐廠生(shēng)產的亞臨界控製循環(huán)汽包爐鍋爐,分別於2001年12月(yuè)和2002年6月投產發電(diàn)。脫硝係統還原劑液氨改尿素於2018年完(wán)成,現已投運(yùn)1a 以上。
脫(tuō)硝係統(tǒng)改造(zào)完成正常投運後,PLC 控製係統畫麵(miàn)顯示輔汽蒸汽耗量瞬時值為(wéi)8.286 t/h,冷再(zài)蒸汽(qì)耗量(liàng)瞬時值為4t/h,除鹽水日耗量為70t,遠遠超過設計(jì)值。設(shè)計輔汽瞬時*大耗量為3.7t/h,正常耗(hào)量為1.3t/h ;設計冷再蒸汽瞬時*大耗量為5t/h,正常(cháng)耗量為3t/h,除鹽(yán)水*大值為30t/d。對此,從設備耗汽、設備安裝、耗水量三方(fāng)麵進(jìn)行計算分析。
1 脫(tuō)硝(xiāo)係統中用(yòng)汽設備耗量分(fèn)析
此電廠脫硝係統采用尿素水(shuǐ)解製氨,脫硝裝置的尿素消(xiāo)耗量全廠2台爐總(zǒng)尿素消耗量約為1 116kg/h,配製尿素溶液時,將(jiāng)儲存於尿素儲存(cún)間的袋裝尿素人工拆(chāi)包(bāo),拆包(bāo)後的尿素經(jīng)鬥提機輸送到溶解罐裏。用去(qù)離子水經蒸汽加熱將幹尿素溶解成40%~50% 質量濃度的尿素溶液,再通過尿素溶液混合泵輸送到尿素溶(róng)液(yè)儲罐,加熱蒸汽的疏水回(huí)收至疏水箱。
尿素溶液儲存罐(guàn)裏的尿素溶液利用蒸汽加熱對(duì)其進(jìn)行保溫,溫度維持(chí)在30~50℃。溶(róng)液罐裏的尿素溶液通過溶液輸送泵持續送(sòng)至水解反應器,進行水解產生(shēng)氨氣(qì)。水解產生的含氨氣流經流量調節模塊分配後進入氨空(kōng)氣混合器被熱的稀(xī)釋空氣稀釋(shì)後,產生濃度小於5% 的氨氣進入氨氣-煙(yān)氣混合係統,並由氨噴射係統噴入煙(yān)道。
1)除鹽(yán)水係統用汽量分析
該電廠設置了1個10m 3 緩衝除鹽水箱,除鹽水分別從兩台機組除鹽水母管引至尿素區(qū),兩根除(chú)鹽水輸送管道均設置了蒸汽伴熱,此部分伴熱量約0.4t/h,每天使用約0.5h,蒸汽來自機組的(de)輔助蒸汽。
2)尿素(sù)溶解係(xì)統用氣量分析
該電廠設置1隻尿素溶解罐,溶解罐有效容積為(wéi)55m 3 ,在溶解罐(guàn)中,用(yòng)除鹽水和幹(gàn)尿素配置製成50% 的尿素溶液。當尿素溶液(yè)溫度(dù)過低時,蒸(zhēng)汽加熱係統啟動提(tí)供製備飽和尿素溶液所需熱(rè)量。經(jīng)計算溶解時(shí)該係統*大蒸汽耗(hào)量(liàng)為2.0t/h,每天使用(yòng)1~2h,蒸汽來自機組(zǔ)的(de)輔助蒸汽。
3)尿素溶液儲存係統用氣量分析
該電廠設置了2隻尿素溶液儲罐,每隻有效容(róng)積為185m 3 ,兩隻儲(chǔ)罐長期儲存尿素溶液,保持溶液溫度(dù)在30~50℃,使(shǐ)用蒸汽進(jìn)行加熱,控(kòng)製其溫度。經計算儲存係統升溫時蒸汽耗量為0.7t/h,蒸汽來自機組的輔助蒸汽(qì)。
4)尿素水解反應器係統用汽(qì)量分析
該電廠設置2台水解器,每台水解器的容量為2台機組BMCR 工況下全部供氨量(liàng)。采取一運一備運行模式,尿素溶液尿素水解(jiě)反應(yīng)器(qì)內發生化(huà)學反應(yīng),氣液兩相平(píng)衡體係的壓力為(wéi)0.4~0.6MPa,溫度為130~160℃。所需要的熱量完(wán)全由飽和蒸汽提供,飽和蒸汽(qì)不與尿素溶液混合,通過盤(pán)管回(huí)流,冷凝(níng)水由疏水箱回收。當兩(liǎng)台(tái)水解反應器全部滿負荷運行時,此時蒸汽*大耗量(liàng)為2.8t/h,蒸汽取自機組(zǔ)的再熱蒸汽冷段。
5)稀釋風係統用汽量分析
該電廠的(de)稀釋風采用蒸(zhēng)汽冷風的方式,共設置4台風機,流量8 400m 3 /h。經核算(suàn)每台機組的蒸汽(qì)耗量為1.0t/h,兩台機組稀釋(shì)風用汽量總計2.0t/h,蒸汽取自機組的再熱(rè)蒸汽冷段。
6)氨氣係統用汽量(liàng)分析
兩台水解器出口的氨氣管道匯合成一根母管,*後輸送至兩台機組的 SCR 區,氨氣管道采用蒸汽(qì)伴熱,不同規(guī)格的管線(xiàn)總長為(wéi)390m,蒸汽耗量(liàng)約為1.0t/h,蒸汽來自(zì)機組的輔助蒸汽(qì)。
2、脫硝係統中蒸汽流量測量裝置分(fèn)析
1)輔助蒸汽測量流量計
因除(chú)鹽水伴熱和(hé)溶解罐加熱不在同一時(shí)間使用,根據設備用汽分析可得出 :輔汽*端瞬(shùn)時*大(dà)耗量為3.7t/h,正常耗量的平均值為1.3t/h。輔汽的(de)*高參數為1.0MPa,270℃,電廠選用金(jīn)湖(hú)69久久精品无码一区二区儀(yí)表(biǎo)有限公司生產的煙氣流量計測量輔(fǔ)助(zhù)蒸汽流量,流量計的量程為5t/h,自帶溫壓補償,滿足測量要求。

根據圖1渦街流量安裝要求示意圖及廠家的設備說明書(shū)要(yào)求,流量計上(shàng)遊的直管段長(zhǎng)度(dù)至少為20D≈1 600mm,下遊的直管段至少在5D≈400mm,D=80mm 為管道(dào)直徑。圖2為現場安裝圖,流量計上遊僅為600mm <1 600mm,此流量計安裝位置有誤,對測量(liàng)值有一定的影響,造成測量(liàng)偏差,需調整流量計的安裝位置。
通過圖3可以看出,PLC 上輔汽測量用的煙氣流量計的量程設置為30t/h,現場設備量程實際為5t/h,兩者嚴(yán)重不符,因此測量值8.286t/h 為錯誤值,需要對程序進行修改。

2)冷再蒸汽測量流量計
根據設備用汽分析可得出 :冷再蒸汽瞬時*大耗量為4.8t/h。輔汽(qì)的(de)*高參數(shù)為4.02MPa、330℃,煙氣流量計廠家與輔助蒸汽流量計一致,流量計的(de)量(liàng)程為(wéi)6t/h,自帶溫壓補償,滿足測量要求。
根據圖(tú)1渦街流(liú)量安裝要求示意圖及廠家的設備說(shuō)明書要(yào)求,流(liú)量計上遊的直管段長(zhǎng)度至少為20D≈1 300mm,下遊的直管段至少在5D≈325mm,D=65mm 為管道直徑(jìng)。圖4為冷再蒸汽流量計現場安裝圖,流量計上遊僅為950mm<1600mm,此流量計安裝位置有誤,對測量值有一定的影響,造成測量偏差,需調整流量計的安裝位置。

通過圖3 PLC 流量計監測(cè)畫麵可以看出(chū),PLC 上輔汽測量用的煙(yān)氣流量計的量(liàng)程設置(zhì)為30t/h,現場設備量程實際為6t/h,兩者嚴重不符,因此測量值4t/h 為錯(cuò)誤值(zhí)(單台機組運行),需要對(duì)程(chéng)序進行修改(gǎi)。
3、耗(hào)水量分析
單台機組脫硝係統運行期間,電廠提供的(de)補水增加量約為70t/d,其中脫硝係統的耗水量如圖5。

從圖5可以看出,脫硝係統(tǒng)所(suǒ)使用的冷再蒸(zhēng)汽和輔助蒸汽換熱後(hòu)全部冷凝為疏水,供水解(jiě)器的蒸(zhēng)汽和部分伴熱加(jiā)熱的蒸汽回收至脫硝係(xì)統的疏水箱,部分伴(bàn)熱蒸(zhēng)汽(qì)疏(shū)水直接(jiē)排放至機組排水槽,未進行回收(shōu)。疏水箱的水一部分被脫硝係統利用,另一部分排放至機組800m 3 水箱,未(wèi)進行回收(shōu)。下麵結合耗水量對蒸汽耗量進(jìn)行判斷 :
1)係統溶解尿素蒸汽用(yòng)量按設計值為1.3t/h,單台機組每天用量約15.0t。此部分水耗量(liàng)*終噴入煙道中,*終(zhōng)未回收(shōu),不計入補水中。根據現場收集到的情況,每次溶解時大約使用10t 左右疏水和5t 左右除鹽水。
2)疏水箱中多餘的疏水排放(fàng)至800m 3 水箱,根據現場(chǎng)提供資料,疏水箱每天排放一次,排(pái)放量約20t,*終(zhōng)未回收,不計入補水(shuǐ)中。
3)單台換熱器疏水1.0t/h,單台機組每天24t,排至凝汽(qì)器疏水擴容器,*終回收,計入補水中(zhōng)。
4)其他管道伴(bàn)熱疏水,排放至機組(zǔ)排水槽,*終(zhōng)未回收,不計入補水中,約0.2t/h,每天排放(fàng)量4.8t。綜上分析,若單台機組運行補水量為70t/d,則總蒸汽耗量為70-5+24=89t/d,與設計(jì)值相匹配,因此蒸汽耗量(liàng)為 :單台換熱器蒸(zhēng)汽耗量為24t/d(1t/h),冷再蒸(zhēng)汽(水解器用)耗量為30t/d(1.3t/h),輔助蒸汽耗量(伴熱)平均為35t/d(1.5t/h)。
4、結束語
通過對該電廠脫硝係統中每(měi)個設備的用汽量進行核算,得(dé)出設計值,再對蒸汽流量測量裝置進行檢查,否定了設備選(xuǎn)型問題,*終發現了該係統耗量大主要問題在於流量的(de)實際量程和 PLC 係統邏輯裏設置的量程不一致,其(qí)次為安裝尺寸不符合廠家要求,兩方麵原因導(dǎo)致測(cè)量(liàng)為錯誤(wù)值,*後對耗水量進行分析,得出了係統的真實耗量。*終此電廠對此進行整改後,測量出實(shí)際耗量與(yǔ)設計值基本一致。
管道煙氣流量計 電廠煙氣流量計 脫硝煙氣流量計,電廠煙(yān)氣流量計 脫硝煙氣流量計,不鏽鋼煙氣流量計 靶式煙氣流量計,脫硝煙氣流量計 測煙氣流量計,脫硝煙氣流量計 鍋爐煙氣流量計在測量飽(bǎo)和蒸(zhēng)汽中(zhōng)對於生產效率的提升 電廠煙氣流量計,管道煙氣流量計 脫硝煙氣流量計在測量蒸汽時產生誤差(chà)的(de)來源及解(jiě)決(jué) 電廠煙氣流量計(jì),測量煙氣(qì)的流量(liàng)計 有效增加火電廠煙氣流(liú)量計使(shǐ)用壽命的日常維護方法說明(míng) 管道煙氣流量計在氣田生(shēng)產中使用情況與計量問(wèn)題(tí)分析 煙氣流量計在測量飽和蒸汽中對於生產效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升 煙氣流量計在(zài)電廠脫硝係統蒸汽(qì)耗量過大問題中的分析 工程設計中(zhōng)插入式煙氣流量計插入深度的選(xuǎn)擇 淺談煙氣流(liú)量(liàng)計在工業行業的應用 煙氣流量計(jì)的信號組成(chéng)及處理(lǐ)與係(xì)統實現 對煙氣流量計製(zhì)造過程進行優化設計 淺析(xī)電廠煙氣流(liú)量計(jì)在鑽(zuàn)井檢(jiǎn)測係統方麵(miàn)的應用 淺析高(gāo)溫煙氣流量計安全係統的開發與應用 關(guān)於熱式煙氣流量計的抗幹(gàn)擾與電(diàn)磁兼容特性分析 脫硝(xiāo)煙氣流量計的原理選用及安(ān)裝維(wéi)護與故障處理 脫硫煙氣流量計在電廠脫硝(xiāo)係統蒸汽耗量過(guò)大的問(wèn)題分析 鍋爐(lú)煙氣流量計的(de)信號組成及處理與係統試驗分析 關於管道(dào)煙氣(qì)流量計在汽輪機改造中的應用及安裝調(diào)試 電廠(chǎng)煙氣流量計的原理工作流程與運行參數及常見問題處理 高溫煙氣流量(liàng)計 高溫煙氣流量計選(xuǎn)型 脫硫煙(yān)氣流量計,高溫(wēn)煙氣流量計 不鏽鋼煙氣流(liú)量計,測煙氣流(liú)量(liàng)用什麽流量計
脫(tuō)硝係統(tǒng)改造(zào)完成正常投運後,PLC 控製係統畫麵(miàn)顯示輔汽蒸汽耗量瞬時值為(wéi)8.286 t/h,冷再(zài)蒸汽(qì)耗量(liàng)瞬時值為4t/h,除鹽水日耗量為70t,遠遠超過設計(jì)值。設(shè)計輔汽瞬時*大耗量為3.7t/h,正常耗(hào)量為1.3t/h ;設計冷再蒸汽瞬時*大耗量為5t/h,正常(cháng)耗量為3t/h,除鹽(yán)水*大值為30t/d。對此,從設備耗汽、設備安裝、耗水量三方(fāng)麵進(jìn)行計算分析。
1 脫(tuō)硝(xiāo)係統中用(yòng)汽設備耗量分(fèn)析
此電廠脫硝係統采用尿素水(shuǐ)解製氨,脫硝裝置的尿素消(xiāo)耗量全廠2台爐總(zǒng)尿素消耗量約為1 116kg/h,配製尿素溶液時,將(jiāng)儲存於尿素儲存(cún)間的袋裝尿素人工拆(chāi)包(bāo),拆包(bāo)後的尿素經(jīng)鬥提機輸送到溶解罐裏。用去(qù)離子水經蒸汽加熱將幹尿素溶解成40%~50% 質量濃度的尿素溶液,再通過尿素溶液混合泵輸送到尿素溶(róng)液(yè)儲罐,加熱蒸汽的疏水回(huí)收至疏水箱。
尿素溶液儲存罐(guàn)裏的尿素溶液利用蒸汽加熱對(duì)其進(jìn)行保溫,溫度維持(chí)在30~50℃。溶(róng)液罐裏的尿素溶液通過溶液輸送泵持續送(sòng)至水解反應器,進行水解產生(shēng)氨氣(qì)。水解產生的含氨氣流經流量調節模塊分配後進入氨空(kōng)氣混合器被熱的稀(xī)釋空氣稀釋(shì)後,產生濃度小於5% 的氨氣進入氨氣-煙(yān)氣混合係統,並由氨噴射係統噴入煙(yān)道。
1)除鹽(yán)水係統用汽量分析
該電廠設置了1個10m 3 緩衝除鹽水箱,除鹽水分別從兩台機組除鹽水母管引至尿素區(qū),兩根除(chú)鹽水輸送管道均設置了蒸汽伴熱,此部分伴熱量約0.4t/h,每天使用約0.5h,蒸汽來自機組的(de)輔助蒸汽。
2)尿素(sù)溶解係(xì)統用氣量分析
該電廠設置1隻尿素溶解罐,溶解罐有效容積為(wéi)55m 3 ,在溶解罐(guàn)中,用(yòng)除鹽水和幹(gàn)尿素配置製成50% 的尿素溶液。當尿素溶液(yè)溫度(dù)過低時,蒸(zhēng)汽加熱係統啟動提(tí)供製備飽和尿素溶液所需熱(rè)量。經(jīng)計算溶解時(shí)該係統*大蒸汽耗(hào)量(liàng)為2.0t/h,每天使用(yòng)1~2h,蒸汽來自機組(zǔ)的(de)輔助蒸汽。
3)尿素溶液儲存係統用氣量分析
該電廠設置了2隻尿素溶液儲罐,每隻有效容(róng)積為185m 3 ,兩隻儲(chǔ)罐長期儲存尿素溶液,保持溶液溫度(dù)在30~50℃,使(shǐ)用蒸汽進(jìn)行加熱,控(kòng)製其溫度。經計算儲存係統升溫時蒸汽耗量為0.7t/h,蒸汽來自機組的輔助蒸汽(qì)。
4)尿素水解反應器係統用汽(qì)量分析
該電廠設置2台水解器,每台水解器的容量為2台機組BMCR 工況下全部供氨量(liàng)。采取一運一備運行模式,尿素溶液尿素水解(jiě)反應(yīng)器(qì)內發生化(huà)學反應(yīng),氣液兩相平(píng)衡體係的壓力為(wéi)0.4~0.6MPa,溫度為130~160℃。所需要的熱量完(wán)全由飽和蒸汽提供,飽和蒸汽(qì)不與尿素溶液混合,通過盤(pán)管回(huí)流,冷凝(níng)水由疏水箱回收。當兩(liǎng)台(tái)水解反應器全部滿負荷運行時,此時蒸汽*大耗量(liàng)為2.8t/h,蒸汽取自機組(zǔ)的再熱蒸汽冷段。
5)稀釋風係統用汽量分析
該電廠的(de)稀釋風采用蒸(zhēng)汽冷風的方式,共設置4台風機,流量8 400m 3 /h。經核算(suàn)每台機組的蒸汽(qì)耗量為1.0t/h,兩台機組稀釋(shì)風用汽量總計2.0t/h,蒸汽取自機組的再熱(rè)蒸汽冷段。
6)氨氣係統用汽量(liàng)分析
兩台水解器出口的氨氣管道匯合成一根母管,*後輸送至兩台機組的 SCR 區,氨氣管道采用蒸汽(qì)伴熱,不同規(guī)格的管線(xiàn)總長為(wéi)390m,蒸汽耗量(liàng)約為1.0t/h,蒸汽來自(zì)機組的輔助蒸汽(qì)。
2、脫硝係統中蒸汽流量測量裝置分(fèn)析
1)輔助蒸汽測量流量計
因除(chú)鹽水伴熱和(hé)溶解罐加熱不在同一時(shí)間使用,根據設備用汽分析可得出 :輔汽*端瞬(shùn)時*大(dà)耗量為3.7t/h,正常耗量的平均值為1.3t/h。輔汽的(de)*高參數為1.0MPa,270℃,電廠選用金(jīn)湖(hú)69久久精品无码一区二区儀(yí)表(biǎo)有限公司生產的煙氣流量計測量輔(fǔ)助(zhù)蒸汽流量,流量計的量程為5t/h,自帶溫壓補償,滿足測量要求。

根據圖1渦街流量安裝要求示意圖及廠家的設備說明書(shū)要(yào)求,流量計上(shàng)遊的直管段長(zhǎng)度(dù)至少為20D≈1 600mm,下遊的直管段至少在5D≈400mm,D=80mm 為管道(dào)直徑。圖2為現場安裝圖,流量計上遊僅為600mm <1 600mm,此流量計安裝位置有誤,對測量(liàng)值有一定的影響,造成測量(liàng)偏差,需調整流量計的安裝位置。
通過圖3可以看出,PLC 上輔汽測量用的煙氣流量計的量程設置為30t/h,現場設備量程實際為5t/h,兩者嚴(yán)重不符,因此測量值8.286t/h 為錯誤值,需要對程序進行修改。

2)冷再蒸汽測量流量計
根據設備用汽分析可得出 :冷再蒸汽瞬時*大耗量為4.8t/h。輔汽(qì)的(de)*高參數(shù)為4.02MPa、330℃,煙氣流量計廠家與輔助蒸汽流量計一致,流量計的(de)量(liàng)程為(wéi)6t/h,自帶溫壓補償,滿足測量要求。
根據圖(tú)1渦街流(liú)量安裝要求示意圖及廠家的設備說(shuō)明書要(yào)求,流(liú)量計上遊的直管段長(zhǎng)度至少為20D≈1 300mm,下遊的直管段至少在5D≈325mm,D=65mm 為管道直徑(jìng)。圖4為冷再蒸汽流量計現場安裝圖,流量計上遊僅為950mm<1600mm,此流量計安裝位置有誤,對測量值有一定的影響,造成測量偏差,需調整流量計的安裝位置。

通過圖3 PLC 流量計監測(cè)畫麵可以看出(chū),PLC 上輔汽測量用的煙(yān)氣流量計的量(liàng)程設置(zhì)為30t/h,現場設備量程實際為6t/h,兩者嚴重不符,因此測量值4t/h 為錯(cuò)誤值(zhí)(單台機組運行),需要對(duì)程(chéng)序進行修改(gǎi)。
3、耗(hào)水量分析
單台機組脫硝係統運行期間,電廠提供的(de)補水增加量約為70t/d,其中脫硝係統的耗水量如圖5。

從圖5可以看出,脫硝係統(tǒng)所(suǒ)使用的冷再蒸(zhēng)汽和輔助蒸汽換熱後(hòu)全部冷凝為疏水,供水解(jiě)器的蒸(zhēng)汽和部分伴熱加(jiā)熱的蒸汽回收至脫硝係(xì)統的疏水箱,部分伴(bàn)熱蒸(zhēng)汽(qì)疏(shū)水直接(jiē)排放至機組排水槽,未進行回收(shōu)。疏水箱的水一部分被脫硝係統利用,另一部分排放至機組800m 3 水箱,未(wèi)進行回收(shōu)。下麵結合耗水量對蒸汽耗量進(jìn)行判斷 :
1)係統溶解尿素蒸汽用(yòng)量按設計值為1.3t/h,單台機組每天用量約15.0t。此部分水耗量(liàng)*終噴入煙道中,*終(zhōng)未回收(shōu),不計入補水中。根據現場收集到的情況,每次溶解時大約使用10t 左右疏水和5t 左右除鹽水。
2)疏水箱中多餘的疏水排放(fàng)至800m 3 水箱,根據現場(chǎng)提供資料,疏水箱每天排放一次,排(pái)放量約20t,*終(zhōng)未回收,不計入補水(shuǐ)中。
3)單台換熱器疏水1.0t/h,單台機組每天24t,排至凝汽(qì)器疏水擴容器,*終回收,計入補水中(zhōng)。
4)其他管道伴(bàn)熱疏水,排放至機組(zǔ)排水槽,*終(zhōng)未回收,不計入補水中,約0.2t/h,每天排放(fàng)量4.8t。綜上分析,若單台機組運行補水量為70t/d,則總蒸汽耗量為70-5+24=89t/d,與設計(jì)值相匹配,因此蒸汽耗量(liàng)為 :單台換熱器蒸(zhēng)汽耗量為24t/d(1t/h),冷再蒸(zhēng)汽(水解器用)耗量為30t/d(1.3t/h),輔助蒸汽耗量(伴熱)平均為35t/d(1.5t/h)。
4、結束語
通過對該電廠脫硝係統中每(měi)個設備的用汽量進行核算,得(dé)出設計值,再對蒸汽流量測量裝置進行檢查,否定了設備選(xuǎn)型問題,*終發現了該係統耗量大主要問題在於流量的(de)實際量程和 PLC 係統邏輯裏設置的量程不一致,其(qí)次為安裝尺寸不符合廠家要求,兩方麵原因導(dǎo)致測(cè)量(liàng)為錯誤(wù)值,*後對耗水量進行分析,得出了係統的真實耗量。*終此電廠對此進行整改後,測量出實(shí)際耗量與(yǔ)設計值基本一致。
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